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安阳盈德气化运行
瓶颈改造介绍
主讲人:刘琦
• 一、安阳盈德气化运行概况
• 二、气化长周期运行瓶颈问题
• 三、项目优化改造总结
一、气化运行概况介绍
安阳盈德项目气化装置配备两套气化炉,
设计单炉日处理量2300T/D,产气量设计
120000Nm³/h (CO+H2 )。采取一开一备的方式
运营。对应配置了两套4.3m ×6.0m棒磨机。
自2013年10月2 日全厂正式投产,气化装置
在没有大修的前提下安稳运行至今,除15年8月
底因烧嘴故障造成全系统紧急车一次外,从未
因气化原因造成系统停车。
投产第一个年度,安阳盈德项目就超负荷
完成生产任务,全年累计完成尿素产出85.6万
吨(2013.10—2014.10 )。
气化装置运行初期,按60天为周期定期倒
炉;随着对系统性能的掌握,倒炉周期逐步延
长,陆续实现70天、80天的突破;后将倒炉依
据调整为以气化车间判断为主,在14年即实现
最长101天的运行记录。通过运行对比和受限
因素分析,气化车间确认系统长周期、高效经
济运行的瓶颈因素,并展开了对应的公关工作,
从目前的运行数据来看,这些工作成效明显。
气化装置之前存在并已消除的瓶颈项目情
况如下。
二、气化长周期运行瓶颈问题
众所周知,气化系统高效、长周期运行
受限因素很多,虽大同小异,但各个项目
也存在区别。我系统近两年的运行及既有
数据显示,气化炉运行效率和运行周期的
长短暂时主要受以下三个方面的影响:
1、磨机筒体密封效果差,主要影响成浆
浓度;
2、水洗塔塔盘设计、制作不合理,造成粗合
成气洗涤效果差,塔盘结垢严重,造成水
洗塔投运周期短;
3、黑水减压阀后缓冲段设计不合理,经常性
磨损穿透,严重影响系统安全运行。
下面将对这三个受限因素及改造作详细介绍。
(一)磨机筒体密封改造
气化装置制浆单元磨机设计单台最大负荷干基煤
78T/h 。实际上受全厂系统处理能力的限制,制浆装置
负荷在95T/h左右(湿基)。
这就意味着磨机负荷处在一个比较尴尬的位置:单
套磨机运行的话负荷最大,设备消耗大、容易出问题;
两套套磨机运行的话负荷偏小,能耗大、经济效益差。
根据现场实际,综合考虑经济效益,气化车间据公
司部署最终采用单套磨机投用的运行方式。在这种运行
模式下,磨机负荷最大,磨机系统非常较容易出现问题。
在所有问题中,最为突出的是磨机筒体密封泄露问
题,而且在两套磨机上均很明显。
在近两年的运营过程中,磨机筒体密封经常出现泄
露现象:筒体衬板紧固螺栓密封垫受大负荷作用经常性
变形,螺栓受周期性力量作用出现松动,流动状的煤浆
在筒体转动中从螺栓孔抛出,进而在设备基础、设备本
体上覆盖、积累,自然风干后粉化极易形成扬尘。
为保证装置正常运行和现场安全,一般泄露状态下
每月都要清理磨机基座一次,在泄露比较严重的情况下
清理次数更多。不仅现场卫生难以维持,设备工作环境
恶劣,存在消防隐患,而且现场操作人员清理工作量大。
对生产最为明显的影响是,筒体密封泄露造成了成
品煤浆的损失,频繁消漏特别明显地降低了成浆浓度,
也加大了废浆处理系统的负荷,使得废浆清理成本显著
增加。
改造前:筒体螺栓漏浆严重 改造前:煤粉堆积影响离合器运行
• 为改善现场工作环境、提高经济效益,
气化车间对磨机筒体密封进行了改造。
• 新方案确定了以下改造内容:
• 对筒体螺栓及螺栓密封垫进行改造,不仅
更换材质,也对密封形式、尺寸重新进行
设计;对内衬进行整改、加固。
改造后:筒体漏浆明显减少
改造方案实施后,磨机筒体密封泄露明显减少,
设备及基础积煤基本消除,制浆单元成浆浓度在其
它条件稳定的情况下得到了很大提升;同时减小了
废浆损失、现场清理工作量和检修工作量;降低了
易燃易爆工作环境下的安全风险。无论是经济效益
上讲还是安全管理绩效上看,都收效显著;不仅有
利于保证制浆系统的安全、经济、稳定运行,也减
少了对系统长周期安全稳定运行的威胁和影响。
(二)水洗塔塔盘改造
安阳盈德气化装
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