综合管廊三季度质量总结.docx

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综合管廊三季度质量总结

硃山路综合管廊建设项目质量季度总结报告\编制负责人:曹勤涛编制者:龚美霞抄送:项目经理部、工程部、各工区协作队伍中交二航局硃山路综合管廊建设项目经理部二0一七年九月质量季度总结报告一、工程施工概况一工区完成K0+080-K0+240段基坑开挖,边坡喷护,碎石铺设,垫层浇筑,底板防水卷材铺设;完成K0+080-K0+295防水保护层浇筑;完成K0+150-K0+385,K0+474-K0+631管廊主体结构钢筋绑扎、砼浇筑;二工区完成K0+805-K1+070段基坑开挖,边坡喷护,碎石铺设,垫层浇筑,底板防水卷材铺设;完成K0+805-K1+070防水保护层浇筑;完成K0+730-K0+980管廊主体结构钢筋绑扎、砼浇筑;三工区完成K1+494-K1+600段基坑开挖,边坡喷护,碎石铺设,垫层浇筑,底板防水卷材铺设;完成K1+494-K1+600防水保护层浇筑;完成K1+494-K1+535管廊主体结构钢筋绑扎、砼浇筑;四工区完成K2+126.8-K2+175.8,K2+413-K2+473,K2+790-K2+808.6段基坑开挖,边坡喷护,碎石铺设,垫层浇筑,底板防水卷材铺设;完成K2+126.8-K2+175.8,K2+413-K2+473,K2+790-K2+808.6防水保护层浇筑;完成K2+126.8-K2+151.2,K2+433-K2+473,K2+790-K2+915.8,K3+015-K3+057管廊主体结构钢筋绑扎、砼浇筑;二、质量问题汇总现场施工过程中出现了许多质量问题,有些问题反复发生,也已形成质量通病,现将质量问题汇报如下:1、K0+150--K0+300,K0+400--k0+760左侧段基坑开挖时存在基坑宽度不足,现场通过缩小坡比来满足要求、超挖、基底未预留50cm素土人工清理,扰动基坑基础,影响地基承载力造成不均匀沉降,对伸缩缝处橡胶止水带造成影响。(一工区)宽度不足2、K2+970-K2+990段碎石垫层铺筑随意性较大未按设计厚度要求铺筑,混凝土垫层个别部位厚度不足。(四工区)3、喷护厚度不足不满足6cm,未按设计图纸要求采用42.5普通硅酸盐水泥,雨后排水不及时,雨水侵泡基地,地基承载力受到影响。(各个工区)护坡垮塌护坡垮塌现场喷护厚度不够4、底板泥浆过多,污染钢筋。(一、二、四工区,特别是四工区)已绑扎完成的底板泥浆过多底板混凝土残渣未清理5、现场对被贴式止水带及前期铺装的防水卷材保护不足,现场出现破损,后期无法与侧墙上的防水卷材有效搭接,易造成漏水现象。(四工区)背贴式止水带断裂背贴式止水带脱胶卷材破损脱胶6、伸缩缝断开处预留缝过大,个别部位缝隙达十几公分,钢筋断开过大,全素混凝土,易造成此处开裂,撕开止水带,造成漏水现象。(各工区)伸缩缝钢筋断开距离过大7、混凝土振捣问题在对管廊底板侧墙进行检查中,发现中侧墙及倒角处混凝土振捣不密实,存在大面积蜂窝麻面现象、“狗洞”、漏筋及保护层厚度不符合要求等情况,质检部下发004号整改通知单。(各工区)漏浆、漏筋、不密实8、侧墙二次接触面未凿除浮浆,在未验收的情况下擅自封模,无视报检程序,造成极其恶劣的影响。(各工区)二次接触面未凿毛9、现场成品保护不足,钢筋堆放槽边被混凝土污染,现场杂乱无章。(各工区)钢筋被混凝土污染10、预埋件处钢筋断开处,四方需设加强筋原因分析:预埋件处钢筋加固不足,振捣时可能导致预埋件位置偏移。(一工区)预埋件周围未按图纸加固11、现场发现还有部分外墙采用没有止水效果的对拉螺栓,应采用三节可拆卸式止水对拉螺栓。绝对禁止!将对后期外墙防水卷材粘贴造成破坏,导致漏水。(二工区)对拉螺栓处不止水12、模板安装错台原因分析:现场检查发现,在模板安装时,模板存在错台,部分模板钉子不足,存在翘模现象;(各工区)13、预埋接地环路未与纵向通长钢筋连接在一起;应对每个接地处的预埋件进行检查,保证形成环路。(一、四工区)预埋件未与纵向钢筋焊接在一起14、模板未清洗到位,影响后期成型后的外观(此问题反复出现望引起重视)原因分析:现场安装的侧墙模板,由于浇筑底板时混凝土浆液溅射模板上,未清洗干净。(各工区)15、进入夏季施工,如果中午开盘浇筑混凝土,入模温度太高,初凝太快,易造成冷缝,对浇筑后的外观质量造成影响,质检部不建议中午浇筑混凝土,尽量避开高温时段。(四工区)16、纵向钢筋搭接百分百接头在一个断面(各个工区)17、加工的直螺纹套筒接头未打磨平,个别接口丝口数量不满足要求,未对已加工成型的接头采取保护措施,且监理单位下通知单要求整改。(二、四工区)丝口断丝18、现场钢筋焊接质量较差,出现咬肉、气泡、焊缝不饱满、焊渣未敲除等现象。(各工区)焊缝咬肉、焊渣未敲除预埋止水钢板转角处未搭接焊接19、钢板桩锁扣施工未锁紧,围檩未

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