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[农业]提高1窑运转率的改造

提高1#窑运转率的改造项目 根据公司提出的窑系统“长期、连续、均衡、稳定”的指导思想,和提出的08年运转率达到87%以上的工作目标,公司成立了专门的项目小组,针对1#窑运转中对系统正常有较大影响的的几个部位,进行了分析论证,提出了相应的改进措施和改造方案。 项目小组组长:张广峰 成员:王蒙华、孙长友、李海涛、段永强、秦红军 按照公司部署,1#窑于08年三月份大修,从07年年底开始着手进行大修准备工作,为实现工作目标,进行系统改造的主要有以下四个方面: 一、原有状况: 篦冷机二段铜套容易磨损,并且容易出现因两侧受力不均,导致两侧轴套磨损不同步,造成篦床不能均匀推动,篦床两侧的行程也不一致,则篦床内部受力出现较大的差异,很容易出现跑偏、窜轴等隐患,同时篦床对两侧盲板、矮墙的磨损大,阻力大和电流高,由于磨损跑偏,篦冷机漏料也比较严重,篦下室温度高,给篦下拉链机的运行带来很大危害。轴套磨损后,篦冷机传动装置的运行很不平稳,间隙增大以后,运行中开始出现“冲击式”运转,对篦冷机的运行带来很大影响,经常需要停下来检修,严重影响了运转率。 窑头电收尘下拉链机工作环境恶劣,磨损比较大,经常容易断裂,断裂后维修难度大,需要在壳体上开口,那么电收尘灰斗的积灰就会向外流,温度高,维修人员容易受伤,现场环境扬尘大。开口后,由于负压,不能实现牢固补焊,密封良好,导致漏风量大,在电收尘内产生二次扬尘,收尘效果大大降低,给窑头排风机加重了运行负荷,高含尘气体对窑头排风机风叶磨损也非常大,需经常进行停车补焊。窑头排风机负荷增加后,篦冷机二段冷却风机阀门仅能打开30%左右,篦冷机冷却效果不好,出篦冷机熟料温度高,同时篦板也容易高温变形或烧损。 窑头一次风机为高压离心式风机转速快,容易导致轴承温度高,轴承损坏频率大。离心风机全压为21千帕,在经过长时间运转后能力下降和管道压损,体现在燃烧器上的压力仅为19-20千帕,难以满足新型燃烧器大速差、高推力的要求,新型燃烧器压力要求应达到24千帕左右,并且离心风机运行中会有压力和风量的波动现象,这对活泼有力的火焰行成都极为不利,很容易造成煤粉燃烧慢,燃烧不完全,煤粉卷入物料中,致使煤耗增加,厚窑皮增长。 分解炉下缩口原设计尺寸为1.5M,在实际生产中,由于结皮较多造成缩口实际尺寸变小,窑内通风量减少而产生还原气氛。窑内氧气不足,使三价铁还原成二价铁,使液相提前出现,容易出现黄心料,影响熟料质量,同时也影响了产量的提高。虽然车间加强了班组的清理工作,但不能从根本上解决问题。 二、实施措施: 铜套改为轴承,改善了篦冷机运行的稳定性,篦床两侧的运行同步,减少了跑偏、窜轴现象,篦下室漏料量也有很大减少,大大降低了篦冷机的日常维护工作量和事故率,运行两个多月来,只需要进行正常的检查就可以了。 窑头电收尘下拉链改为绞刀,起到了很好的密封效果,篦冷机二段风机也可以实现正常使用,对于篦冷机二段的运行达到了保护效果。同时也降低了熟料温度,提高了热回收效率,能够为余热发电提供更多的热源。减少了电收尘的二次扬尘,增加了收尘效果,使窑头排风机处于良好的工作环境中,延长了风机风叶的使用周期。 一次风机改为罗茨风机,现已调试完成,投入使用,燃烧器压力可达到23千帕以上,窑前火力强度比以前增强,避免了窑内的不完全燃烧现象,可以减少用煤量。 分解炉下缩口改为1.66M,减少了员工清理工作的劳动强度,对窑内通风情况改善起到了良好的效果,有效的解决了黄心料的问题。通过窑炉用风匹配的调整后,系统阻力的也与改造前相比有较大降低,改造前分解炉出口压力为1600帕左右,改造后压力降低为1200帕左右。 三、加强管理 通过以上改造后,系统的运行逐步进入正常状况,车间也响应公司提出的“标准化管理年”的要求,继续强化车间的基础管理工作: 车间大力推广岗位电子巡检,并进行有力的监督,让电子巡检落到实处。车间维修工实行分片包干,责任明确,真正做到了设备在发生隐患时就及时处理,避免设备事故的发生。 设备维修全员参与,保证了岗位人员对本岗位设备的熟悉了解,设备检修实行运转72小时无事故责任制,增加了维修人员的责任心。 优化操作参数,定期对操作员等重要岗位进行培训、交流。 出台了《操作员质量考核细则》、《烧成一线职工积分制考核办法》等一系列规章制度,使车间的管理进一步细致化,标准化。 四、运行效果: 从3.11日完成检修投料到现在,生产情况稳定,4月5月的窑运转率分别为97.26%和93.74%,月平均台时在92t/h以上,较往年90t/h有较大幅度提高,给各项经济指标的降低创造了良好的条件。尽管在运行中还存在一定的问题,比如预热器系统阻力大、余热发电运行配合等问题。相信在工作中不断的摸索改进,能使系统进一步优化完善,达到优质、高产、低耗的生产目标。

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