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- 2018-04-23 发布于江苏
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大化公司压力容器大修总结
压力容器大修总结
根据开车过程中容器发现的问题,对127-CA、129-JC、130-JC、131-JC等4台设备进行检修。
127-CA氨冷器的拆检概况:设计压力2.07 MPa(壳)/0.55MPa(管);工作介质为氨(壳)/冷却水(管);管板材质SA-516-70,换热管材质SA-214(3/4″O.D×0.085″Thickness,3100根)。AA公司2008年9月检修设备时,壳程以2.794 MPaG,管程0.743 MPaG进行水压试验。在壳程水压试验时因泄漏堵管203根后, 壳程水压试验合格。这次拆检时,壳程导入0.3 MPaG压力的氨,用肥皂水检查换热管束渗漏情况,又发现17根泄漏并进行堵管处理。氨的渗透性强,又是设备的工作介质,这个检漏方法对127-CA是特别适合的。值得注意的是:以氨为工作介质的设备检修后,应进行水压力、气密试验和氨渗漏检验;依氨冷器的工况(胀口两侧:一侧为氨,一侧是水)而言为避免换热管与管板胀口产生间隙腐蚀,待设备更新时应考虑把换热管的材质改成304。
131-JC空压机三段段间冷却器拆检概况:壳体内底部两导淋管之间有少量积水(约100mm高)和灰尘於积;管束顶部的进出口侧分隔密封条(氟橡胶)有老化现象和破损;管束西(进口)侧的上下密封挡板(材质为304,约8mm厚)全长范围内都有不同程度的变形,特别是上挡板变形较大,AA公司进行
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