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- 2018-04-12 发布于江西
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------ 车缝用线培训
成 本 控 制 培 训
影响车缝线线量因素分析
降低车缝线用线成本可行措施
供应商来线控制
算线系统改革
生产控制
代用线制度
车缝用线培训------培训内容
车缝用线培训------影响车缝线线量因素分析
降低车缝线用线成本可行措施 ------供应商来线控制(来线米数)
供应商来线米数控制:
对供应商来线进行测试确保来线米数不少于规定米数.
操作方法:
1, 建立各种线号样本重数据库,线筒各规格重量,
2, ,对供应商的每批来线,从每款,每线号,色号中抽取5支线,并称取克重.
3,将数据输入来线测试计算模板即可.
(见下表)
降低车缝线用线成本可行措施 ------供应商来线控制(来线米数)
制单
线号
色号
线重
线筒重(克)
线净重(克)
样本重(50M)
实际米数(M)
规定米数
差异
比率
BJ303
503
C2315
182.3
11.4
170.9
1.63
5242.3
5000
242
4.8%
179.2
167.8
5147.2
147
2.9%
180.3
168.9
5181
181
3.6%
170.5
159.1
4880.4
-120
-2.4%
累计
178.1
166.68
5112.7
112.7
2.3%
降低车缝线用线成本可行措施 ------供应商来线控制(来线米数)
供应商来线米数不足造成损失(见下表)
每年完成件数
3290000
类别
平均每件用量(M)
每粒线米数
用线粒数(粒)
损失线粒数(粒)
少2%
少4%
面线
40
500
263200
5264
10528
底线
34
500
223720
4474
8949
拷边线
150
1500
329000
6580
13160
其他
20
1500
43867
877
1755
累计
244
859787
17196
34391
本地供应商来线问题:
1,线没有经过硅油处理,
------车缝断线
2,线拉力不足,
------车缝断线,洗水断线
降低车缝线用线成本可行措施 ------供应商来线控制(质量控制)
解决方法:
1,要求供应商对线进行硅油处理.
2,对供应商来线拉力抽查.
降低车缝线用线成本可行措施 ------算线系统改革
影响算线准确性因素分析
降低车缝线用线成本可行措施 ------生产控制
杜绝生产用线浪费
NO
线筒剩线表现
可否接受
1
不可以接受
2
接受
降低车缝线用线成本可行措施 ------生产控制
35.5CM
13.5M
跟进制单生产工作内容:
1,新款上线时,核对各工序用线是否与计算用线一致,发现问题及时与流水线工段长沟通,
2,监督生产是否存在浪费用线情况,
3,制单完成后及时监督流水线回收剩余线,
4,完成制单用线报告,
5,及时调整制单用线量,以方便翻单生产,
6,完成月制单用线汇总报告.
降低车缝线用线成本可行措施 ------生产控制
生产中可使用代用线部位:
1,运前袋口
2,定前袋位
3,运袋盖
4,运腰顶
5,其它看不到的暗线部位。
降低车缝线用线成本可行措施 ------代用线制度
代用线使用原则:
1,不影响品质
2,线不外露
3,使用与大身颜色相近的线
4,使用库存线
降低车缝线用线成本可行措施 ------代用线制度
代用线分析:(平均值)
1,运前袋口:1.05M
2,定前袋位:1.20M
3,运袋盖:后袋*2:1.72M,表袋:0.35M
4,运腰顶:2.97M
普通五袋款(不包含袋盖)可消耗库存:5.22M/PCS
普通五袋款(包含袋盖)可消耗库存:7.29M/PCS
普通五袋款平均可消耗库存:6.255M/PCS
降低车缝线用线成本可行措施
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