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水钢3号高炉炉渣处理工艺设计
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· 6 · 钢 铁 技 术 2006年第 5期
· 炼铁 ·
水钢 3号高炉炉渣处理工艺设计
唐小葳
(中冶赛迪公司炼铁设计室, 重庆 400013)
[摘 要】对水钢 3号高炉炉渣处理嘉恒法水渣工艺设计作了介绍和总结,同时对在调试及运行初期出现的问题也作 了分
析和改进。生产实践证明:该工艺安全可靠,不仅水渣质量好,而且环保条件得到很大的改善,是一项值得推广的新工艺。
关【键词]高炉 炉渣处理 嘉恒法 设计
水钢 3号高炉为易地大修高炉,炉容为1350Ill,
2个铁 口,2个出铁场,原有 1号、2号高炉水渣处 渣摆动流槽 渣摆动流槽
理生产工艺为平流池法 。为了改变这种落后的生产
工艺,在这次易地大修工程水渣处理系统设计中,
采用了独立粒化装置和脱水装置分离嘉恒法水渣
工艺。该工艺不仅水渣质量好,更主要的是为钢铁
厂低渣水比炉前冲渣工艺提供 了一个成功经验。同
时降低 了能耗,而且环保条件也得到了很人的改
善。为此 ,本文将对该工艺设计及调试运行初期出
现的一些问题作一个较全面的介绍和总结。
嘲l
1 系统主要简介
1.1设计条什 图 1 系统平面布置图
水钢 3号高炉平均 日产生铁量 3375t,渣 比
350kg~400kg,日出铁次数近 12次,每次出渣 吹扫等组成 。系统平面布置见图 1。
时间35min~45min,设计正常渣流量 3~4t/min, 1.3 I:艺流程
最大 8t/min,事故水满足最大渣流量 5t/min, 系统主要工艺流程为:1号、2号铁口的下渣
冲渣水流量 1200ma/h,冲渣水水温85℃,沟头 在主铁沟中与铁水分离后经熔渣沟分别进入 1号、
及挡渣罩冷却水流量 150ma/h,冷却水水压 ≥0.3 2号独立粒化装置,被高速旋转的粒化轮机械破碎 ,
MPa,冷却水为常温。 并沿切线方 向抛 出,同时受粒化装置内高速水射流
1.2系统组成 冷却和水淬作用形成渣水混合物,随后流入缓冲
东、西出铁场各设有一套水渣独立粒化装置和 槽,进入脱水装置内部的分配器,再流入脱水装置,
一 套渣摆动流槽,共用一套脱水装置和渣运输、贮 落入脱水装置筛斗中,通过筛斗中1.5ITlIIl~4.0mm
存设施。正常情况下,百分之百冲制水渣,渣摆动 间隙的筛网实现渣水分离。滤水透过筛网依次流入
流槽仅作为开炉初期和事故状态下的一种备用手 沉淀池和清水池,经泵打入冲制管道 ,循环使用。
段。水冲渣系统 由:炉渣粒化、水渣过滤、水渣运 留在筛斗中水渣,随着脱水装置的旋转,筛斗中的
输与贮存、蒸汽排放、粒化水循环、冷却补充水、 渣徐徐上升,达到顶部时翻落下来进入排渣溜槽,
事故水、返渣泵渣水、内外筛网清洗水、压缩空气 通过排渣溜槽落到胶带运输机运至转运站及水渣
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2006年第 5期 钢 铁 技 术 ·7’
成品槽,用汽车或火车外运。其T艺流程简图如图 托圈、销轮、托辊、挡辊、不锈钢筛斗等部分组成,
2示。冲制熔渣和脱水装置过滤时产生的大量蒸汽 脱水简体为 16组V字型筛斗结构,每组由3块可
高空排放。 拆卸筛板构成,筛板 由梯形截面、直条形的筛条组
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