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某空调排水孔改善方案
6H排水孔偏、闪缝问题9999信息分析 一、问题排查结果 小结:6H系列冷柜排水管出现下部闪缝高达1.5mm,远高于0.5mm的标准.影响产品美观并造成市场投诉。 A B C 闪缝 排水塞 排水导管 排水弯管 箱体简图 结构说明 二、造成根源分析 小结:如上结构简图,排水管(A管)闪缝的原因为:A管、B管、C管不在水平线上,呈倾斜状。因A管插入B管中,所以B管制约着A管,B管倾斜是导致A管闪缝的原因。而B管又受箱壳孔、C管的制约,从A管、C管位置入手分析。 要因确认1:员工技能差异 结论:是主要原因要因! 三、要因确认 小结:在插入排水管时,出现排水管夹海绵条问题,导致管口倾斜闪缝。且不同员工不良率差别达三倍,故员工技能差异是要因。 线体 岗位 操作者 操作 数量 管口夹海 绵条不良 不良率 1线白班 插排水管 徐鹏 100 5 5% 二线发泡 插排水管 尚伟 100 10 10% 三线发泡 插排水管 许小虎 100 9 9% 五线发泡 插排水管 唐飞 100 3 3% 要因确认3:物料尺寸差异 图 一 : 箱 壳 围 板 图 纸 731.5±0.7 1、从箱壳围板图纸中计算出,排水孔心距离箱壳上边缘的尺寸为: 770-38.5=731.5±0.7mm 20mm 15.5mm 696+1mm 图二:柜口、内胆、C管尺寸 2、C管位置距箱壳上边缘尺寸为:柜口高低差值+内胆壁高度+排水弯管尺寸=20+15.5+696=731.5+1mm 箱体简图 箱壳排水孔到上边缘尺寸 C管到上边缘尺寸 = 根据各部件图纸尺寸,排查现场物料尺寸,确定物料与图纸尺寸是否相符,尺寸相符需要满足上方公式,才能理论上装配良好。 四、要因确认 结论:物料尺寸差异是要因,但发生率较低! 要因确认3:物料尺寸差异 五、要因确认 如图,对相关的主要部件进行尺寸测量:排水管、内胆、箱壳排水孔。 如图,对内胆底部排水管位置进行测量,因底板不平整,导致排水管位置上下出现偏差。 线体 岗位 操作者 操作 数量 偏差不良 不良率 白班 固定排水 胡友民 100 1 1% 夜班 王国兵 100 1 1% 白班 胡友民 100 0 0% 夜班 王国兵 100 0 0% 要因确认4:理论设计差异 图 一 : 箱 壳 围 板 图 纸 731.5±0.7 1、从箱壳围板图纸中计算出,排水孔心距离箱壳上边缘的尺寸为: 770-38.5=731.5±0.7mm 20mm 15.5mm 696+1mm 图二:柜口、内胆、C管尺寸 2、C管位置距箱壳上边缘尺寸为:柜口高低差值+内胆壁高度+排水弯管尺寸=20+15.5+696=731.5+1mm 箱体简图 箱壳排水孔到上边缘尺寸 C管到上边缘尺寸 = 结论:理论设计差异非要因! 理论设计合理 六、要因确认 要因确认4:实际设计差异 C管位置距箱壳上边缘尺寸为:柜口高低差值+内胆壁高度+排水弯管尺寸+下沉距离=20+15.5+696+5=736.5+1mm 结论:实际设计差异是要因! 经过测量分析发泡时模具下沉会将内胆下压约5mm,导致排水与套管闪缝。 从箱壳围板图纸中计算出,排水孔心距离箱壳上边缘的尺寸为: 770-38.5=731.5±0.7mm 箱壳排水孔到上边缘尺寸 C管到上边缘尺寸 ≠ 理论设计与实际差异5mm,不相符 七、要因确认 排水孔海绵条外露 内胆胆底不平 理论设计与实际不符 八、制定对策及对策实施 通过上面要因确认,我们找到主要原因是员工技能差异、物料尺寸差异和里理论设计与实际不符: 1、员工技能是主要问题。 2、内胆底部不平会造成排水管偏,但目前不是主要原因; 3、设计与实际发泡过程中存在5MM差异,主要是发泡上模时模具压内胆造成。 问题描述 原因分析 现生产中小H系列冷柜排水管出现下部闪缝问题,影响产品精细化, 严重者无法修复,甚至报废,给企业造成损失。 1.操作技能差异,造成闪缝。 2.内胆底部不平造成内胆排水孔与箱壳排水孔位置不同高。 3.设计时没有考虑到实际生产中内胆上模时会下移5MM左右。 薛俊峰 吕均平 吴有志 改善措施 标准化 1.内胆下线自检胆低平整度。杜绝胆低不平内胆下发泡 吕均平 到位时间:1.14 2.发泡安装排水孔操作工技能培训。 薛俊峰 到位时间:1.13 3.6H系列箱壳排水孔位置更改 吴有志 到位时间:1.20 九、巩固措施
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