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广西石化催化9次停车的的总结
8月31日反应温度低低自保动作停车
事故经过:
2010年8月31日晚0:40,反应压力不明原因持续上升,反应温度急剧下降,0:42分,反应温度降至485℃,反应温度低低自保动作,反应停车。
事故原因:
汽油精制装置至催化分馏塔顶油气分离器有一条DN100跨线,8月31日,正是汽油精制开工初期,有大量氢气需要外排,0:40分,汽油精制向催化外排含有大量氢气的尾气,导致气压机入口气体组分变轻,导致气压机运行工况变差,反应压力急剧上升。反再操作工都不明白什么原因导致反应压力快速上升,以为是气压机自身问题,立刻派外操去检查气压机运转情况,刚到现场催化反应已经切断进料。因为是刚刚开工,分流塔顶油气分离器压控PIC-3002还处于手动位置,当沉降器压力上升时,不能自动打开放火炬阀。
经验教训:
⑴ 员工对交叉送料的互相影响认识不足,装置组已经加强培训。同时,将
聚丙烯、常减压尾气至催化分流塔顶油气分离器跨线手阀关闭,防止同样的
事故再次发生。
⑵ 沟通不足,装置组已经要求各装置在向催化送入尾气之前,上报尾气性
质、组成以及尾气量,防止尾气组成大幅度变化引起气压机停车。
⑶ 分馏塔顶压力控制器PIC-3002设为自动,并分程控制DN300、DN600放
火炬阀。
9月3备用主风机组安全运行催化反应停车
事故经过:
2010年9月3日早晨7:50,烟机旁路大小蝶阀在2s内突然打开,再生器压力急剧下降,7:50再生滑阀压降低低连锁动作,反应停车。
事故原因:
催化主风控制系统MCS中规定,如果烟机入口蝶阀开度小于2%,系统认为烟机入口蝶阀已经关死,为了防止再生器压力过高发生危险,MCS系统会计算烟机旁路蝶阀开度并迅速打开到计算开度。事发当天,由于烟机入口蝶阀阀位回讯波动到2%之内,引发连锁。
经验教训:
⑴ 联系MCS厂家完善控制方案,在此条件下增设旁路按钮,如果主风机不开,则旁路此项。
⑵ 有机会联系厂家校正烟机旁路蝶阀阀位回讯,防止大幅度波动。
9月17日变压器故障主风机组停车
事故经过:
2010年9月17日13:55,主风机组安全运行,接着停车。催化裂化装置主风流量低低连锁动作,装置停车。
事故原因:
主风机电机变压器故障导致主风机电机停车,由于烟机负荷过小,不能单独拖动主风机,主风机组停车。
经验教训:
⑴ 保运单位要切实做好设备保运工作。
⑵ 装置组要加强事故演练。
9月22日主风机组喘振催化装置停车
事故经过:
2010年9月22日下午14:03,主风机出口压力达到0.32Mpa,为了防止主风机喘振,防喘振阀全开,主风流量低低连锁动作,催化装置停车。
事故原因:
⑴主风机组工作点太接近防喘振线,操作弹性小。催化主风机自并入再生器以来,工作点非常接近防喘振线,在静叶开度为53°防喘振阀开至47%时,工作点恰好处于防喘振线的拐角处且紧靠防喘振线,操作范围很小,此时沉降器压力发生波动,为了保证两器压差恒定,再生器压力上升。当主风机出口压力达到0.32Mpa时,防喘振阀迅速打开,导致催化停车。
⑵ 主风管线压降大
经验教训:
⑴ 联系主风机厂家、MCS厂家,提高主风机防喘振线,增大主风机操作弹
性。
⑵ 通过MCS集成商设置全新的主风机防喘振线,保证主风机防喘振阀缓慢调节而非快速打开。
⑶ 工艺通过调节一再辅助燃烧室入口挡板开度,调整一、二再主风配比,加大一再主风量,降低主风管路压降;同时降低沉降器以及两器压差,降低主风机出口压力。
催化10月7日仪表误动作停车事故分析
事故经过:
2010年10月07日上午11:09分,催化反应进料十四路喷嘴手操器突然回
零,反应进料切断,反应进料低低自保连锁动作,反应紧急停车。反应内操
迅速恢复自保,恢复两器催化剂循环,11:15反应温度达到530℃,反应喷
油。
事故原因:
⑴ 装置组在开工初期,发现许多DCS需要完善的内容,装置工程师积极主
动协调UOP、LPEC、机电仪、东北公司等相关人员进行协调解决。其中SIS
中任何改动和DCS中装置工艺工程师认为关键的改动,都征求相关单位的意
见,然后联系东北保运人员办理作业票进行更改。
⑵ 操作工在几次开工过程中发现,分别调整十四路进料喷嘴手操器,非常
不便于操作,建议装置工艺工程师增设类似UOP原料喷嘴一、二次雾化蒸汽
控制器。(即原料每路喷嘴手操器投入“自动”,可以通过一个手操器一次性
赋值;如果单个手操器投入“手动”,此手操器不受总赋值控制器的影响,
可以手动单独调节。此控制方案LPEC仪表和工艺设计人员同意增设,并征
求UOP的意见,UOP认为可以增设。10月7日装置工艺工程师又问UOP为什
么蒸汽有手操器而原料没有,UOP依然同意增设原料手操器并愿意提供详细
的解决方案)。装置工艺工程师为了完善此控制,便于操作工开工使用,
联系东北保运进行更
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