[建筑]衬砌施工总结.docVIP

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[建筑]衬砌施工总结

司马台隧道衬砌施工总结 经过前期工作多方面的准备,司马台隧道右洞于10月13日14时进行第一板衬砌施工,10月14日15时结束,历时25小时。第一板施工里程为RK3+077~RK3+089。灌注完成后项目部及隧道一、二队衬砌工班对施工过程中存在的问题进行分析,并制定下一步施工改正措施。 一、施工前准备: 1、砂石料、水泥备料充足,砂石料已水洗,经驻地办试验室抽检合格。 2、二次衬砌砼配合比已经审批,配比为:水泥:砂:石子(5~16mm、16~31.5mm):水:减水剂=347:715:1168:160:3.47,水灰比为0.46,砂率为38%。施工配合比为:水泥:砂:石子(5~16mm、16~31.5mm):水:减水剂=347:750:1174:119:3.47。水泥为建龙P.O32.5水泥,减水剂为石家庄市大新建材厂生产的RCMG-5高效减水剂。 3、拌和站为SL-1000型自动计量拌和站,用ZL50装载机上料,罐车(8m3)运输,砼输送泵(HBT60A)输送。 4、全断面液压钢模板衬砌台车长12m,板厚8mm,台车半径为6.40m,比设计半径大5cm。 5、防水板、软式透水管已按图纸设计要求提前施工。小边墙浇筑高度比电缆槽盖板顶标高低3cm,衬砌台车拱脚直板长度为10cm,与小边墙密贴搭接高度为7cm,小边墙顶部已进行刷毛处理。 6、Ⅴ类围岩监控量测工作已完成,满足规范要求,具备二次衬砌条件。 所有衬砌用施工机械提前试运行,能够正常工作。 二、施工过程: 衬砌采用自行式全断面液压钢模板台车支撑,拌和站集中拌和,砼罐车运输(2辆),砼输送泵输送,振捣棒配合附着式振捣器振捣。具体施工工艺为:测量放线→小边墙、防水板与透水管施工→衬砌台车就位→安装挡头板→灌注衬砌砼→拆模→养护。 1、测量放线:确定出台车的作业位置、台车中线、模板断面、模板标高。中线通过台车拱顶吊垂球控制,标高线在已浇筑的小边墙上弹黑线控制,台车断面尺寸已经复核,复核要求。 2、小边墙、防水板与透水管已提前施工。 3、台车就位:因衬砌前没有施工隧道基层,直接在开挖地面上就位,台车轨道、枕木铺设线2m范围内基底进行整平,并人工夯实,枕木标高不到位处用16~31.5mm碎石铺垫。枕木长60cm,铺设间距为50cm,个别松软处可加密至30cm,钢轨铺设后用道钉固定。台车液压油缸竖直、水平方向的行程调整为最大行程的一半处,防止台车跑模后无法调整。台车就位后用水准仪、全站仪对其拱顶标高和中线进行复核。台车拱脚直板与小边墙接触面之间用双面胶条密封,禁止漏浆。 4、安装挡头板:挡头板采用木板封堵,用螺栓、角钢与台车固定在一起,拱圈下部4米范围内除挡头板外,放置环向木板加固,用钢管支撑,防止砼浇筑过程中挡头板受压过大断裂。挡头板内环向安放¢50mm橡胶条,拆模后作为止水条安装槽。挡头板与围岩之间的缝隙用水泥袋封堵。 5、灌注砼:灌注砼在台车两侧对称施工,一侧浇筑80cm,令一侧浇筑1.5m,交替上升。下一仓口封堵后,方可进行上一仓口灌注。拱脚处用插入式振捣器振捣,分层40cm进行振捣,拱部用附着式振捣器振捣。封顶时,通过台车前后预留孔观察砼灌注饱满情况,封堵完成时保持泵压力2分钟,先封堵后彻压。泵送管线采用¢20cm钢管,管路有3个转弯处,管线直接通向台车仓口。泵送前用水灰比为0.7的水泥砂浆湿润管道。 6、拆模:拆模先拆挡头板,再台车两侧油缸回油,最后拱顶油缸回油,台车模板与砼面距离大于10cm时,启动行走系统推出。台车行走时前后注意观察,防止台车模板碰撞砼面。在封堵完成时作试块,当试块强度大于3Mpa时方可脱模。 7、养护:用高压水枪进行喷水养护,保持砼面湿润14天。 三、施工中存在的问题: 1、砂石料含水量经过水洗,外部与内部含水量有偏差,成品料坍落度控制困难,在灌注拱脚时砼坍落度为160mm,偏大,台车脱模后拱脚2m范围内气泡较多。 2、台车同一水平线上的仓口相距3米,两个仓口之间砼振捣不到位,形成漏振,导致拆模后蜂窝较多。 3、台车拱脚有跑模现象,中部偏出有1~2cm,导致漏浆,脱模后拱脚砼出现麻面。 4、拱部防水板张挂松度不够,灌注砼时两侧防水板下移,拱顶出防水板绷紧,不能与围岩面密贴,灌注到拱顶时,防水板割断后补焊,保证衬砌与岩面之间无空洞。 5、输送泵管线导管、接管时间长,导致罐车与管内砼坍落度明显降低,造成堵管,延长施工时间,容易造成冷缝。本次衬砌脱模后有不明显的冷缝。 四、下一步施工中采取的措施: 针对第一板衬砌中存在的问题,制定出如下相应措施: 1、拱脚处砼坍落度控制在100mm左右,第一盘料拌出后及时测砼的坍落度,及时调整每盘用水量,拌和过程中每车都要测坍落度,保证砼和易性,减少拱脚处气泡。 2、拱脚2米范围内,振捣工到台车内振捣,避免漏振,减少气泡。

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