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玉门油田自备电厂2号锅炉屏式过热器爆管原因分析及预防措施精选
玉门油田自备电厂2号锅炉屏式过热器爆管原因分析及预防措施
甘肃电力技术
玉门油田自备电厂2号锅炉
屏式过热器爆管原因分析及预防措施
王献斌王树荣权育龙
(玉门油田自备电厂甘肃省玉门市735200)
【摘要】锅炉承压部件的爆漏是火电机组强迫停用的主要原因之一,占锅炉机组强迫停用次数的82%,
强迫停用时间的78%,因而预防锅炉承压部件损坏,有其明显的经济效益.通过对玉门油田自备电厂2号锅
炉屏式过热器爆管原因的分析,探讨了锅炉爆管的预防措施.
【关键词】锅炉屏式过热器爆管超温措施
1基本情况概述2爆管宏观形貌
,管子材质及金相组织分析
玉门油田自备电厂2号锅炉是由东方锅炉厂生
产的型号为DG22O/9.8l—l8的发电锅炉,投产日期
为2006年4月底.锅炉大屏过热器管子规格为42
x5mm,材料为12CrlMoVG,烟气温度为950℃(平
均),介质温度为421℃(平均),最高464℃,管壁
金属壁温为545℃(最高).
2006年8月23日,锅炉在运行期间大屏过热器
受热面管发生爆管,爆管后电厂停炉并对爆管及附
近管排进行检查.检查发现东侧数第2屏弓型
管束第l根,第3屏的第4根及弓型管束第l
根发生爆裂,第3屏相邻管束有7根管子被爆裂管
子喷出的蒸汽吹薄或吹变形,其余管束外观检查发
现管子外表面均呈红色,无异常现象.电厂又对第l
至第6屏管束其它无明显损伤的管子进行了测厚和
管径检查,均符合要求.于是,电厂对3根爆裂管
子和7根被吹薄或吹变形的管子进行了更换,并投
入生产运行.
2006年9月21日,锅炉大屏过热器受热面管再
次发生爆管事故,爆管后电厂停炉并对爆管及附近
管排进行检查.检查发现第3屏的第4根发生爆裂,
第4屏有4根,第3屏北侧有9根管子被爆裂管子
喷出的蒸汽吹薄,电厂对第l至第6屏其它无明显
损伤的管子进行了测厚和管径检查,管子的壁厚和
管径均符合要求.
2.1爆管宏观形貌及特征
爆管位置如上所述,爆口基本位于向火侧弯管,
爆口与管道径向分别成平行或45.夹角.爆口长度
34-~98mm之间,胀粗量较小;爆口处呈喇叭或刀口
状,表面基本光滑稍带毛刺,附近局部区域壁厚存在
减薄现象,两端部位管道剩余壁厚最小为3.6mm,其
延续部位管道壁厚为4.2~4.5mill,延续部位长度约
为49O~56O衄;爆口发黑处附近管道内表面氧化皮
厚度为0.12mm,表面氧化程度较轻,爆口宏观形貌见
照片l~6.
照片1第2屏弓型管束第1根
玉门油田自备电厂2号锅炉屏式过热器爆管原因分析及预防措施
照片2第3屏的南侧第4根
照片4第4屏南侧垂直段第8根
表1
照片6第2屏严重变形的爆管
照片3第4屏南侧垂直段第12根
照片5第3屏j匕侧被蒸汽吹薄的管段
2.2管子化学成分,材质及金相组织分析
为对爆管原因的分析及其余管子在两次爆管后
材质损伤情况做出评价,还分别选取了第3屏入口
侧内数第7根(2号样),第3屏出口第4根(3号
样)和第1屏出口侧内数第5根(1号样)进行了材
料成分分析,力学性能试验和金相显微组织检验.
2.2.1化学成分分析
试验由玉门石油管理局机械厂,酒钢钢铁研究
院和东方锅炉工业集团有限公司分别进行,具体结
果见表1.
化学成分分析对比
玉门油田自备电厂2号锅炉屏式过热器爆管原因分析及预防措施
从以上化学分析结果看,各试样化学成分均满
足GB5310--1995标准要求.
2.2.2金相显微组织检验
表2
金相显微组织检验由玉门石油管理局机械厂,
酒钢钢铁研究院和东方锅炉工业集团有限公司分别
进行,结果见表2.
金相显微组织分析对比?
根据以上各单位试验结果可以看出,屏过取样
管金相组织基本正常,球化程度较轻,可正常使用.
从我们对酒钢钢铁研究院报告所提供管样金相照片
的观查分析,发现组织晶粒大小不够均匀,存在不
完全重结晶现象,说明管壁温度有可能在短期超过
相变点.因超温时间不长,并未产生明显的珠光体
表3
球化和组织劣化现象.
2.2.3力学性能试验
力学性能试验由东方锅炉工业集团有限公司及
兰州石油化工机械设备工程集团公司测试中心分别
进行,结果见表3.
力学性能分析对比
从各单位力学性能试验结果来看,均满足GB
531O一1995标准要求.
3爆管原因分析
为了弄清屏式过热器反复爆管的原因,电厂项
目部会同锅炉专业,东方锅炉厂设计及质量管理等
相关人员对此次爆管的原因进行了详细查找.
从爆口的宏观形貌来看,爆口表面基本光滑,
爆口周围较大范围内减薄不明显,管道也无明显胀
粗;试样内外表面氧化皮较薄,再加上是刚刚新建
的锅炉,运行时间不是太长,不存在长期过热的现
象.
从微观组织来看,管道远离爆口区域的组织基
本正常,不存在明显的蠕变损伤现象,球化程度较
轻;组织晶粒大小不够均匀,存在不完全重结晶现
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