水泥窑耐火陶瓷内筒的应用研究.pdfVIP

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水泥T业用耐磨耐高温材料新技术研讨会 水泥窑耐火陶瓷内筒的应用 余培华(长兴盛华耐火材料存限公司) 一、水泥窑的发展史 自清政创办洋灰厂两百多年来,由于我国时局动荡,水泥发展缓慢。直到新中国成立, 以华新湿法为主及小型立窑支撑我国基础建设。华新窑质量比较稳定,但产量低、耗能大; 小型立窑成本低,但质量不稳定。那时全国产量也不高。到了改革开放初期,又引进了中控 余热发电窑,当时缓解了我国电力紧张矛盾。立窑也从台速产量几吨扩经后到十几吨,同时 法生产线,但由于当时设备依靠进口和生产工艺不成熟,运转率上不去,生产成本也不低。 随着改革开放的深入,原有生产规模难以满足我国生产基础建设需要。设计单位通过进一步 引进吸收消化,同时通过水泥设备厂家的努力,水泥设备也走上了国产化,把水泥工业推向 成熟,以国内水泥龙头企业和农民企业家将一座座新型干法窑拔地而起,质量也上了个台阶, 水泥产量达到十亿多吨。 二、预热器旋风筒的重要性 讲到预热器内筒的重要性,我是在班门弄斧。记得06年浙江裕廊水泥搞技改,有个日本 专家很气愤的说,中国水泥技术是抄袭他们的技术。我跟他说: “中国水泥技术是超越你们 做到吗?”大家哈哈大笑。现在要说整题了,水泥窑的高产,设备的运转当然要正常,预分 解效果是重要的环节,它关系到窑的产量和质量。我国设计单位比较多,水平也不错,竞争 比较激烈。生产厂家普遍认为能超设计能力越多越好,那么设计单位在最大允许范围扩大分 解炉预热器,提高入窑分解率来提高产量与质量。我们水泥厂操作人员也不例外,车间与车 间、厂与厂都在比产量、比质量。那怎么说呢?除了设备运转正常外,那就是最大允许范围 内利用预热器。然而,旋风筒内筒是预热器的主要易损部件,内筒的质量显得尤为重要。 三、耐热钢内筒蚀损机理 随着水泥窑的高产化,对预热器内筒的要求越来越高,现在占预热器内筒主导地位的耐 热钢厂家在材料质量上、结构上作了许多改进,取得了一定的效果。优质耐热钢耐温可达12 水泥工业用耐磨耐高温材料新技术研讨会 oo摄氏度,可以满足预热器的高温要求。但是预热器这个环境比较特殊,他每天24小时以 每秒20多米的风速伴随着氮、磷、钾、钠、氯等有害、有蚀气体长期侵入。做好的耐热钢也 无济于事,时间长了,开始从耐热钢挂接点蚀损、脱落,造成预热器堵塞、停窑,给水泥企 业带来很大的损失。据了解,温度越高的内筒蚀损越厉害,目前国内4、5级耐热钢内筒一般 周期也就卜2年,有些企业由于操作不当,使用周期更短。因此,要延长内筒使用周期,必 须从抗氧化、抗蚀损着手。 四、耐火陶瓷内筒的应用 众所周知,耐火陶瓷的耐高温性能、耐磨性、耐蚀损性,金属材料是无可比拟的。一般 耐火陶瓷耐温可达1500一1600摄氏度,耐酸碱性耐火陶瓷远远优于金属材料。优质耐火陶瓷 耐磨性是耐磨钢的十几倍。我们通过加入纳米级耐火材料改性后的复合材料具有耐高温、耐 磨、抗氧化、抗蚀损的优点。我公司用该材料在2000年国内某水泥厂5级内筒以耐热钢为骨 架、优质耐火材料为基质,在现场做整体旋风筒内筒。使用后前几个月效果不错,但后来发 现裂纹,每次检查裂纹在不同程度上扩大,不到一年整体垮塌,给企业造成很大的损失。这 次的失败我们分析耐热钢和优质耐火材料膨胀系数不一致,产生裂纹后有害气体通过裂纹蚀 损耐热钢骨架所致。 不服输的我们,又重新开始研制烧结陶瓷砌块拼装,同年,在国内某700吨生产线上使 用,取得了一定的效果。后推广到2500吨生产线上使用,效果不佳,出现垮塌现象。我们分 析,原因有2500吨生产线挂接高度比700吨要高出1米,高温陶瓷承重、抗拉不够;其次, 窑时开时停,冷热交替,材料冷热急变性不够,造成开裂。 不甘心失败的我们,又重新开始研究内筒性材料,通过与国内外专家交流学习,与公司 全体技术人员通过两年多的努力。功夫不负有心人,一种纳米复合陶瓷砌块成功的运用在浙 江裕廊水泥有限公司、辽宁抚顺矿业水泥厂、湖北京兰水泥有限公司、洛阳黄河水泥企业等 十多家水泥企业。三年来,该产品性能稳定、安装方便、成本低,给这些企业带来了效益。 五、耐火陶瓷内筒的社会效益和经济效益 现我国2500吨级以上的生产线有一千多条。单独计算维修这一块,每条线每年10吨内 热钢,那全国每年需要10000多吨优质耐热钢。制造耐热钢过程中,需要的电能x万度,排 放的温室气体y立方,对环境资源带来很大的破坏。而且耐热钢

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