【2018年最新整理】万吨加氢裂化装置开工总结.pptVIP

【2018年最新整理】万吨加氢裂化装置开工总结.ppt

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【2018年最新整理】万吨加氢裂化装置开工总结

独山子石化 四、试车过程问题分析 独山子石化 4.1 仪表联锁误报,造车装置紧急停工 在装置设计上,UOP设计裂化床层温度、反应器表面热电偶共162支一取一参与装置紧急停工联锁,UOP仪表设计为一旦温度失灵,温度指示跑低点,避免造成装置停工,而且,UOP坚持认为选择可靠的仪表后,能够避免仪表失灵对装置的影响。 8月22日在高压气密阶段,凌晨4:00点裂化第三床层出口中间热偶TI1053突然跳越,最高达到551℃,装置2.1MPa/min紧急泄压打开,装置紧急停工。 9月1日20:22分裂化第四床层一支多点热偶TI1084突然跳越,最高达到519℃,装置2.1MPa/min紧急泄压打开,装置紧急停工,使催化剂予硫化工作推迟1天。 原因:仪表检查接线无问题,两次原因均是温度变送器损坏,更换后正常。 独山子石化 4.2 高压设备出口管线震动 在装置高压气密过程,耗时48天,主要解决新氢机出口管线震动和高压注水泵出口管线震动问题;分别通过增加支撑、管线调整等方式基本解决了管线震动问题。 4.3 循环机干气密封故障 循环机采用德国John Grane干气密封系统,设计流程使用除湿除雾器保证干气不带凝液,2009年9月4日,装置开工进行到高温硫化阶段,低压端漏气压力突然升高,达到0.8MPa,机组停机,装置紧急泄压,拆检发现低压端密封动环损坏;更换密封。随后,主密封气增加伴热措施,防止干气不干。 独山子石化 4.4 分馏塔柴油抽出管线泄露 2009年9月12日凌晨,操作人员巡检发现柴油抽出侧线泄露,装置降温降量循环,经检查,发现施工时固定管线的临时支撑焊透管线且在施工完毕后未割除,随着管线升温膨胀后将管线拉裂,产生裂纹,属施工不规范问题;处理7h后,装置恢复生产 独山子石化 五、开工体会 独山子石化 通过本次开工,深切感受到对引进的工艺包,在开工前必须吃透操作理念、掌握控制方法。同时,也感受到UOP工艺包具有的独到特点: 5.1 高压容器现场液面指示不适用玻璃板液面计,全部使用磁翻板。UOP建议:在压力超过7.0MPa的工作条件,就不能再使用玻璃板。 5.2 设置管道安全阀。UOP坚持只要管线上设置了自动控制阀或手阀,则该阀门之前的管线上必须设置安全阀,防止误操作,造成管线或设备超压,同时所有机泵设置最小流量控制。 5.3高分液面不设置液面低低联锁切断阀。UOP认为高分液面控制很关键,设置联锁阀就存在误动作的可能,为防止串压造成的低压设备超压,在冷、热低分上分别设置共计5个安全阀。 独山子石化 5.4 高分液面、界面设置双指示,尤其是冷高分液面设计为自动高选控制,防止液面假指示造成循环机停机。 5.5高压空冷设计、施工必须绝对对称布置,降低偏流的可能性;充分考虑冬季运行,高压空冷采用热风循环形式。 5.6 UOP认为热高分气空冷的运行条件比高压空冷更恶劣,材质选用Incoloy 825。 5.7采用炉后混油流程,循环氢加热炉分支设进料控制阀,采用UOP经典的支路平衡控制。 5.8 在裂化床层设置多点热电偶,反应器表面设置表面温度计,两者均为一选一参与飞温联锁。 独山子石化 5.9 UOP设计不使用阻垢剂,认为其成份会对催化剂的活性组分产生不利的影响。 5.10 UOP坚持选用最好的仪表,所以,要求所有的联锁不允许加旁路,任何时候必须全部投用。 5.11 分馏各塔设计上设置了各段塔盘的差压显示,与各段温度配合,综合分析塔内气液相分布。 5.12 装置仅设计低压氮气系统,事故状态下反应压力降低后使用低压氮气系统置换,系统充压只要满足循环机开机即可。 独山子石化 装置自2009年9月13日开工后,装置加工负荷保持在70%以上,至2010年4月13日,装置平稳运行7个月,经受了严冬的考验。累计加工VGO 698423 t、CGO 99940t,提供乙烯尾油 313049t,能耗达到24.72Kg标油/t ,各项经济技术指标达到设计要求,发挥了装置效能。 独山子石化 谢谢! 欢迎批评指正! 独山子石化 200万吨/年加氢裂化装置 开工总结 花小兵 独山子石化 一、概述 独山子石化 1、装置主要设计特点 1.1反应部分采用一次通过流程,一台反应器,热壁结构,设五个床层。精制催化剂选用UF210STARS,裂化剂选用含少量分子筛的无定形硅铝复合型DHC-32LT催化剂,无后精制催化剂;开工催化剂采用湿法硫化。 1.2采用热高分工艺,提高反应流出物的热能利用率,避免稠环芳烃在冷却器中沉积和堵塞。一台原料泵设置热高分液力透平驱动,降低能耗,节省操作费用。 1.3采用炉后混油流程,加热炉只加热循环氢,避免反应油气两相炉内分配不均匀

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