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烧结厂安全生产应急卡案例汇总
事 故 应 急 处 置 卡 日期:月 日 事件申报单位 烧结厂 事故处理单位 安监部 突发事件 90平2#机11:57因主机减速机不转停机 预计事故原因 主减速机轴承故障,预计影响生产24-48小时,可能会影响到下工序生产供应需求的平衡管控。 事故发生时库存状态 高炉日产:8650吨 烧结矿碱度:2.1 每日消耗烧结矿:10200吨 每日消耗球团矿:5420 落地烧结矿:5500吨 落地球团矿:12000吨 事故状态每日烧结矿缺口:2500吨 应急处置方案 方案一 方案二 方案三 事故影响生产24小时,根据落地料情况碱度不需要调整,并且可剩余3000吨落地料应对环保停机。 事故影响生产48小时,根据落地料情况碱度不需要调整,但剩余落地料不能满足环保停机要求,如有环保停机,碱度需要调整2.2。 事故影响生产48小时以上,根据落地料情况碱度不需要调整,剩余落地料不能满足环保停机要求,碱度需要调整2.4。 由于当时事故原因和处理时间均未确定,确定在17:00确定实施方案 单位支撑 单位 设备处 供应处 单位三 配合内容 确定备件准备情况 确定备件采购情况 反馈结果 有备件 事故处理结果 当时未确定检修时间,根据物料平衡按方案二做生产准备,要求烧结厂关注落地料情况,并且如有环保停机及时调整碱度,并且要求炼铁厂做好落地料使用方案 实际停机时间及原因确定 烧结厂90平2#烧结机主机西侧输入端轴承保持架损坏检修于18:30结束,试车运行正常,于18:40恢复生产。烧结碱度未做调整,按方案一执行。 处置人 审核人 批准人 决策人 铁前工序计划管控人员 黄晓轩 梁宝才 评价 需要根据落地料情况核算烧结碱度调整方案,保证高炉正常生产,由于事故处理时间,未对烧结和高炉生产造成影响。 生产应急处置卡
事件申报单位 热轧一厂(全连轧产线)
热轧二厂(高线产线) 接报单位(人) 总调度室
(值班调度长) 突发事件 全连轧:切断收集区域通信网络故障停产
高线:精轧电气控制系统LCI故障停产 事件突发时库存及生产现状 库存:半连轧:840吨;全连轧2150吨;高线:950吨;棒材:440吨 ;共计:4380吨(早8:00时包括加热炉中的坯料)
连铸机生产:2#、3#、5#连铸机生产150方坯料,5#连铸机8:49分按计划停机改方 预计影响因素 轧线停产将会影响半成品库存,150方坯料过多,棒材基本上处于待料状态 应急处置 全连轧停产4小时,同时高线停产4小时; 连铸机改方:5#连铸机正常改方;
坯料平衡方案:1、23日白班(在5#机改方期间)给棒材补料500-600吨,这样保证棒材从当日中班到次日早8:00之前不待料的情况下库存下降,按照当时各轧线规格安排在25日白班之前将库存压到最低点;2、连铸机正常改方,按照当时各轧线规格安排在25日中班之前将库存压到最低 全连轧停产4小时,同时高线停产8小时; 连铸机改方:5#连铸机正常改方;
坯料平衡方案:1、23日白班(在5#机改方期间)给棒材补料500-600吨,这样保证棒材从当日中班到次日早8:00之前不待料的情况下库存下降,按照当时各轧线规格安排在25日中班之前将库存压到最低点;2、连铸机正常改方,按照当时各轧线规格安排在26日零点班之前将库存压到最低 全连轧停产4小时,同时高线停产12小时或以上; 连铸机改方:5#连铸机正常改方,但随时改为150方或在24日将3#机改为160方;
坯料平衡方案:按照当时各轧线规格安排有可能在26日白班之前将库存压到最低 全连轧停产4小时以上,同时高线停产12小时以上; 连铸机改方:5#连铸机不改方;
坯料平衡方案:按照当时各轧线规格安排有可能在26日白班之前将库存压到最低 应急支撑单位 单位 热轧一厂 热轧二厂 炼钢厂 责任人 潘杰 田万军 孟魏 支撑事项 确定处理时间并第一时间反馈给总调度室 确定处理时间并第一时间反馈给总调度室 反馈160方备件情况及是否具备两台机都改为160方,准备随时改为150方 落实时间 备件不具备两台机生产160方 实际停机时间及原因确定 全连轧:23日9:35-11:20分停机换4架辊;20:59-23:50分停、8:00--12:25停机调试切断收集区域通信网络。
高线:23日0:10-5:00停机、9:40-21:00停,原因精轧电气控制系统LCI故障。 管理评价
(生产厂填写) 建议在以后的生产中需要及时反馈停产时间,按以上方案执行
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