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泵送设备液压故障分析及处理

泵送设备液压故障分析及处理 编制:贵耀忠 课程目标 目标:掌握泵送设备液压故障分析与处理 案例一 设备类型 带自动高低压切换的车载泵 高压状态 右缸憋缸压力32Mpa、左缸憋缸压力 12MPa; 待机时右缸活塞杆自动下滑,直至活塞杆完全伸出为止 ,且左缸活塞杆不动。 低压状态下正常,故障现象消失。 故障现象 故障分析 以待机时右缸自动下滑为切入点分析,分析过程如下: 因高压状态待机时右缸活塞杆自动下滑,切换到低压状态时故障现象消除,且在右缸活塞杆下滑的过程中,左缸活塞杆几乎保持不动,故排除主液动阀不能复位及主液动阀上游油路所引起的故障; 因油缸活塞杆可下滑至活塞杆全伸状态,故判断此时有一连续油源给右油缸无杆腔持续供油,从而导致活塞杆伸出,即故障源头所在; 在待机状态时,主液动阀处于中位(M型机能)状态,A、B口也处于关闭状态,故只能通过补、泄油装置以及高低压切换装置为其提供连续油源通道,初步断定故障源头为: 补、泄油故障+油缸内泄; 高低压切换系统故障。 故障检测 围绕上述a、b两处故障源头,从易到难逐次排除、确定、维修,检测过程如下: 观察待机时主泵压力为0,拆除补、泄油三位四通电磁换向阀两端电磁铁并试机,故障依旧,可排除补、泄油故障+油缸内泄; 发动机熄火——右缸活塞杆停止下滑,控制面板通电并切换至高压泵送状态——右油缸活塞杆继续下滑;观测分配压力持续掉压,当分配压力掉至0时右油缸活塞杆停止下滑; 故障源头锁定在高低压切换系统,即:在高压泵送状态下,分配油通过插装阀控制腔(弹簧腔)进入右缸无杆腔,导致待机状态下右缸活塞杆下滑。而在高压状态下,插装阀2、3、6控制腔通压力油,则故障锁定在插装阀2、3、6中,为了减少工作量以及液压油的泄露,按以下步骤进行排除: 拆下插装阀3的盖板,并旋转90度安装,即:切断控制油至插装阀3控制腔的油路,开机检测、故障依旧,排除插装3故障; 用同样的办法对插装阀2进行检测,故障依旧,同时排除插装阀2故障; 故障源头锁定在插装6上,拆下插装6,并给插装6控制腔中灌满柴油,用螺栓堵住阀盖控制螺纹孔,用手顶压阀芯,发现柴油从阀套中流出,仔细检查发现该插装阀阀套有一裂纹(如下图所示),该裂纹导致控制油从插装阀6的控制腔进入右缸无杆腔,推动活塞杆伸出; 更换插装阀6,开机检测,故障现象消除。 右缸无杆腔、有杆腔由插装阀6、5、4、3导通形成差动回路,导致右缸活塞杆自动下滑。 案例二 设备类型 所有老式液控闸阀泵 故障现象 经常性泵送堵管,闸阀不到位。 故障分析及排除 经了解泵送无力(堵管现象),为闸阀不到位所致,故从闸阀不到位着手分析: 闸阀本身故障:如润滑不畅、密封条损坏等故障导致闸阀运动阻力增加; 液压系统故障:在闸阀运动过程中不能提供充足的动力,主要由以下现象引起: 蓄能器故障:如蓄能器漏气、充气压力设置不合理引起的蓄能器充液体积不足; 顺序阀压力设置过小导致蓄能器充液体积不足; 分配信号阀阻尼泄露导致蓄能器泄压过大,具体在下文对应原理图分析; 闸阀油缸内泄导致蓄能器泄压过大; 闸阀油缸缓冲设置不合理。 故障检测、维修 检查闸阀润滑、闸板密封等:发现闸板密封条部分脱落,致使闸阀在上升过程被卡,但客户和办事处服务人员一致认为,在闸阀密封未损坏前一直有此故障现象,故继续查找原因; 液压系统检测: 确定蓄能器充气压力:憋缸至蓄能器压力最大——开启卸荷阀蓄能器泄压——蓄能器压力缓慢下降至9MPa后瞬间掉为0,说 明蓄能器并未有漏气现象,且充气压力为9MPa,符合要求; 排量控制压力调至1MPa,并空泵泵送,观察分配压力变化情况:闸阀换向——分配压力先掉至9MPa后升至16MPa——泵送换向——分配压力逐渐下降至12MPa 闸阀换向,此时分配系统泄露对闸阀换向影响较大; 排量控制压力调至2MPa、3MPa,空泵泵送,分别观察分配压力变化情况:控制压力2MPa时 ,闸阀换向前分配压力掉至14MPa;控制压力3MPa时,闸阀换向前分配压力掉至15MPa,因在正常泵送时排量 压力一般大于2MPa,故正常泵送时分配系统泄露对闸阀换向影响较小; 检查缓冲调节螺栓:故障时缓冲调节螺栓已调至缓冲最大位置(如图一所示),此时缓冲最大,图示P腔背压很高,进入缓冲区域时闸阀运动很慢,在料相对较差的情况下甚至出现闸阀卡滞现象;处理办法,调节缓冲螺栓至缓冲最小位置(如图二所以)。 注: 缓冲调节螺栓调节范围如下: 无杆腔缓冲调节螺栓调节范围:图二所示距离L 为2.2—8.2mm,L越大缓冲越小; 有杆腔缓冲调节螺栓调节范围:图二所以距离L 为0.7—6.7mm,L越大缓冲越小。 图一

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