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质量异议整实情况分析
轧钢厂质量异议整改落实情况
xxxx年xx月~20xx年x月,轧钢厂共发生质量异议xx起,具体分析、整改落实情况如下表所示:
序号 质量异议描述 原因分析 整改措施 落实情况 1 发往xx公司,◎12,HRB335,异议原因:纵筋超标。 尾部纵筋超标未挑干净流出 1、对调整工料形测量、料形调整重新规定,并要求车间工艺工程师早会通报料形检查情况,保持堆拉关系的稳定,减少纵筋超标废品。 生产技术科通知ZG2012-0113进行了相关规定,并下发,于2012年1月13日前完成 2、尾部纵筋较大的不合格品在分级时挑出。 持续进行 2 发往湖xx公司,89*22、89*25,60Si2Mn,异议原因:划伤(0.31mm)导致开裂 根据生产过程判断为变频辊卡死导致划伤 1、建立变频辊交接班检查记录,发现变频辊卡死,立即更换。 持续进行 2、坚持变频辊、冷床裙板停机修磨制度。 持续进行 3 发往xx,规格89*22,炉1,钢种50CrVA,异议原因:划痕。 问题产品在10月27日早班班8:10分左右生产,生产班组弹扁线乙工段,当班生产接班检查岗位时间3分钟,未检查到成品轧机出口导卫托轮不转,造成弹扁表面与托轮表面摩擦产生划痕。 1、接班检查岗位时,确认导卫辊轮无卡死后方可正常生产。 持续进行 2、在收集包装过程中,岗位工发现成品材表面存在划痕时,必须将其挑出来进行修磨,待处理完成后及时入库。 已经按《返修弹扁工艺执行卡》执行 4 发往江西xx展有限公司,◎20,HRB335,异议原因:纵筋扭曲。 有轻微弯曲,同时用户加工要求高,弯曲焊接后不能放平稳 1、对加工要求高的用户单位,放到优特钢线生产(轧机稳定、平直度好)如◎20产品。 整改措施为建议 2、轧线及水冷线对中。 岗位要求,持续进行 5 发往xx路通弹簧有限公司,规格为89×20,钢种为50CrVA,炉号12,重量为0.895吨,质量异议原因:划伤造成淬火裂纹。 炉号1问题产品是改轧时,乙班岗位工未对18V进口导卫复检,造成正常生产时18V进口出现松动,由于属轧前刮伤,有的在成品表面检验看不出,造成问题成品流出。
炉号2问题产品产生原因是现场粗轧事故后,岗位工在恢复生产后在线紧固2V导卫,造成在导卫轧制状态下紧固不到位,产生轧前刮伤,由于属轧前刮伤,且产生道次在粗轧,成品表面检验看不出,造成问题成品流出。 1、制定《岗位标准化作业》,要求岗位工按作业标准更换导卫,检查确认安装到位后再开车生产。 持续进行 2、设立精轧调整工专项津贴(500元/月),对表现优秀人员(全月无质量事故、质量异议)进行奖励,激励精轧岗位工不断提高岗位技能和质量把关意识。 从2011年三季度开始执行,提高了主调质量控制积极性。 3、开展粗中轧岗位明星评比,将各项操作纳入岗位评比,对表现优秀人员进行奖励(300元/月),激励粗中轧岗位工不断提高岗位技能和质量意识。 从2011年11月份开始执行,已对优秀人员进行了相关奖励,减少了粗中轧事故。 6 发往xx弹簧有限公司,规格100*16、钢种:50CrVA,重量3.23吨的质量异议,原因是实物为100*20挂错炉号牌(挂100*16)和两头喷的规格不一样, 丁工段当天生产中出现入库扫描不出现象,过程中反复换牌,临近交班仍未完成当班生产弹扁入库,由岗位工口头交班,在没有得到接班(甲工段)班组岗位工确认后,没有继续跟进;是造成质量异议的主要原因。
甲工段接班,对上班(丁工段)口头交接的问题可能产生的后果不重视,在入库作业时,对炉号牌与实物是否一致未进行岗位确认,就进行入库作业;是导致此次质量异议的重要原因。
1、对甲工段、丁工段的相关岗位工进行《轧钢厂弹扁线岗位质量结对管理办法》的具体作业标准培训。 12月13日对丁工段进行了培训,12月16日对甲工段进行了培训,23日进行了理论考试。 2、在12月15日前对弹扁线所有相关岗位工进行《轧钢厂弹扁线岗位质量结对管理办法》的具体作业标准进行学习培训。 12月13~16日进行了培训,23日进行了理论考试,车间培训实到48人,考试参加人数41人,基本掌握包装工序作业标准,但对扫描工的关键点(确认包装工手写标示是否与炉号牌一致),了解不透。考试5人不及格,合格率88% 。 3、弹扁线在现场打牌房和入库作业场所设立《弹扁线成品材更换炉号牌标示登记表》和《弹扁线成品入库作业记录本》,原《弹扁线成品入库作业记录表》停用。 12月1日前已完成 7 发往xx汽车零部件有限公司 规格:6
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