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目 录 一、我们的基本情况 二、我们面临的严峻形势 三、我们的思考 四、我们的优势 五、我们的作法 六、我们的效果 七、投资收益分析 八、下一步计划 广东粤电集团湛江电力有限公司 二0一一年六月 一、我们的基本情况 1. 湛江电力有限公司4台300MW机组,分别于1995、1999和2000年投产。 2. 三大主机均为东方电气集团产品。 3. 汽轮机为东汽早期第二代、第三代技术设计。 一、我们的基本情况 4. 锅炉设计为烧50%无烟煤+50%贫煤。 5. 设计煤种挥发份为分析基10%,低位热值5562大卡。 二、我们面临的严峻形势 高参数、大容量机组和新能源机组挤压发电空间 节能调度使我们处于劣势 煤炭价格飞涨并出现资源性短缺 环保要求日益严格 我们曾创造过一年发电82亿千瓦时、净利润7个亿的辉煌。 然而近年来,300MW机组面临日益严峻的形势: 二、我们面临的严峻形势 1、高参数、大容量机组和新能源机组不断投产,挤压我们的发电空间。 一墙之隔就是中粤公司的两台600MW机组。 不到20公里是亚州最大的生物质发电机组。 二、我们面临的严峻形势 不到60公里就有两个风电场。 二、我们面临的严峻形势 二、我们面临的严峻形势 上大压小已开始关停部分200MW机组。 2、节能调度使我们处于劣势。 2009年,广东在全国首先正式实行节能调度,火电机组按发电煤耗和环保情况进行发电调度排序。2011年,广东174台机组排序,我们排在146~149位,倒数第25~28位。 二、我们面临的严峻形势 3、煤炭出现资源性短缺,原设计煤种无烟煤和贫煤不仅难以购买(曾经依靠越南和澳州),而且价格远超过盈亏平衡点。而烟煤和印尼煤价格具有非常大的优势。 到我厂无烟煤及贫煤标煤价格超过1100元,而烟煤约1040元,印尼煤约980元。 二、我们面临的严峻形势 4、环保要求日益严格。 2014年广东火电厂氮氧化物排放要求降至200mg/Nm3 以下,上脱硝不可避免,但造价和运行成本高昂。 粉尘排放要求降到50mg/Nm3以下,新国标可能要求降至30mg/Nm3以下,传统的电除尘很难满足要求。 我们的年发电量逐年下滑至66亿千瓦时,加上飞涨的煤价,我们近几年都在盈亏的边缘挣扎。 二、我们面临的严峻形势 如何提高300MW机组的发电竞争力,保持生命力,是我们当前面临的迫切问题。 1. 目前300MW机组在全国仍占相当大的比例,中短期内不可能关停。 2. 我们的机组正处于中青年时期,设备稳定,固定成本(折旧)已较少,总的发电成本不高,正是回报股东、回报社会的黄金时段。 3. 通过提高机组效率,降低能耗,增强煤种适应性,达标排放,300MW机组仍有竞争力,可延长寿命。 三、我们的思考 4. 提高效率一靠管理创新,二靠技术进步。管理创新的空间已有限,只有依靠技术革新才能有根本性的变化。 5. 环保是硬约束,必须满足,但要采取经济的方式尽可能降低成本。 6. 煤耗是节能调度的关键,是机组整体发电效率的标志,技术改造的核心和方向。 三、我们的思考 四、我们的优势 1. 部分机组折旧已经完成,其它机组折旧逐年减少,具备了再次进行大的技改投入的条件。 2. 企业早期建设时负债不多,财务费用很低,且经多年积累,自有资金雄厚。 3. 汽轮机通流设计技术、低氮燃烧技术、锅炉设计技术、除尘技术有重大进展,为重大技术改造提供了可能。 五、我们的作法 汽轮机通流改造 锅炉改烧烟煤 采用新型除尘技术 五、我们的作法 1. 汽轮机通流改造 目的:提升汽轮机效率,解决汽轮机效率低的问题。 从主蒸汽进汽阀开始至排汽口至,除外缸保留,其余全部更换。 五、我们的作法 通流改造采用的主要先进技术: (1)、采用最先进的新的流场设计技术,采用弯扭页片。 五、我们的作法 (2)、中压转子增加一级,低压转子末级叶片由851mm加长为1068mm,重新设计制造主汽阀组。 五、我们的作法 (3)、采用新型侧齿轴封和铁素体汽封。 五、我们的作法 (4)、喷嘴优化设计。 五、我们的作法 (5)、低压内缸采用三层缸结构,减少变形,防止漏汽。 五、我们的作法 2. 锅炉改烧烟煤 目的:解决对煤种的适应性问题和低氮燃烧问题,提高效率,降低燃料成本。 五、我们的作法 设计煤种改为高挥发份烟煤,并能掺烧一半印尼煤(Vad=41.55)。设计分析基挥发份达到31%,校核煤分析基挥发份达到36%,设计低位热值降至4900大卡。 五、我们的作法 (1)、第一阶段空预器加装旁路冷风门,降低送粉温度,使锅炉可适应分析基28%以下的煤种。 (2)、第二阶段制粉系统由中储式改为直吹式,
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