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球磨机节能改造可行性研究报告 一、概述 球磨机是选矿厂主要的大型耗电设备,也是建材、火力发电厂的大型耗电设备。其主轴承一直沿用滑动合金瓦,摩擦能耗大,并且维护繁杂、故障多。用滚动轴承替代滑动轴瓦,其摩擦功耗比滑动轴承降低90%、节约电量10%,综合节能13%以上。是球磨机较理想的改进产品,也是金属矿山,建材,电力等行业节能的重要措施。目前,黑色、有色金属矿山、水泥厂、电厂、以及非金属矿山等,约有5万台磨机在运行。如果全部改为所述节能轴承磨机,每年可为国家节电20亿度电,可节油10亿元。 我单位有关专家经过几十年的研发,解决了滑动轴瓦改为滚动轴承的诸多技术难题,现已获得国家五项专利。 首先解决了在低速重载强震动条件下,滚动轴承的使用寿命和调心补偿的技术难题,本技术已申请实用新型专利,专利号ZL.4 第二、解决了轴承密封难题,粉磨工况环境恶劣,矿粉、矿浆随时都可浸入轴承,轴承寿命短一直是困扰滚动轴承改造的技术难题。我们使用了两项专利技术:柔性密封脂,发明专利号ZL.6,迷宫式密封结构,发明专利号ZL.7,从而彻底解决了这一难题。 第三,解决了改造时不需加工中空轴,以及中空轴磨损补偿的难题。有专利两项,专利号ZL.3 ZL2.6,以上两项专利,大大缩短了改造的时间,也使中空轴磨损程度不同,影响改造质量的问题得到了彻底解决。 我公司有关专家的五项专利,解决了滑动轴承改造为滚动轴承球磨机所有的技术难题,目前在我国处于技术领先地位。并有自主知识产权。 二、技术特点是: 用滚动轴承替代滑动轴承,与改造前相比,节约电量10-15%。 滚动轴承不需日常维护,省去刮瓦、检修等工序,没有故障,管理方便。 取消稀油润滑站,节油70%,无需备品备件,每月加一次润滑油,便捷干净。 进行改造时,无需拆卸原磨机的进出料端盖。无需加工轴肩,采用组合式轴承定位套,可解决中空轴磨损的问题,现场安装方便简单。安装时间2-3天。 改变传统的密封方式,用我公司发明的有自主知识产权的密封介质,解决了传统的密封难题,简单可靠方便。 不改变球磨机原有的各种技术参数及安装尺寸,既适用于制造新磨机,也适用于现有磨机的技术改造。 该项技术由于取消了稀油润滑站,消除了油污染问题。不刮合金瓦也消除了重金属污染,比原球磨机更环保。 该项技术已在首钢大石河铁矿,本钢南芬矿,马钢南山矿,浙江漓铁集团,宣钢龙烟矿,重钢太和矿,陕西金堆成钼矿,内蒙古达拉特水泥厂等多家大、中型企业使用,得到了用户的认可。 根据用户反馈的信息,投资回报主要体现在以下几个方面: 一、节能 1、节电:10%以上。 2、节油:取消稀油润滑站改用干油,节油70%。 二、回收投资其它来源 1、节约稀油润滑站备品备件4500元/年。 2、降低维护费用,节约检修费用8000元/年。 3、减少岗位劳动强度,不用巡查,每两个月加一次油。 4、减少设备故障率,概率统计7000元/年。 5、减少检修停磨误工利润损失费。 投资回报:其它方面不计,只计节电与节油,投资回收期1.5年,使用时间8年以上。如果加上投资回收的其它4项来源(不计第三项)不到一年可收回成本,经济效益可观。 三、建议 为了使本技术在全国得到广泛的推广,体现国家倡导的把节能作为转变经济增长方式的主攻方向,坚持开发与节约并举,节能优先,效率为本的原则,为国家节约能源,为企业创造效益。我们在05年筹划组建了北京宁蒙成诚科技开发有限责任公司,于05年12月16日在丰台区注册。投入自有资金200万元,以西北轴承股份有限公司为依托,由西北轴承股份有限公司提供厂房,利用西轴的现有设备,我公司投入少量的西北轴承缺少的设备。以西轴作为我公司的加工基地,现已组建完成。年产能力80台,可满足项目开展后的需要。 我公司现有人员12人,经理1人,副经理1人,监理人员1人,总工1人,会计主管1人,营销4人,其它人员3人。企业主要管理人员,李天金,大专,经济师;总工,杨和平,高工,专利持有人。 今年承接矿山合同96.8万元,分别是浙江漓铁集团。重钢集团,宣钢集团,金堆成钼矿,白银选矿厂,并且07年均有改造意向。 现在的困难:自有资金解决了公司的组建,设备的投入以及前期宣传,自有资金已基本耗尽,现在没有资金进行再生产,改造也是小打小闹,使该项目不能很好的推广,希望国家给予资助,尽早淘汰旧设备,为国家节约能源,为企业增加效益。 项目风险:由于该项目市场很大,并且易于仿制,实际不易仿制,假冒产品改造后出现了密封不好,发热,运转不平稳,寿命短等问题,扰乱了市场,导致部分厂家认为该项目技术不成熟的看法。国家应给予技术持有人以资金支持,让该项目得到迅速推广,并建立市场准入制度,规范市场,保护专利持有人,保护知识产权,使本技术早日发挥效益,利国利民。 北京宁蒙成诚科技开发有限责任公司 李天金 电话:

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