烷基化反应釜机封系统改造说明.docVIP

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烷基化反应釜机封系统改造说明

烷基化反应釜机封系统改造说明 王建军 摘 要:本文根据烷基化反应釜现有机封技术改造项目的实施,着重介绍了现有机封失败的主要原因、新机封主要设计依据及其改造方案 关键字:机封构架 油系统 节流套 1概述 烷基化装置是兰州石化公司炼油厂的瓦斯平衡装置,依据整个炼油厂的实际生产情况,该装置进行瓦斯调剂,其运行特点时开时停,因此,它的设备性能要求较高。 整个烷基化装置现有设备约50余台,其中反应釜为该装置的核心设备,它主要为工艺介质及其氧化物、催化剂提供混合反应动力。由于该设备为国外报废设备,原密封系统已损坏丢失,在1997年设备投用时,兰炼设备维修公司重新设计制造了现有密封系统。但设计密封系统时,未能充分考虑到设备的实际情况,致使密封系统的密封效果并不理想。 2设备简介 反映釜为卧式设备,采用电机直联,但其转子分为长轴与短轴两部分。长轴为转子,一端装有螺旋型桨叶;短轴为传动轴,与电机通过联轴器直接相连。长短轴则是由半圆联轴器外包连接,具体见图1、图2。 反应釜参数 产地:美国 型号:MUE63—13000—8500 转速:570r/m 压力:0.42~0.5MPa 温度:12℃ 冲洗液压力:0.5MPa 工艺介质:98%硫酸、C4(介质不纯,含有固体小颗粒) 3设备运行现状 烷基化反应釜投用时间为1997年,在投用前我们对该设备机封系统进行了重新设计及改造,依据设备实际结构,我们采用了减压套+机封构架。改造后,设备试运转,效果并不理想,反应釜连续运转时间最长为58天,平均运转时间为35天,机封系统即失效。对整个机封系统拆检后发现,机封动环产生偏磨痕迹;至2001年,因工艺系统调整,反应釜机封泄漏故障频繁发生,反应釜通常运转时间仅有14天左右,最短时竟只有3天。设备每次泄漏,均需解体检修,因设备体积庞大,检修的劳动强度极大。同时,机封价格很高,维修车间成本费用也长期居高不下。此外,因设备故障频发,致使装置无法长周期运行,多次造成炼油厂部分工艺瘫痪。 4机封系统 现有机封系统为减压套+机封构架,具体结构见图3 5现有机封系统故障分析 现机封系统由兰炼维修公司自行设计制造,因未能考虑到设备的实际情况,设计出的机封系统运行效果并不理想。到了2001年,因生产工艺调整,机封系统故障频发,导致生产无法正常运行。为此,公司专门组织技术人员对该机封进行故障分析。 5.1机封系统故障 (1)2001年前机封系统故障 减压套磨损,间隙变大,间隙达1.5mm。 机封动环偏磨,机封静环有拉伤划痕。 (1)2001年后机封系统故障 机封动环偏磨、碎裂;密封面有结焦物。 机封静环密封面损伤,有划伤坑槽及结焦物。 弹簧碎裂。 减压套磨损,间隙变大,间隙达2.2~2.5mm。 说明:结焦物为硬质颗粒,不溶于水、乙醇、汽油、四氯化碳等溶剂。 5.2机封故障分析 现有机封系统为减压套+机封构架,减压套为自冲洗节流套,起到对冲洗液节流作用,并作为搅拌轴的限位轴承,但由于减压套长度较短,且转子分为两段,转子因而形成类单点支承结构,故此转子长轴在设备运转时有摆动现象。另因减压套为自冲洗润滑形式,冲洗液为工作介质,工作介质中混有部分反应沉积颗粒,加之因减压套材料及制造方面的原因,强度不够,造成减压套磨损量巨大,很快减压套与转子间隙增大,致使转子摆动加大,从而造成机封补偿系统失效,动静环相互脱离。此时因减压套间隙变大,工作介质大量涌入机封,从动静环脱离点漏出,随即会在机封内部长时间贮存,加速对弹簧腐蚀或结焦堵塞弹簧,同时机封系统各部位均产生结焦物,很快机封系统彻底遭到破坏,造成设备大量泄漏,无法继续运转。 6机封系统改造 6.1现有机封系统缺陷 减压套强度较低,耐磨性较差。 机封系统弹性补偿部件裸露无防护。 减压套支承点稳定性能差,限位性能差。 机封动静环材质强度低。 6.2新制机封系统设计 (1)新制机封系统构架 新机封系统由兰炼与成都一通科技有限公司双方人员共同研究,针对现有机封系统的缺点,决定将现有的机封系统改为双机封系统,为了解决转子摆动幅度大的问题,将长轴部分的支承部件改为滚动轴承,形成机封+轴承+机封构架,具体见图4 (2)设计说明 新制机封系统是集成系统,并保留原自冲洗结构,在一级机封与釜内之间设置节流套,以外部洁净反应产物为冲洗液,压力0.5Mpa。使密封腔可保持一相对清洁的运转环境。同时,节流套可作为安装时搅拌轴的定位轴承。(一级机封弹簧置于内部,不与介质直接接触) 在第一、二级机封之间设置限位轴承,以减小整个搅拌轴的摆动,使机封运转较稳定。(该轴承润滑油采用32#汽轮机油,为强制润滑方式) 二级机封密封液采用32#汽轮机油,压力高于介质压力0.1~0.2Mpa,如此可以阻止反应釜内腐蚀性介质向外泄漏。同时,弹簧置于密封腔内,可避免颗粒介质的堵塞导致

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