太钢烧结、炼铁合理利用自有资源的研究与实践研究.pdfVIP

太钢烧结、炼铁合理利用自有资源的研究与实践研究.pdf

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太钢烧结、炼铁 合理利用自有资源的研究与实践 贺淑珍蔡湄夏 范建军 (太钢技术中心300003) 进行拆除改建为年产200万吨的链篦机回转窑生产线。原用于生产球团的峨12粉全部下山,导致烧结原料结构失 衡,精粉率提高。为此,本着合理降低烧结及高炉原料成本,二烧实施了高料层全精粉烧结技术,一烧降低进口矿 配比,确保烧结矿质量稳定,入炉烧结矿配比年平均超过86%,减少了外购资源。保证了铁系统用料的平稳,使得 高炉稳定顺行。 关键词原料结构指标稳定 1 前言 根据太钢长远发展规划,以适应不锈钢规模的需要,2003年下半年开始对峨口竖炉进行拆除改建为200 万吨的链篦机回转窑球团生产线,这样峨口粉可用于烧结的资源由原来每年50万吨增加到140万吨,进口 粉由于市场原因,十分紧缺,导致烧结原料资源严重失衡。而针对2004年的铁矿粉资源状况,将峨口粉尽最 大比例用于烧结是较为经济和合理的。但也带来了一定的技术问题,必须提高烧结精粉率乃至实施全精粉 烧结,这样对烧结产、质量影响有多大?对高炉顺行会不会造成冲击?为此,随市场变化及原料资源状况,不 断对烧结原料结构进行动态调整,确保烧结矿产、质量稳定,为高炉提供精料,使烧结矿入炉比最高达到 90%以上,降低了球团的外购量,确保了高炉的稳定顺行,创效益达2000多万元,为烧结、炼铁顺利过渡提供 了技术保障。 2动态调整烧结原料结构及针对性措施的实施 2.1 二烧实施全精粉烧结技术 2.1.1实验室试验研究 太钢烧结含铁原料的物理性能分析见表1。 表1铁料粒度组成分析表/% 尖山粉,粒度非常细,一200目已超过了98%。因此,铁料比表面积会增大,这样混合料水分的适宜区间将要 发生一些变化。 为此,对混合料水分进行了优化试验,得出全精粉烧结的适宜水分区间为7.2±0.2%,在适宜水分条件 下进行了全精粉烧结试验,试验结果见表2。 29 表2全精粉烧结试验结果表 实验室结果表明: (1)进行全精粉烧结,混合料水分控制区间变窄,波动值为±0.2; (2)强化制粒效果,混合料透气性保持较好的条件下,进行全精粉烧结对烧结矿产、质量的影响不会太 大; (3)实施全精粉烧结,烧结固体燃耗降低。 (4)实验室试验初步证明,只要条件控制适宜,进行全精粉烧结是可行的。 2.1.2二烧全精粉烧结工业性试验 间铁料配比为尖山:峨口=65:35,烧结混合料水分控制在7.2(±0.2)%,烧结矿质量稳定,高炉稳定顺行。 全精粉烧结技术经济指标见表3。 表3全精粉烧结试验结果 注:基准期为6月1~20日.澳矿铁料配比10%;试验期为6月21-30日。 分析表4的试验结果,具有以下特点: (1)烧结矿转鼓强度比基准期提高了近1个百分点。这与原料结构变化,烧结矿中Si02含量升高、二烧 基础工艺条件好,强化措施得力,管理到位及操作精心有关。 lOmm粒级呈下降趋势。 (3)总的从试验结果看,进行全精粉烧结,烧结矿产、质量未发生明显变化,4#高炉配用全精粉烧结矿, 高炉利用系数提高,没有对高炉顺行带来不利影响。 2.2全线降硅平衡研究 烧结矿的Si02含量不发生太大的变化,给铁水低硅冶炼创造条件,采取如下有利措施。 2.2.1 尖山粉降低Sio’含量到4%以下 3.55%,2004年一度降低到3.2%左右。 2.2.2调整东山白灰Si岛含量 针对东山白灰Si02含量较高,以至影响到烧结矿Si02含量的降低,组织有关单位和部门到东山矿进行 调研,降低白灰si02含量到3.5%左右。 . 2.3一烧降低进口澳矿粉配比试验研究 由于矿粉市场紧缺,澳矿粉不能正常到位,对烧结原料结构造成了较大的影响,迫不得已降低进口矿配 30 比。而太钢一烧缺少铺底料工艺,料层较二烧薄,无燃料分加,按传统观念,一烧进口矿配比不可小于10%。 一直

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