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高炉喷吹烟煤与无烟煤时煤气量变化的分析.pdf

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高炉喷吹烟煤与无烟煤时煤气量变化的分析

维普资讯 6 1998年摹7期 h),烧结指标不尽人意。但随着烧结矿 s 含量的增加,烧结矿转鼓强度和成品率明显 ’ 鹋 改善。当烧结矿S 提高到5.7%左右时,烧 结矿利用系数增加到 1.384t/(玎口苎.h),且成 l :螽 品率下降幅度 较小,转鼓强度也增 加到 [ ; ? l 8 : 9 2 68.33 。转鼓强度提高的主要原因是铁料中 . 碱志 ‘ 的硅含量增加后,石灰石用量也柑应增加,致 使烧结矿中粘结相增多.转鼓强度较好,若烧 霹2 烧姑矿藏度对转鼓强度 结速度控制得当,烧结矿转鼓强度还可以稍 和利用系敦的影响 稍增加.从试验结果看,当烧结矿 s 含量 达到 5.7 左右时,烧结矿各项指标令人 比 转鼓强度有折改善,当烧结料层厚度达到 较满意(见图1)。 500ma后,继续增加料层厚度,烧结矿转鼓 强度变化趋势不明显,但烧结利用系数却有 三 下降趋势.其原因主要是料层厚度增加后,料 : 层阻力增加,在料层透气性无明显改善韵前 提下,烧结时间延长,尽管烧结矿强度和成品 2 率有改善迹象,但改善的幅度不及烧结时间 鲁 I窖 延长造成损失的幅度,导致烧结利用系数趋 ’ 6O 于下降。因此,在无法改营混合料制粒的前提 0古盘, 下,烧结料层厚度保持在 500~550mm较为 田1 烧结矿s“古量对转鼓 合适.进一步提高科层厚度,因料层透气性恶 强度和利用系数的影响 化,将导致烧结利用系数下降(见图3).- 3.2 烧结矿碱度对烧结指标的影响 美 在研究烧结矿碱度对烧结指标的影响 囊 时,为了简便起见,将烧结矿的S 含量固 磐 匿= 定在 5,7 。从图2中可看出,当烧结矿碱度 2 从 1.6提高到 1.8时,烧结矿各项指标改善 450 500 n 幅度较大,进一步提高烧结矿碱度时,烧结矿 .料屠厚度 ,m-u 指榜晰 有所改善,但幅度趋小。烧结矿最佳碱 田3 烧结料层厚度对转鼓 度值的选取受炉料结构和烧结矿指标的综合 强度和利用系鼓的影响 影响,不能片面追求碱度越高越好,从鞍钢酸 性料短缺

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