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承钢钒钛烧结矿产量提高的技术进步
王文山 杨树明 隋孝利
(承钢烧结厂067002)
摘 要 通过技术改造,优化生产工艺,制定合理的工艺制度,是提高烧结矿产量的主要措施。
关键词 小球烧结 圆筒制粒机蒸汽预热 外配煤
1 现状
炼铁的需要,高炉还需补充一部分外购矿,为了缓解机烧矿供应紧张的局面,必须对烧结机改造、攻关,提高
产量。
2技术思路及改造内容
目前,影响我厂烧结矿产量的主要原因是钒钛精矿粉成球性差,烧结混合料透气性差,垂直烧结速度低,
针对这种情况我厂组织专业技术人员进行了攻关。通过技术改造,进一步完善生产工艺,并制定出了较合理
的工艺制度,使烧结矿产量较去年有大幅度的提高。
3工艺技术改进要点
3.1引进“小球烧结工艺”
“小球烧结”是已被国内外许多烧结厂公认强化烧结的先进技术,在其它原料条件不变的情况下能够显
著改善烧结混合料透气性,强化生产,从而达到提高烧结矿产量的目的。为此,2000年我厂经过考察研究,
产效果显著。此项“小球烧结”技术是用圆筒混合机将混合料造成≥3mm的小球达到75%以上,再通过蒸汽
预热、燃料分加等方法,实现厚料层、高氧化性气氛烧结,达到提高烧结矿产量,改善烧结矿强度的目的。
3.1.1进行设备改造。在原有一次混合机和二次混合机之间增加一台圆筒制粒机,延长混合时间,强化混
13000mm),并且在
混合机之间。分别在1#、2#烧结机二次混合机之前新增加一台圆筒制粒机(tb3500mmX
制粒机内安装雾化喷头打水,强化制粒。
3.1.2三台烧结机全部实行蒸汽预热,提高混合料料温。我厂将预热混合料位置选在烧结机小矿槽内,防
止了料温散失。并在二次混合机圆筒内加射流蒸汽喷头,预热混合料时形成高压射流射入烧结混合料深部,
使烧结混合料与蒸汽进行对流换热,蒸汽的热利用率大大提高,要求蒸汽压力≥O.3Mpa。此项措施的实施
使混合料温度由55℃提高到70℃以上,高于露点,大大削弱了过湿层的不利影响,在冬季效果更加明显,可
提高料温20—30℃。
3.1.3烧结混合料燃料分加技术。烧结混合料然料分加主要有两个目的,一是改善燃料的燃烧动力学条
件,提高燃料的利用率和燃烧速度;二是加强燃料向小粒级偏析,有利于实现匀温烧结。为了充分发挥小球
烧结强化生产、降低能耗的作用,我厂实行了燃料分加新工艺,将燃料分加在二次混合机前的皮带上,效果很
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7kg/t,FeO降低1.2%,转鼓指数升高0.3%)。
“小球烧结”项目投产后,基本达到对混合料水分的微调控制(圆筒制粒机内使用雾化喷头打水),实现
了“一混加水润湿混匀混合料,制粒机雾化补水造球,二混提高粒球强度少加或不加水”的操作方针,制粒效
序能耗降低11.8kgee/t,增产节能效果显著。见下图。
3.2烧结机实行全熟熔剂烧结
生石灰能强化烧结生产,提高烧结矿产质量,降低能耗,烧结界早有定论。为此分厂要求白灰窑必须保
证供应烧结机的生石灰每天不低于400吨,使其配比达到5%以上,以发挥其强化造球作用。
轻烧自云石经过破碎后取代石灰石参加烧结,既增加了烧结矿中的MgO含量,改善了烧结矿低温还原
粉化性能,又具有提产效果,另一方面对降低炼铁熔耗、改善炉渣流动性(我厂高炉炉渣较粘)、增铁节焦有非
常明显作用。我厂于2002年元月份开始实行全熟熔剂烧结,取消石灰石。
低6.5kg/t(主要指标对比见下图)。
3.3新上自动测水装置
3#烧结机上料系统由于没有缓冲斗,经常出现频繁加减料情况,使混合料水分波动较大,影响正常烧
现了烧结料水分的在线、实时、快速检测,对及时调整混合料水分起到重要作用,出现干湿料次数由以前的每
班3次降为1次以下,烧结料水分合格率提高15.5%以上。
3.4增上核子称。稳定上料量
由于1#、2#烧结机上料系统缓冲斗距离烧结机小矿槽较远(9分钟运料时间),经常出现烧结机断料、缓
冲斗满斗、配料频繁加减料情况,2002年6月份经过研究决定在缓冲斗下的皮带上安装核子称,用于检测上
料量,料量显示在烧结机主控室的微机中,并且将缓冲斗下的圆盘调速控制也改在烧结机主控室的微机中
(以前在现场控制),这样,看火工可以根据烧结情况直接来控制上料量和缓冲斗的料位,从而稳定了上料量、
稳定了混合料水分,使烧结进入良性循环中,杜绝了配料频
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