济钢2#1 750 m3高炉取消中心加焦布料模式探索.pdfVIP

济钢2#1 750 m3高炉取消中心加焦布料模式探索.pdf

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济钢2#1 750 m3高炉取消中心加焦布料模式探索

第32卷 第3期 山 东 冶 金 Vol.32 No.3 2010年6月 Shandong Metallurgy June 2010 生产技术生产技术 # 3 济钢2 1750m 高炉取消中心加焦布料模式探索 孟令君,李丙来,陈 霞,樊 平 (济南钢铁股份有限公司 第二炼铁厂,山东 济南250101) 摘 要:介绍了济钢21750m高炉在经济炉料结构条件下,取消中心加焦布料模式所做的试验及探索,这种炉料冶金性能# 3 比较差,通过优化送风制度,在维持中心加焦的布料模式前提下,拓宽边缘平台,拉宽角差,适当平铺,近中心环带适当增加 矿焦比,形成了窄而畅通的中心气流,综合控制了边缘软熔带根部高度,缩小了软熔带层宽度,改善了高炉透气性。 关键词:高炉;经济炉料;布料模式;中心加焦 中中图分类号号:TF543 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2010)03-0021-03 部气流,燃料消耗高。所以只有在下部中心吹透的 1 前 言 前提下,适当疏导一下边缘气流,利于降低压差加 自2008年11月份以来,济钢在烧结配料结构 风强化。 中高比例使用大量低价位、低品位、高AlO含量的 2)十字测温温度的目标控制。中心温度500~ 2 3 劣质铁矿资源,使烧结矿品位由56.5%下降到 600 ℃,十字测温边缘4点的平均值应是炉顶温度4 54.5%,AlO含量由1.8%~2.0%升高至3.0%,转鼓 个方向平均值的50%~60%,由于经济炉料的使用, 2 3 强度由80%降至75%~76%,低温还原粉化指数由 可取上限偏高值即边缘150~200 ℃。中心温度低 77%降至74%左右。总体烧结矿冶金性能变差,整 于500 ℃,显示中心煤气通路不畅,并且煤气中的碱 体炉料结构综合品位低,渣比高,渣中(AlO)高,高 金属、锌蒸汽容易凝结下沉,在炉内形成循环富 2 3 炉透气性变差。 集。但也不宜过高(如>650 ℃),温度过高,中心气 自2007年4月以来,济钢1750m 高炉的装料3 流浪费严重,使煤气利用变差。边缘温度过低时, 制度一直沿用中心加焦的布料模式,高炉顺行水平 虽然煤气利用较好,但炉墙温度低,一旦炉况波动, 高,经济技术指标比较稳定,因此布料模式一直未 会导致粘结。 有大的突破。但自从经济炉料投入使用后,高炉经 3)矿批的选择应使炉喉焦层厚度≮400mm,最 济技术指标开始下滑,尤其是燃料比逼近550kg/t, 大矿角矿石落点不能碰撞炉墙。为保持一定的边缘 而中心加焦的布料模式中心焦量高达36%~40%, 通路,矿石落点和炉墙的距离不宜过小(尤其原燃 中心矿焦比偏轻,无矿区太大,煤气利用率较差。 料条件差时)。最小

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