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(205KB)嘉峪关电厂预热器大修方案
嘉峪关电厂空气预热器
大修及维护方案
哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司
设计开发部
2010年05月
嘉峪关电厂锅炉为哈锅制造的亚临界自然循环汽包炉,配备两台三分仓回转式空气预热器,型号为28-VI(T)-1833(1888)-SMR。热端和中间层分别为1000MM,500MM,FNC板型;冷端为333MM,NF6板型。由于空气预热器转动部分体积、重量很大,运行环境温度分布极度不均匀,各部件变形比较复杂,因此在机组大修期间应对预热器进行全面彻底的检修。检修工作如下:
半模式VI型三分仓空气预热器立体图
一、使用新开发的更为合理的新结构
1、更改热端扇形板内侧吊挂方式
原热端扇形板内侧是吊挂在导向轴承箱上,设计思想是使热端扇形板内侧随导向端轴向上膨胀而向上移动,保证热端扇形板与热端径向密封片内侧间隙保持固定数值。在运行过程中经常出现由于导向轴承箱滑动垫板装置调整不恰当,造成吊挂装置无法正常上升,使热端密封片与热端扇形板摩擦剧烈,造成传动电机电流波动。而且导向轴承箱无法向上滑动,导向轴承内外环对滚珠形成压力,缩短了导向轴承的使用寿命。建议热端扇形板内侧吊挂更改为固定方式,将扇形板吊挂在热端桁架上,或者固定在导向轴承箱上。采用这种方法需要首先固定导向轴承箱,拆除导向轴承压环,使导向轴承在轴承箱内自由向上滑动,然后预留热端扇形板与热端径向密封片之间的膨胀间隙。
2、更改导向轴承紧固套与导向端轴连接方式
在原导向轴承设备中,紧固套与中心筒端轴采用内胀套连接方式,对安装精度要求非常高,如果超出设计的同轴度偏差,则造成预热器转子转动偏心,使密封系统发生磨损,影响传动电机稳定,也容易损坏导向轴承。为了降低设备安装难度,减轻电厂检修难度,提高设备安全稳定性能,对此处设备建议采用外胀套连接方式,外胀套连接方式安装简单,安装后不用调节就可保证紧固套与预热器端轴的同轴度。
3、更改热端空气密封装置及冷端静止卷筒的结构
热端空气密封装置,原设计结构比较简单,使用一段时间后,密封盘根磨损后,此处漏灰比较严重,而且影响导向轴承油温,冷端密封卷筒与此处结构类似,也存在漏灰问题。最近我们开发出6层铜环迷宫式空气密封,有效的解决了这两处的漏灰问题。
4、空气密封装置改进
采用全新的热端及冷端中心筒密封,原中心筒热端为盘根密封,冷端为铝环密封,由于密封装置与端轴不同心和填料的老化失效,上下中心端轴泄漏严重,改造后采用迷宫式铜环密封,多层铜环可与端轴在径向方向同步移动,密封效果好,使用寿命长。能够改善中心筒处的漏风,降低了对轴承系统产生的影响及污染预热器周围的环境,已经在多个电厂改造过,效果非常好。
5、更换传动装置中的胀套
如时间允可,最好改用外胀(锁紧盘)这样需同时更换下半联轴器和上半联轴器。改为外胀可提高连接可靠性,同时降低了安装及维护难度。
内胀结构 外胀结构
原导向轴承处结构
全新的导向轴承结构
二、维护方案
1.用高压水彻底清洗传热元件
可视堵塞情况决定传热元件是否抽出清洗,传热元件清洗必须干净、彻底。
2.转子找正
主轴垂直度小于0.4mm/m为合格。最好小于0.2mm/m,略偏空气侧为好。调整转子的垂直度,否则要给密封调整带来一系列问题,对漏风及传动装置的运行也将带来不利。
3、检查密封角钢(即转子法兰)
径向、轴向、旁路密封片的安装都以密封角钢为基准,其中径向、轴向密封片都要比密封角钢跳动量最大的点凸出约3MM。为减小密封角钢的跳动量,在预热器安装时对角钢进行了机加。由于机加水平参差不齐,有些工程机加后角钢的跳动量仍不能达到要求1MM。因此需对角钢的跳动量进行复测,如果没有达到要求,应对其重新机加甚至更换。
4.重新调整密封间隙并更换损坏的径向、轴向、旁路密封片
由于燃用煤质的变化等因素,预热器的变形量可能与原设计存在偏差,应根据现工况对密封间隙重新核算。按下图中的数据重新调整径向、轴向、旁路密封间隙,热端径向内侧密封间隙改为预留8~9mm。密封间隙调整的好坏直接影响预热器的漏风率,一台运行状况较好的机组,其预热器的漏风率应控制在8%以下,甚至更低。改造后合适的密封间隙值见下表:
密封间隙调整图(单位:毫米)
轴向密封(热端) 轴向密封(冷端) 旁路密封(热端) 旁路密封(冷端) 旁路密封(冷端) 7~8 4~5 4~5 2~3 18~19 扇形板与径向密封片之间的间隙(从中心筒到转子角钢方向) 冷端 0~1 2~3 7~8 15~16 18~19 热端 8~9 0~1 5.检修静密封
径向静密封胀缩节两边分别与热端桁架和热端扇形板焊接,轴向静密封胀缩节两边分别与主座架和轴向密封板焊接。
6.检修上、下部轴承
对轴承进行检查,如有尺寸超差或接触面损坏,进行更换。重新就位后检测
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