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汽机检修经验大修经验总结大修总结汇总
#7机大修总结
汽机本体一班
概述
机组型号:N220-12.7/535/535型
检修工期:2004年1月23日~2004年3月28日
完成项目:高、中、低压缸通流部分改造
文字总结
标准项目
高压缸大修
工作负责人:孟凡礼
高压外缸结合面解体未发现漏汽痕迹,扣缸检查靠近轴封处中分面间隙较大汇报生技部,决定在间隙大处多放还原铁粉,采用0.50mm涂料。解体时发现高压外缸南侧第二、三颗下缸悬挂螺母处有嗤汽痕迹,此次更换新螺母并对接触面进行了修拂。
经宏观检查:高压内、外缸缸体未见裂纹,高压后轴封第二道槽道处有穿孔直径约4mm直通轴封漏汽室,经过补焊处理已消除此缺陷。
高压导汽管一次法兰螺栓M42×3有两颗拆卸不掉用割刀割除,三次法兰螺栓包括下缸二、三次法兰螺栓M48×3共有60颗割除,金相检查高压外缸螺栓M100×4×1085一颗硬度超标,内缸螺栓两颗硬度超标,全部更换新螺栓,新螺栓金相检验合格。
法兰加热柜泵压检查:压力:1.5Mpa,上缸北部有3处泄漏,下缸北部有4处泄漏,分布在各膨胀节处;上缸南部有2处泄漏,下缸南部有3处泄漏;也分布在各膨胀节处,经过补焊处理漏点消除。
转子到货后叶片宏观检查无叶片、围带、铆钉、平衡块等松动现象及损陷,转子表面亦无裂纹及磨损其它缺陷。
转子中心孔探伤检查,由哈汽厂进行检验,(中心孔堵板钻削取出,重新加工安装。)无异常。
(7)转子最大弯曲0.08,位于前轴封处,相位9-3(“10”为#2飞锤垂直向上位置);对轮瓢偏:0.09,相位10-4(“10”为#2飞锤垂直向上位置)
高中对轮紧固,紧固前高压对轮晃度为0.06mm,相位4~10。(为#1飞锤向上位置),中压对轮晃度为:0.04相位11~5
紧固螺栓后高压对轮晃度为:0.08,相位4~10,中压对轮晃度为:0.04,相位11~5
(9)高压隔板全部更换,为了调整通流间隙将高压转子较原先位置相机头侧前移0.50mm,而且轴向位置与阻汽片间隙均小于标准值,有的甚至直接与转子抱死,送至修配立车加工。高压前封#2、#3轴封套轴向位置不正确,通过调整调整环,#2轴封套前移2mm,#3轴封套前移3mm。
(10)制造厂将调节级处测量壁温点钻通,最后加工闷头用电焊满焊。
(11)前箱拉出对台板进行了清理,更换新润滑脂。
(12)喷嘴汽封环制造厂安装时其压板翘起,通知制造厂代表出具处理方案,最后调平用电焊点焊。
(13)高压上隔板顶部无起吊装置,使得上隔板无法单独起吊调整各部位间隙。最后制造厂同意再隔板背弧顶部加工吊环眼
2、中压缸大修
工作负责人:杨永、王海军 耗用工时:
。中压缸结合面解体发现漏汽痕迹,汇报生技部,,采用0.50mm涂料。
解体过程中,中压缸后部螺栓M42×4.5共2颗及中部螺栓M52×3共9颗拆卸不掉用割刀割除,更换新螺栓经金相检验合格。
转子到货叶片宏观检查无叶片、围带、铆钉、平衡块等松动现象及损陷,转子表面亦无裂纹及磨损其它缺陷。
转子中心孔探伤检查,由哈汽厂进行检验。
转子最大弯曲0.07,位于压力级第十四级后,相位凸向于#1螺孔。中压前对轮瓢偏0.04mm,相位凸向于#1螺孔,后对轮垫片拆除后测量瓢偏为0.06,相位凸向于#2、#3螺栓间。
紧固螺栓前中压后对轮晃度为0.13mm,相位凸向于#8螺孔,低压前对轮晃度为0.05mm,相位凸向于#4螺孔,紧固螺栓后中压后对轮晃度为:0.05mm,凸向于#5螺孔,低压前对轮晃度为0.06mm,相位凸向于#6螺孔。
(6)对轮螺栓因对轮重新铰孔,更换新螺栓,新螺栓金相室检查全部合格。并更换了新对轮垫片厚度为19.20mm。但中低压对轮调整垫片到货后发现其表面光洁度粗糙,而且螺栓眼为?58.50mm,不能直接组装必须先扩眼,而且其止口厚度为13mm,无法装入中低压对轮间,最后将止口车去剩余3mm,并将螺栓眼扩至?59.30mm
(7)对轮铰孔后螺栓、螺母、盖板、止退螺钉总重量的相对偏差为2g。
(8)中压通流20级隔板级后间隙小于标准送至修配立车处理,加工完毕,其板体砂眼出现大片,最后采取挖除补焊的方法处理。
(9)盘车装置大修:检查各齿轮、轴套无明显磨损痕迹,未做调整和更换;弹簧未见变形,裂纹等缺陷;各传动机构转动灵活。更换了手柄处密封圈。
(10)转子推力盘瓢偏超标,工作面为0.06mm, 相位凸向于#1飞锤,非工作面为0.06mm,相位凸向于#2飞锤。测量不平度为0.02mm塞尺不过。由于轴系前移0.50mm,将推力瓦枕调整垫片机头边去0.50mm不锈钢垫片,另一边加0.50mm不锈钢垫片。推力间隙为0.47mm.
(11)更换#3轴承箱浮动式油档由于制造厂将油挡体更换,浮动油挡更换新品。
(12)转子到货后发现13、14级叶轮叶根部位有四处铆钉头部漏出约5mm,
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