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利用CMM测量塑料零件再现性较差原因分析-海克斯康.PDF

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利用CMM测量塑料零件再现性较差原因分析-海克斯康

利用 CMM 测量塑料零件再现性较差原因分析 摘要:利用 CMM 测量塑料零件时,经常会出现同一件产品,测量结果的重复性较好,但是再现 性不好的情况。那么,这种现象产生的根本原因在哪里呢?是否能有一种好的方法可以消除或 减弱这种现象呢?从而避免不必要的重复测量,提高工作效率,降低测量成本。本文将就此进 行深入的分析。 关键词:塑料零件、重复性、再现性、位置度 前言:随着科学技术的不断进步,塑料材料的各种物理性能在不断的提高,同 时塑料本身具有的重量轻,价格便宜,易成型加工等优点,使塑料在许多工业领域 在不断的取代金属材料。其中,发动机进气系统就是发展较快的应用领域。过去由 铝合金材料制成,现在逐渐被尼龙加玻纤类材料所取代。塑料材料也有容易变形的 缺点。塑料零件多为注塑成型,作为基准的特征同被测特征同时成型出来,无法对 基准特征进行精加工。 1. 问题提出 我公司生产的塑料零件主要为汽车发动机进气系统零件,过去是由铝合金材 料制成。现在由尼龙加玻纤材料代替。图纸上对产品尺寸要求都较高。全尺寸检 测的过程中常有这样一种现象:在我公司利用 CMM对产品进行全尺寸测量是合格 的,而使用同样的方法到客户那里进行检测就是不合格的。检查测量方法设备都 是没有问题的。所以,只能重新取样,重新测量,这对项目进度造成很大影响。 这种现象产生的根本原因是什么呢?能否有好的方法使得一次送样通过呢? 2. 实验 下面以我公司生产的塑料燃油导轨 1#、2#杯轴线及轴线与杯沿所在平面的 交点的位置度作为研究对象。该零件材料为 PA66+GF35,具有较大的刚性。测量 间环境,室温 20℃,湿度 45%。测量支架为铝合金支架。装夹方法一为使用压板 将产品固定,装夹方法二为使用胶水将产品固定,该方法保证产品处于自由状态。 产品外形图如下: 1 图 1.被测零件外形图 选取没有注塑缺陷的燃油导轨一根,将毛刺清理干净。然后同测量支架一同 置于测量间恒温 12小时。 造成位置度测量结果之间有较大差异的可能原因有:1)机器本身的不稳定 性造成的。2)零件装夹问题,例如装夹用力过大致使零件变形,装夹位置倾斜 等。3)零件基准特征、被测特征的形状误差导致的位置度测量结果不一致。 根据以上的初步分析,设计如下五组试验进行验证。 2.1 将零件使用装夹方法一装夹好,根据图纸要求编写一个测量程序,测量 1#、2#交点位置度和 1#、2#轴线位置度。零件装夹好后,在装夹状态不变的情 况下,将测量程序执行 10次,10次的测量结果如下: 表 1 交点位置度 轴线位置度 序号 1# 2# 1# 2# 1 0.439 0.072 0.523 0.372 2 0.436 0.067 0.523 0.373 3 0.420 0.071 0.513 0.361 4 0.434 0.078 0.522 0.368 5 0.445 0.080 0.527 0.375 6 0.440 0.075 0.527 0.373

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