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(2008年全国精梳、无结纱产品、设备、技术交流会》
精梳设备工艺降低棉结的分析与探讨
陈薇芬
(经纬股份公司榆次分公司)
近年来,随着高档针织品及高支纱面料的日益普及,织造企业对纱线质量的要求进一步提高,甚
至达到苛刻的地步。低棉结、无毛羽纱线已成为许多棉纺企业孜孜以求的目标。同时给纺机制造企业
也提出了一个艰巨的课题。两年前,根据使用我公司精梳系列设备的用户反馈提议,我们就开始关注
降低棉结问题,从那时起我们将这一现象列为主要项目进行重点研究。经过几年的数据收集、分析整
些经验和方法,在此愿与大家进行交流探讨。
1、数据收集及调车试验
9.7tex,现场湿度63%~65%,温度33。C,原棉平均等级2.2级,品
实例一:某棉纺公司纺制CJ
级长度27mm,29mm。长绒棉与细绒棉配比各50%。
工艺流程:FA20
棉结48粒/g,棉结59粒/g,精梳棉结94粒/g,棉结3粒/g。
测得结果反映精梳棉结多,针对该情况采取了以-卜.调整措施。首先,调整精梳机械工艺。(1)搭
锡林和毛刷的清洁度、光洁度、相应的嵌入深度并调整。检查通道风量。(3)清理大台面、小台面板和
罗拉,保持其光洁。采取以上措施后,测得精梳条棉结65粒/g~70粒/g。仍未达到理想状态。我们
注意到生条下来后,棉结增加较多,开始着手调整条、并卷机械工艺:
(1)条并总牵伸倍数减少,隔距变大。清理整机台面及所有过棉通道,使其光洁。增加人工清理
次数,加强对上下绒布飞花、杂质的清理。测得条,并卷棉结45糊g--48粒/g,精梳棉结55粒/j雪嗡5
粒倌。
(2)精梳机锡林改用大梳理角度密齿专用锡林,顶梳密度由26针/锄改用为28针/锄。测得
精梳棉结48粒/g。
(3)条、并、精设备机构都细细地考虑调试过后,自信已达到理想的机械工作状态,我们开始关
注其他因素。建议厂家:将精梳车间温度严格控制在25~28。C,相对湿度55%左右o.严把原棉质量关,
调整配棉比例。保证梳棉机良好的工作状态,尽可能减小梳理隔距,强分梳,并提高生条纤维的平行
度。另外,合理配置清棉设备的打击工艺,避免纤维过度损伤。尽可能地排除棉结、减少杂质和短绒。
经过一段时期的试验调整和对比,最终将精梳条棉结控制在23粒/g一25粒/g之间。
实例二:某棉纺厂纺制CJl8.2tex,湿度63%,温度25C,配棉等级2.5级~2.8级。
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工艺流程:清梳联一FA31l型并条机一FA356A型条并卷机一FA269型精梳机
测得各工序棉结生条棉结:26粒/g,棉团6粒/g,棉杂20粒/g,短绒含量15%:条并卷小卷
短绒含量6.8%。
厂家反映精梳棉结,棉团多。经反复试验,我们采取措施如下:(1)检查毛刷、锡林的清洁度并
调整。(2)检查各风道口风量,出风口总风量。(3)我们细细观察,注意到棉网有明显的搭接波,搭
头处有前弯钩且棉团分布较集中,调整搭接刻度N+o.8。(4)对厂家反映梳理隔距大的问题,逐台逐
眼进行检测,并采取临时措施,将锡林用铜皮垫高以达到标准要求隔距0.20~0.30min。(5)将锡林梳
理时间提前,由38分度调整至35.8分度。
测得棉结,棉团现象有所改观:生条棉结26粒/g,棉团17粒/g,棉杂36粒/g;条并卷小卷
以上数据可以看出,在生条到熟条的精梳准备工序中,棉结/团明显增加。于是,决定调整并条
及条并卷的机械状态。反复试验,处理如下:(1)降低预并总牵伸倍数,保证在6倍左右。将后区牵
伸倍数适当加大,隔距加大。(2)降低条并卷的总牵伸倍数,保证在1.5倍左右,同样将后区牵伸倍数
及隔距进行调整。(3)检查两机种所有过棉通道的光洁度,避免一切可能产生的意外牵伸和纤维挂花
纠集而形成的棉团。(4)调整条并卷成卷压力的大小,在保证好的卷装成形的压力要求下,采用尽可
能小的成卷压力,避免棉层的粘连。(5)调整条并卷成卷宽度,严防成卷过程中因夹持圆盘对棉卷两
端对面的摩擦而造成侧面纤维的纠缠和粘连。
采取以上措施后,测得结果:生条棉结30粒/g,棉团34粒/g,棉杂36粒/g;条并卷小卷棉
从以上数据看出:并条及条并卷机棉结的增加量减少,对进一步控制精梳机棉结
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