精梳设备工艺降低棉结的分析与探讨研究.pdfVIP

精梳设备工艺降低棉结的分析与探讨研究.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
(2008年全国精梳、无结纱产品、设备、技术交流会》 精梳设备工艺降低棉结的分析与探讨 陈薇芬 (经纬股份公司榆次分公司) 近年来,随着高档针织品及高支纱面料的日益普及,织造企业对纱线质量的要求进一步提高,甚 至达到苛刻的地步。低棉结、无毛羽纱线已成为许多棉纺企业孜孜以求的目标。同时给纺机制造企业 也提出了一个艰巨的课题。两年前,根据使用我公司精梳系列设备的用户反馈提议,我们就开始关注 降低棉结问题,从那时起我们将这一现象列为主要项目进行重点研究。经过几年的数据收集、分析整 些经验和方法,在此愿与大家进行交流探讨。 1、数据收集及调车试验 9.7tex,现场湿度63%~65%,温度33。C,原棉平均等级2.2级,品 实例一:某棉纺公司纺制CJ 级长度27mm,29mm。长绒棉与细绒棉配比各50%。 工艺流程:FA20 棉结48粒/g,棉结59粒/g,精梳棉结94粒/g,棉结3粒/g。 测得结果反映精梳棉结多,针对该情况采取了以-卜.调整措施。首先,调整精梳机械工艺。(1)搭 锡林和毛刷的清洁度、光洁度、相应的嵌入深度并调整。检查通道风量。(3)清理大台面、小台面板和 罗拉,保持其光洁。采取以上措施后,测得精梳条棉结65粒/g~70粒/g。仍未达到理想状态。我们 注意到生条下来后,棉结增加较多,开始着手调整条、并卷机械工艺: (1)条并总牵伸倍数减少,隔距变大。清理整机台面及所有过棉通道,使其光洁。增加人工清理 次数,加强对上下绒布飞花、杂质的清理。测得条,并卷棉结45糊g--48粒/g,精梳棉结55粒/j雪嗡5 粒倌。 (2)精梳机锡林改用大梳理角度密齿专用锡林,顶梳密度由26针/锄改用为28针/锄。测得 精梳棉结48粒/g。 (3)条、并、精设备机构都细细地考虑调试过后,自信已达到理想的机械工作状态,我们开始关 注其他因素。建议厂家:将精梳车间温度严格控制在25~28。C,相对湿度55%左右o.严把原棉质量关, 调整配棉比例。保证梳棉机良好的工作状态,尽可能减小梳理隔距,强分梳,并提高生条纤维的平行 度。另外,合理配置清棉设备的打击工艺,避免纤维过度损伤。尽可能地排除棉结、减少杂质和短绒。 经过一段时期的试验调整和对比,最终将精梳条棉结控制在23粒/g一25粒/g之间。 实例二:某棉纺厂纺制CJl8.2tex,湿度63%,温度25C,配棉等级2.5级~2.8级。 169 推荐论文 工艺流程:清梳联一FA31l型并条机一FA356A型条并卷机一FA269型精梳机 测得各工序棉结生条棉结:26粒/g,棉团6粒/g,棉杂20粒/g,短绒含量15%:条并卷小卷 短绒含量6.8%。 厂家反映精梳棉结,棉团多。经反复试验,我们采取措施如下:(1)检查毛刷、锡林的清洁度并 调整。(2)检查各风道口风量,出风口总风量。(3)我们细细观察,注意到棉网有明显的搭接波,搭 头处有前弯钩且棉团分布较集中,调整搭接刻度N+o.8。(4)对厂家反映梳理隔距大的问题,逐台逐 眼进行检测,并采取临时措施,将锡林用铜皮垫高以达到标准要求隔距0.20~0.30min。(5)将锡林梳 理时间提前,由38分度调整至35.8分度。 测得棉结,棉团现象有所改观:生条棉结26粒/g,棉团17粒/g,棉杂36粒/g;条并卷小卷 以上数据可以看出,在生条到熟条的精梳准备工序中,棉结/团明显增加。于是,决定调整并条 及条并卷的机械状态。反复试验,处理如下:(1)降低预并总牵伸倍数,保证在6倍左右。将后区牵 伸倍数适当加大,隔距加大。(2)降低条并卷的总牵伸倍数,保证在1.5倍左右,同样将后区牵伸倍数 及隔距进行调整。(3)检查两机种所有过棉通道的光洁度,避免一切可能产生的意外牵伸和纤维挂花 纠集而形成的棉团。(4)调整条并卷成卷压力的大小,在保证好的卷装成形的压力要求下,采用尽可 能小的成卷压力,避免棉层的粘连。(5)调整条并卷成卷宽度,严防成卷过程中因夹持圆盘对棉卷两 端对面的摩擦而造成侧面纤维的纠缠和粘连。 采取以上措施后,测得结果:生条棉结30粒/g,棉团34粒/g,棉杂36粒/g;条并卷小卷棉 从以上数据看出:并条及条并卷机棉结的增加量减少,对进一步控制精梳机棉结

文档评论(0)

带头大哥 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档