三沟式氧化沟污泥分布不均的改善推荐.docVIP

三沟式氧化沟污泥分布不均的改善推荐.doc

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三沟式氧化沟污泥分布不均的改善推荐

三沟式氧化沟污泥分布不均的改善    三沟式氧化沟属于合建式交替运行氧化沟,由三条同容积的环形沟并联组成,两侧边沟各有一方形连通孔与中间沟相连。运行时根据设定的时序,通过配水井向各沟配水,并控制各沟的反应状态。中间沟一直作曝气池,两侧边沟交替作缺氧池、曝气池、沉淀池和澄清池使用。三沟式氧化沟流程简单、构思巧妙,既有一般氧化沟工艺的处理效果好、耐冲击力强、处理设施少等优点,又具有SBR工艺的非稳态、适应性强的特性。然而,三沟式氧化沟工艺也存在一些缺点,如:设备利用率低、三沟的污泥浓度相差大、容积利用率低、除磷效率不高等。特别是研究污泥分布不均的成因、机理和改进方法,对三沟式氧化沟的设计和运行管理将起到十分重要的作用。 1 枣庄市污水厂简介   枣庄市污水处理厂位于市区东南部汇泉东路,是利用奥地利政府贷款建成的淮河流域第二座城市二级污水处理厂。该厂采用三沟式氧化沟处理工艺,处理能力为7×104m3/d。共设有两组氧化沟,每组氧化沟沟长为139 m,宽为65 m,水深为3.5 m,池容积为30530m 3,两侧边沟各设有5台双速曝气转刷,中间沟设有6台高速曝气转刷,根据溶解氧量控制转刷开启的数量,同时设有4台水下推进器,防止转刷开启数量过少时污泥发生沉积。工艺控制采用硝化—反硝化运行模式,8h为一个运行周期,每个运行周期分为8个阶段,各阶段运行情况见表1。 表1 硝化—反硝化运行模式 运行时间(min) 配水堰板的升降 电机转速 出水堰板的升降 阶段 范围 设定值 侧边沟1 中间沟 侧边沟2 侧边沟1 中间沟 侧边沟2 侧边沟1 侧边沟2 A 60~150 90 ↓ ↑ ↑ 低速 高速*   ↑ ↓ B 45~105 75 ↑ ↓ ↑ 高速 高速*   ↑ ↓ C 60 60 ↑ ↓ ↑   高速*   ↑ ↓ D 0~15 15 ↑ ↑ ↓   高速*   ↓ ↓ E 60~150 90 ↑ ↑ ↓   高速* 低速 ↓ ↑ F 45~105 75 ↑ ↓ ↑   高速* 高速 ↓ ↑ G 60 60 ↑ ↓ ↑   高速*   ↓ ↑ H 0~15 15 ↓ ↑ ↑   高速*   ↓ ↓ 注:①↓表示堰板放下;↑表示堰板升起。②低速、高速分别意为电机在低速和高速状态下运转。③高速*表示电机在高速状态下运转,运转 的电机数量与中间沟溶解氧值有关。若运转电机少于3台,则启动搅拌器。A—D和E—H设置 的运行时间之和皆为4 h。 2 污泥分布试验   为了研究三沟式氧化沟中污泥浓度的变化情况,分别做了如下试验:   ①一个周期内污泥浓度随时间的变化   利用便携式光电污泥浓度仪(测量精度为0.1 mg/L)对氧化沟正在运行的侧边沟(另一侧边沟正处于澄清状态)和中间沟混合液连续采样分析。由于三沟式氧化沟运行具有的对称性,只进行半个运行周期(14h)的取样分析即可。每隔10 min进行一次测量,采样点固定在液面下1m。试验结果见图1。    ②运行阶段对污泥分布的影响   2000年2月和4月,分别把反硝化阶段的时间改为75 min和120 min。稳定运行一个月后,测定各沟的污泥浓度,结果见表2。 表2 运行阶段对污泥分布的影响 2000年3月(ta=75 min) 2000年5月(ta=1 20 min) 侧边沟Ⅰ 中间沟 侧边沟Ⅱ 侧边沟 Ⅰ 中间沟 侧边沟Ⅱ MLSS(g/L) 7.9 2.7 8.1 5.3 2.7 4.7 Xm/Xs(实测) 0.34 1 0.33 0.51 1 0.57 Xm/Xs(计算) 0.33 1 0.33 0.53 1 0.53 3 试验结果分析   ①侧边沟从反硝化阶段过渡到硝化阶段,污泥浓度有明显的增加。这说明曝气转刷低速运行时推动力不足,污泥不能完全混合,沟底部有一定积泥。   ②侧边沟反硝化阶段在污泥达到一定浓度后基本稳定。这说明由于沟底部存泥的调节作用,进水的稀释作用并不明显。   ③侧边沟和中间沟的污泥浓度相差较大,这是三沟式氧化沟配水不均匀所致。   设侧边沟反硝化阶段的污泥平均浓度为Xs,中间沟污泥的平均浓度为Xm,由于污泥产量和排泥量相对于沟间换泥量可忽略不计,则氧化沟运行稳定时,对于中间沟有如下关系:   进泥量=出泥量    式中 Q——进水量     ta——反硝化阶段时间     tb——硝化阶段时间     tc——沉淀时间   由此可见,解决三沟式氧化沟污泥分布不均的根本办法是优化氧化沟的设计,增加侧边沟反硝化阶段的时间。   ④两侧边沟污泥浓度存在一定差别。这是由于中间沟向侧边沟通水时,水流中含有的较大能量推动侧边沟中的一侧混合液流动,而另一侧则基本静止,只有半边沟参与换水

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