电厂锅炉不同运行工况对调节.docVIP

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电厂锅炉不同运行工况对调节

电厂锅炉不同运行工况对调节阀的影响 前言: 锅炉总体布置情况介绍:华能德州电厂三期660MW机组5#、6#锅炉是德国BBP公司设计生产的亚临界自然循环汽包炉。锅炉整体采用π型背靠背布置方式、一次中间再热、单炉膛、前后墙对冲燃烧方式、尾部烟气挡扳调温、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构、露天布置燃煤锅炉。BBP公司在锅炉设计时,根据煤种可燃基挥发分和氢含量较低,灰含量较高等因素,判断煤种着火、稳定燃烧及燃尽特性较差,故在炉膛尺寸的选取上采用大炉膛断面以降低炉内烟气流上升速度,延长炉内停留时间,保证煤粉颗粒燃尽;另外,为了提高炉膛温度保证煤粉快速着火和稳定燃烧,采用了卫燃带,整个卫燃带布置从标高17m至38.5m覆盖整个四面墙,面积为1665m2,占炉膛水冷壁面积的38.2%。过热器分四级布置,第一级过热器分为炉顶管、后烟井包复左右侧墙和后墙;第二级过热器布置在后烟井后部,分为水平段和垂直段,在出口管道上布置第一级喷水减温器;第三级过热器布置在炉膛上部,在第三至第四级过热器连接管道上设置第二级喷水减温器,并左右交叉;第四级过热器布置在折烟角上前部。 再热器受热面一级二段布置,第一段(低温段)布置在后烟井前部,分为水平段和垂直段;第二段(高温段)布置在折烟角上后部,再热器进口管道上设置事故喷水减温器。 过热器汽温通过两级喷水来控制。再热器汽温采用尾部挡板方式调节。汽包水位的控制采用汽泵和电泵转速控制给水流量 1 三期660MW机组给水、减温水系统布置简介 1.1给水系统布置图如图1、图2 图1 三期锅炉给水系统图 ??? ??????????????????????????????????????????1.2 图3 三期过热器、再热器减温水系统布置示意图 2锅炉运行方式对调节阀的影响 2.1锅炉投产初期运行方式对调节阀的影响 锅炉投产初期,炉膛内布置了卫燃带,整个卫燃带布置从标高17m至38.5m覆盖整个四面墙,面积为1665m2,占炉膛水冷壁面积的38.2%,炉膛结焦严重,导致炉膛出口烟温偏高80℃以上,造成过热器、再热器两侧汽温偏差,利用烟气挡板无法调节汽温,只能利用减温水进行汽温调节,根据当初运行提供的数据,再热器、过热器减温水最大流量超过设计值的50-70%,为增大减温水的流量,被迫采用人为的部分关闭锅炉侧给水主闸阀的方法,提高减温水母管的压力,同时利用汽机侧给水泵进行汽包水位的调节,利用最小流量调节门调节给水泵的流量,通过04年小修时解体调节门情况看,对减温水调节门无任何影响,但是这种非正常的运行方式的危害主要有两点: 2.1.1部分关闭锅炉侧的给水主闸板门,对闸阀的闸板形成冲刷损坏。 2.1.2汽机侧给水泵最小流量调节门在机组负荷高于30%以上使用时,阀门前后的压差随机组负荷的升高而增大,频繁操作最小流量调节门容易在小开度特别是25%以下时,形成严重的汽蚀、冲刷,损坏阀笼、阀芯、阀底等密封结构。(最小流量调节门阀笼、阀芯损坏情况图片见图4) 2.2卫燃带改造后运行方式对调节阀的影响 为了减轻炉膛结焦,对卫燃带进行了改造,改造后#5炉内卫燃带面积从1665m2减少到目前的397m2,#6炉内卫燃带面积从1665m2减少到目前的653m2,并且增加了投入水力除焦器,结焦的情况也得到较大改善,炉膛水冷壁吸热增加,炉膛出口烟温降低,再热汽温偏低的问题逐渐暴露出来,再热汽温偏低不仅使机组经济性降低,同时可能会对汽轮机末级叶片产生危害。在低负荷工况运行时锅炉低再侧烟气份额有增加的趋势,这时候仅靠尾部烟气挡板来调节再热蒸汽温度就可能达不到要求。再加上德州电厂再热器偏差较大,存在高再壁温超限情况。为解决壁温超限问题,运行采用投入事故减温水和投入水力除焦器的手段来降低壁温,每天投停再热减温水调节门的次数明显增加,并且再热减温水调节门的正常开度在10%左右,06年通过解体内漏再热减温水调节门发现阀底和阀笼有汽蚀冲刷现象。过热器减温水调节门由于在设计工况下运行,阀门运行正常没有内漏现象。由于减温水母管压力可以满足运行要求,汽机侧给水泵最小流量调节门正常运行中不再进行频繁操作,锅炉侧给水主闸板门保持全开位置,锅炉侧给水旁路调节门关闭,对以上阀门影响较小。 2.3处理捞渣机,破坏水封后对调节阀的影响 由于锅炉结焦问题没有得到彻底解决,大量的焦块脱落,对捞渣机造成严重的冲击,捞渣机链条、刮板及滚轮出现问题时,需要降负荷破坏捞渣机水封进行处理,水封破坏后,大量的冷风进入炉膛,锅炉副压波动严重,造成火焰中心的偏移,过热器管屏热偏差大,超温严重,为防止超温对屏过出口联箱管座形成大的热应力冲击,需要增大过热器一级减温水量,维持过热器二级减温水小流量,同时为了避免停汽泵开电泵,浪费厂用电,采用节流锅炉侧的给水主闸板门,提高减温水母管压力

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