最新燃气有限责任公司CNG加气站 联动试车总结.doc

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最新燃气有限责任公司CNG加气站 联动试车总结

孟津国龙燃气有限责任公司CNG加气站 联动试车总结 孟津CNG加气站项目于2013年12月10日通过了煤气化公司组织的检查、竣工验收,并于2014年1月14日进行了联动试车调试。为确保联动试车安全、高效有序的工作,孟津国龙燃气有限责任公司成立了联动试车工作指挥部,小组成员包括各设备厂家技术员,并请来了中油压缩母站技术人员进行指导。联动试车指挥部对试车调式存在的危险性进行了评估、制定各项预案,做好了预防突发事件的处置和岗前培训工作,严格按照事先编制报审的《联动试车方案》和《事故抢险应急预案》有序进行工作。将安防监控系统、工艺监控系统、营销管控系统先期正常投用,为试车调试和人员培训工作做好了全面准备工作。主要试车调试和培训工作如下: 一、设备、管线检查、调试运行 根据煤气化公司“两单一表”的要求,首先对确认单项目中项目进行确认,如启动空压机,检查各阀门位置状态和压缩机处于备用状态。 CNG槽车及高压软管连接 2014年1月14日,CNG槽车进入子站。在中油压缩技术人员指导下,首先对加气工进行了高压软管与槽车连接的培训工作。 2、卸气柱 确认高压软管与槽车连接好无泄漏,挂上防脱绳和夹上静电检测仪。缓慢打开槽车出口阀向卸气柱进气(同时确认卸气柱排污阀关闭,进口阀打开),启动卸气柱进气同时检查卸气柱无漏气,在向压缩机送气的时候发现压缩机进气无压力,判断卸气柱“冰堵”。联系卸气柱厂家格瑞克确认处理。 问题及处理:设备厂家技术员打开卸气柱排污阀确认卸气柱“冰堵”位置,同时拆掉卸气柱滤网。确认卸气柱出口管线“冰堵”,提来热水对管线进行浇灌解冻。通过“冰堵”事故使大家认识到这是一件麻烦事,日后运行中同类事故还是会发生,我们只有积累经验和向别的加气站进行学习,找到好的解决方法。 压缩机 作为CNG加气站的核心设备,调试投运过程高度重视,每个步骤严格要求,其主要过程如下: 1)对压缩机回收罐、管路及气缸等进行氮气置换。同时进行管路、回收罐、阀门、仪表、气缸全面检漏,对于发现的漏点做好标记,系统检查完毕后,将压缩机系统内氮气排放,在确保无压状态下,对漏点进行逐一处理。 2)天然气引入压缩机组,对处理后的漏点进行复检,反复进行最终确定整个系统无漏点。 3) 压缩机带载磨合系统内循环运行:在确定压缩机系统无漏点后,压缩机电控系统供电,将控制方式设置为手动控制方式。启动压缩机检查记录气动执行器、气源压力、线路、漏点、运行参数等,检查各项参数正常、声音震动无异常,无漏点,这时压缩机带载磨合运行完毕。 4)压缩机切入“在线”即自动位置。 压缩机磨合内循环正常后,切入“在线”即自动位置。检查压缩机PLC控制程序是否执行到位,压缩机各项运行参数、累计运行约5小时45分钟,通过分析判断运行数据达到了设计要求,满足生产运行条件,压缩机组生产试运行完成。 问题及处理: 1)氮气置换时发现压缩机回收罐放散和排污口卡套有漏点,厂家重新密封紧固后无漏点。 2)PLC控制柜在负一楼,并且和高压控制柜在同一房间,加气工操作极不方便。 3)PLC控制柜参数不能在朗润监控系统上显现和停机操作,需改进。 4、储气井 储气井由于气密试验后重新充满水,必须把储气井的水全部排放并置换干净。为节省时间提前利用原管线内氮气置换储气井内水。压缩机启动后又继续排放储气井水,直到有气排出,继续排放一阵,防止水进入加气机造成“冰堵”。 5、加气机 打开储气井到加气机的三个气动阀及前后切断阀,依次打开加气机高中压管线放散阀,对阀门、管件接口等进行检漏及排出管线残余水分。同时对营销管控系统进行调试和相关人员进行培训。调试过程没发现异常问题。 二、总结 经验总结: 1)提前编制《联动试车方案》和《事故抢险应急预案》报批,准备充足,目标明确,不具备的条件提前考虑,为本次安全、圆满完成联动试车工作奠定基础。 2)成立联动试车组织机构和试车工作指挥部。在组织上、人员调配、任务分配上都取得了很多的经验,大家任务清楚、分工明确、各司其职,能够很好的发挥作用,使得联动试车得以圆满完成。 3)煤气化公司和天分公司领导对本次联动试车工作高度重视,试车前煤气化公司安环部、生产技术部等领导亲自到现场确认安防系统、试车条件等是否具备,还提出许多宝贵建议和要求,为以后加气站运营管理更加正规化、制度化打下基础。天分公司领导请来了中油压缩技术人员给与指导,通过讲解和实操使大家具备了一些岗前基础知识,为以后上岗积累了宝贵经验。 4)做好员工培训。联动试车前孟津国龙燃气有限责任公司对加气工进行了岗前培训。培训内容包括《联动试车方案》、《事故抢险应急预案》、安全教育、工艺流程、CNG加气站基础知识和压缩机工作原理等。使大家对本职工作有了一定理论基础知识。 5)实操培训。在系统调试结束、加气机具备售气条件下。孟津国龙燃

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