36旋转设备滚动轴承故障诊断实例.doc

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36旋转设备滚动轴承故障诊断实例

旋转设备滚动轴承故障诊断实例 徐涛,张现清 (邹县发电厂,山东 邹城 273522) 摘 要:介绍邹县发电厂成功运用CSI机械分析仪和RBMware软件,检测和诊断1号炉丙排粉机滚动轴承故障实例,通过这个典型案例,充分证明了新技术的应用在邹县发电厂状态检修中的重要性,设备并不是故障后再修,而是通过先进的诊断技术发现其早期故障,避免设备损坏事故的发生。 关键词: 滚动轴承 故障 早期诊断 前言 邹县发电厂于2002年1月正式利用CSI诊断仪器对重要辅机进行离线检测,先后发现了不少设备早期故障,其中,1号炉丙排粉机的诊断案例,充分证明了新技术在邹县发电厂状态检修中的作用。本文重点介绍了1号炉丙排粉机早期故障的发现、分析和结论。 1号炉丙排粉机早期故障的发现和分析 邹县发电厂1号炉丙排粉机是单级离心式风机,型号M5-36-11MO210/2D,流量136850m3/h,全压13043Pa,转速1485rpm,介质为浓度小于10%的煤粉气流,介质温度70~100℃。配用一高压交流电动机,功率850kW。风机为悬臂转子,同侧双支撑结构,两组支撑轴承布置在同一个轴承箱体内,46号机械油润滑,轴承箱体内通有工业水对轴承进行冷却。风机侧为两个并列放置的单列向心短圆柱滚子轴承,型号为日本NSK Nu334轴承。风机整体结构见【图1】。 【图1】 风机结构图 1号炉大修前,诊断中心定期对设备进行检测,通过对采集的数据进行分析,发现1号炉丙排粉机叶轮侧轴承存在隐患。通过1号炉丙排粉机叶轮侧轴承水平方向振动频谱图,分析各振动尖峰值,发现该处轴承外圈故障频率(BPFO)及其倍频出现,说明轴承外圈出现了故障现象。同时,倍频两侧均分布有1×转速频率的边带,说明了轴承外圈故障已严重到一定程度。【图2】为1号炉丙排粉机叶轮侧轴承水平方向振动频谱图。 【图2】 该部位轴承为日本NSK轴承,型号Nu334。对照轴承手册可知,相当于SKF-Nu334型号轴承,利用RBMware软件的轴承故障频率计算功能,可计算出该轴承各故障频率,如【表1】。 BEARING FREQUENCIES FOR SKF NU334(SKF NU334轴承频率) HARMONICS倍频 SHAFT SPEED 轴转速 TRAIN (FTF)保持架故障频率 SPIN (BSF) 滚动体故障频率 OUTER (BPFO) 外圈故障频率 INNER (BPFI) 内圈故障频率 1 24.75 10.274 70.77 154.10 217.15 2 49.50 20.547 141.55 308.21 434.29 3 74.25 30.821 212.32 462.31 651.44 4 99.00 41.094 283.09 616.42 868.58 【表一】 从【表1】可知,额定转速时轴承外圈1×故障频率为154.10Hz。对照频谱图中各振动尖峰值,可以看出频谱图出现的轴承外圈故障频率,轴承外圈故障频率见【表2】。 序号 频率(Hz) 倍频数(×BPFO) 振动值(mm/sec) 1 154.62 1 0.332 2 309.66 2 0.250 3 465.14 3 0.078 4 619.62 4 0.416 5 774.76 5 0.663 6 929.52 6 1.349 7 1084.4 7 0.515 8 1239.2 8 0.155 9 1394.1 9 0.047 10 1549.1 10 0.055 11 1704.0 11 0.019 【表2】 利用RBM软件中的PeakVue技术,对该轴承水平方向振动情况进行测量,频谱图见【图3】。 【图3】 从频谱图中可以看出,1kHz频率采集范围以内,能够出现的1~6×轴承外圈故障频率全部出现。这就从另一方面证实,该轴承冲击能量出现且较大,轴承外圈故障严重。 3、分析结论的正确性验证 2002年9月,1号机组大修,利用设备解体的机会来证实分析的正确性,2002年9月23日1号炉丙排粉机大修,丙排粉机解体后发现风机端内侧轴承外圈出现一径向贯穿性裂纹,见【图4】。该缺陷的发现,有力地证实了诊断中心利用先进诊断仪器对该缺陷的早期诊断。 【图4】 2002年8月份,发现设备早期故障信息时,与负责该设备的状态诊断人员联系,用Vm-63手持式测振仪测得的该处振动值为17微米,用手持式红外测温仪测得的该处温度值为32℃,且声音正常。按照我厂设备状态监测标准,该轴承的运行状态是合格的。考虑到该故障外部特征表现并不显著,故障还未进入严重发展阶段,又因为9月份1号机组将进行大修,所以诊断中心监测报告只是建议重点监视、观察运行,

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