水平井大修;套管修复.ppt

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水平井大修;套管修复

套损井整形打通道工艺技术;目 录; 大庆油田开发以来,累计套损18436口井,累计修井16310井次,治理了12个成片套损区,目前具备年修井2000口井以上的施工能力,修复率始终保持在85%左右,年恢复产油20×104t,年恢复注水量500×104m3左右。完善了注采关系,恢复了注采能力,为油田生产开发起到了保驾护航的重要作用;一是80-86年,维护型修井时期 二是86-94年,治理型修井时期 三是94-2000年,综合型修井时期 四是2000年以后,特殊疑难井修井时期;  1980年左右,年套损井数在100口井左右。其后出现了三次套损高峰期;;一、通径90mm以上套损井整形工艺技术;;二、通径90-50mm套损井打通道工艺技术;; 套损井修复的关键是打开套管通道,是实施其它修井措施的前提。在套损通径小于φ50mm的井况下,套管已经完全断开,断口形态复杂,打通道的技术难度大; ; ; ; ; ;通径小于50mm错断井找通道现状; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 9)座封完成后,下入开窗钻具(自下而上为:φ118mm大凹芯磨鞋+φ73mm钻杆); 10)定向钻进:钻压0.5t,转速30r/min,根据情况逐渐增大,5分钟左右开窗完成(悬重恢复,方钻杆加深9m),反复划眼起出钻具;有通道;2、强制扶正打通道工艺技术; 高158-37井 该井用φ90mm铅模打印证实在井深808.4m处套管错断,最小通径φ50mm。施工队多次应用弯笔尖和平底磨鞋找打通道均无效。分析认为断口上部套管弯曲变形严重,找打通道工具下不到位,尝试应用液压强制扶正磨铣技术找打通道; 下入磨铣工具+φ120mm液压强制扶正器+φ101mm钻廷1根+φ120mm液压强制扶正器+φ73反扣钻杆82根,钻具总长810.3m,方余2.9m,遇阻深度807.7m,上提钻具1.0m,井口打压3MPa,扩孔磨鞋刀片张开处于工作位置,启动转盘,加钻压磨铣进尺1.08m至井深808.78m ,将错断点上部套管弯曲部分取直,再下入笔尖铣锥顺利打开通道;3、凹芯磨铣打通道工艺技术; 南1-丁4-斜P125井 用φ90mm铅模打印证实井深830.7m处套管错断,最小通径φ38mm,施工小队下笔尖找通道多次无效。分析认为该井断口通径较小,下笔尖找通道时笔尖易插到套管外,尝试应用大凹芯磨鞋磨铣技术打通道; 下入+φ101mm短???铤+φ120mm液压强制扶正器+φ101mm钻铤+φ120mm液压强制扶正器+φ73mm反扣钻杆85根,钻具总长837.05m,方余6.65m,遇阻深度830.7m,上提钻具0.5m,开泵循环并启动转盘,下放钻压磨铣进尺至井深831.2m ,起出井内钻具后,下入笔尖铣锥顺利打开通道;4、断口定芯磨铣打通道工艺技术;案例 一; 下入定芯磨鞋工具串+101mm短钻铤+φ73mm反扣钻杆79根+89mm反扣方钻杆1根,钻具总长759.82m,方余6.87m,下至753.1m,笔尖插入断口后旋转定芯磨鞋成功脱扣丢手,地面开泵循环并启动转盘,此时笔尖插入断口起到引子作用,下放钻压,外部磨鞋磨铣进尺1.10m至深度754.2m,通道打开,顺利进行下步打捞施工;案例 二;5、活性错断断口稳定工艺技术; 南5-20-P29井 该井在井深747.05m处套管活性错断,通径φ50mm。下入φ110mm带笔尖可扩径磨鞋+φ73mm钻杆+φ118mm膨胀式断口稳定器+φ73mm钻杆+89mm方钻杆,钻具总长750.82m,方余3.87m,下至井深747.05m。首先将可扩径磨鞋前的笔尖插入断口,用扩径磨鞋磨铣打开通道,下放管柱12.1m使稳定器位于上下断口中部,投球、打压,液压缸内的活塞向上运动,通过拉杆拉动胀头上移一个行程,使膨胀管固定在套管壁上,缓慢上提管柱拉动胀头使膨胀管全部膨胀后,起出管柱,进行下一步施工; ;6、逆向锻铣打通道工艺技术; 杏11-2-水212井 用φ90mm铅模打印证实在井深1051.42m处套管错断,最小通径φ38mm,施工小队用笔尖铣锥和弯笔尖找打通道多次,未能打开。分析认为该井下断口横向位移量较大,而上下断距较小,找通道空间不足,尝试应用锻铣打通道技术; 下入φ120mm反向锻铣刀+φ101mm短钻铤+φ120mm液压强制扶正器+φ101mm钻铤+φ120mm液压强制扶正器+φ73mm反扣钻杆109根+89mm反扣方钻杆1根,钻具总长1055.8m,方余4.96m,下至1051.42m,清水打压并启动转盘,刀片伸出后,液压缸拉杆收缩,带动锻铣刀向上划眼锻

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