大型锅炉减温器失效原因分析研究.pdfVIP

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大型锅炉减温器失效原因分析 0007) 湖南省电力试验研究院 (湖南长沙市41 黄伟李光 摘要:减温器在实际运行中由于结构、材质、装配间隙、运行环境恶劣等原因, 经常出现裂纹,造成笛形管成块脱落,致使减温器联箱本体裂纹,直接影响减温 水的控制与过热蒸汽温度的调节效果。运行表明,制作笛形管的材料耐热钢比不 锈钢好,喷孔直径大小、装配间隙的调节和喷管厚度的选取也十分重要.将原不 锈钢喷管更换成耐热钢喷管,加大喷孔直径,加厚喷管厚度,调紧装配间隙,并 对裂纹深10mm以上的减温器联箱进行扩孔处理,对1Omm以下的进行堆焊处理, 将未裂纹的减温器联箱进行焊缝重叠处理,取得明显效果. 关键词:喷水减温器;失效分析;措施 1前言 近年来,湖南省已投运的300MW锅炉减温器,由于笛形管破裂而引起的爆管达5次, 在已检查的12个减温器联箱中,有9个减温器联箱由于各类原因而出现裂纹、断脱等现 象。如何避免减温器裂纹、断脱,如何处理已裂纹的减温器联箱,已成为火电厂急需解决 的难题。 2喷水减温器的种类及事故特点 喷水减温器多为混合式,共有五种:单喷头直套减温器,水室式文氏管套筒减温器, 旋涡式喷头文氏管套筒减温器,笛形管直套筒减温器,环向进水式直套筒减温器。我省已 投运的300MW锅炉减温器多为笛形管直套筒减温器,为了防止尚未汽化的减温水滴直接 击中减温器的联箱内壁,致使联箱内壁受交变热应力作用而产生裂纹,该减温器内在喷水 管后均设有混合管。 该类减温器事故特点:笛形管破裂,减温器混合管多处发生压扁、脆裂、焊缝裂开等 现象。更有甚者是整段混合管被蒸汽冲走,造成减温器和过热器的严重故障;喷水减温器 联箱内表面热电偶管座、空气管管座角焊缝裂纹;减温器接管座角焊缝裂纹。 混合管被压扁,首先使蒸汽流通截面缩小,蒸汽经过减温器的阻力增大,并引起混合 管强烈振动;其次是由于混合管常与其前面的文氏管渐扩段相焊,混合管压扁时,相接的 焊缝因变形导致撕裂。严重时整条环焊缝裂开,混合管被冲走,未汽化的水击中减温器联 箱内壁;同时冲走的混合管堵塞了部份过热器蛇形管的进口,造成这些过热器管的超温爆 管。 笛形管在运行过程中,频繁经受减温水的冷却和过热蒸汽的加热作用,发生热胀冷缩。 在喷孔部位,由于结构应力集中和孑L桥强度减弱作用,导致裂纹极易产生。裂纹经热疲劳 和振动作用,逐渐扩展、断脱。当多处断脱连到一起时,笛形管本体将成块脱落。脱落小 146 块随蒸汽一起进入汽轮机,影响汽轮机运行安全;脱落大块将被卡在后级过热器进1:3联箱 内,堵塞管子,引起管子过热爆管。 笛形管成块脱落到一定程度后,喷管雾化功能变差,甚至直接将水喷到联箱内壁上, 在热疲劳作用下引起联箱龟裂,并最终导致联箱裂穿、泄漏。 3 减温器内部工作状况 喷水减温器的作用是通过减温水吸附过热蒸汽的热量,使减温水汽化,并与过热蒸汽 混合达到降低汽温的目的,它不仅用于调节过热器的出口汽温,而且还应起到均衡两侧汽 温的作用。减温器设计的任务是保证减温水在减温器内部汽化,以免水珠接触过热器联箱 内壁引起热交变应力导致联箱热应力疲劳破坏。当减温器联箱同时也是过热器分配联箱 时,还要求减温器出口蒸汽温度均匀,以防止因分配联箱进入过热器的蒸汽温度不同导致 下一级过热器工作条件的恶化。 减温器内部存在四个区段:第一,减温水加热阶段,在此区段中减温水被加热到饱和 温度,不论水温高低,它的长度均为30—160mm。第二,汽流中存在大量凝结水,即减温 水逐步汽化阶段,在此区段中减温器内壁及附近处于饱和温度,而其中心温度长度方向逐 渐下降,此段长度与蒸汽重量、流速、蒸汽温度与饱和温度之差,即蒸汽过热度20减温器 结构有关。实践证明,减温器的这一部分如果没有保护套而使汽水直接接触联箱内壁,将 引起联箱内壁裂纹。第三,汽流中凝结水全部蒸发完毕阶段,此段减温器内壁温度高于饱 和温度,但当汽流出现拐弯时,蒸汽中的水分可能甩向管壁,减温器横断面上各点温度差 逐步减少。第四,汽流内部热交换完成阶段,此段终了处横断面上各点汽温基本等于热平 衡计算所求得的减温器出口汽温,按设计要求保护套管长度(即混合管出口到喷水点的距 离)应大于前三区段的长度。 4减温器事故原因分析 4.1热交变应力 喷水减温器内部装置对金属材料的要求,主要在于抗

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