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格子型型球磨机筒体磨损治理与防范措施的研究与运用总结
格子型球磨机筒体磨损治理和防范措施的
研究与运用总结
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司选矿厂
二○一四年五月二十九日
目 录
1 概述 2
2 球磨机筒体磨损详述 2
2.1 筒体定置磨损 2
2.2 筒体局部磨损 3
2.3 筒体大面积磨损 3
3 球磨机筒体磨损治理及防范措施 3
3.1 筒体内部密封式改造 4
3.1.1 耐压胶板的铺设..................................4
3.1.2衬板间隙填充.....................................4
3.1.3自制抗压缓冲填充料的充填.........................5
3.2 筒体外部加厚改造 7
3.2.1钢环的设计.......................................8
3.2.2钢环的焊接......................................9
4 改造实施后的效果 10
4.1 杜绝筒体漏浆事故对球磨机的影响..................10
4.2 提升球磨机连续运行安全性........................10
5 球磨机改造后取得的经济效益 11
5.1 改造投资 17
5.2 运行效率提升,多产出精矿利润计算 19
5.3 年度总经济效益计算 20
1 概述
会泽矿业分公司选矿厂处理量为2000吨每天的选矿系统中,Ⅰ段球磨机(型号:QSYT-3254)是最为关键的设备,也是唯一一台对原矿进行处理的球磨机,运行过程中,各种性能参数的变化,是判断球磨机运行情况的基本依据,当各种性能参数值的变化超出允许值范围以外,或无规律波动时,说明球磨机运转异常,严重时将直接导致球磨机长时间无法正常启动,致使整个选矿生产系统停止作业,最终导致全厂停产,然而球磨机各零部件磨损或磨通引起的漏浆事故,却是影响球磨机各种性能参数值无规律变化的根本原因。
球磨机各零部件磨损或磨通引起的漏浆事故中,最为常见的是球磨机筒体漏浆事故,筒体被磨通以及筒体螺栓松动脱落造成矿浆外泄,使矿浆直接进入球磨机各联结传动部件的机械装配间隙内,在球磨机长周期不间断连续运行过程中,结块后的矿浆加剧了球磨机各联结传动部件的磨损,导致球磨机各种性能参数发生无规律性变化,影响球磨机平稳正常运行。
国内矿山球磨机筒体漏浆事故不属罕见现象,大部分球磨机漏浆事故都属于筒体漏浆事故,会泽矿业分公司选矿厂于2013年年终检修发现,磨机筒体出料端内侧与端盖连接处磨损严重,局部已磨通漏浆,针对这一现象,采用筒体内部密封,外部钢环加固、加厚的方式对Ⅰ段球磨机进行改造,这是会泽矿业分公司选矿厂球磨机筒体首次进行改造,且效果显著。
2 球磨机筒体磨损详述
球磨机筒体磨损大致分为三种,筒体定置磨损、筒体局部磨损及筒体大面积磨损。
2.1 筒体定置磨损
筒体定置磨损,即筒体固定位置磨损。筒体内装有多块衬板,每块衬板与筒体衬板螺栓进行联结,球磨机(QSYT-3254)装有360颗衬板螺栓,且每颗螺栓装入位置固定不变,磨机运行过程中,矿浆、钢球将直接对筒体螺栓进行连续磨损。
球磨机结构紧凑,各联结件灵活机动,使其紧固件及衬板出现定置磨损无法杜绝,只能采取相应措施减小磨损程度,延长易磨件使用寿命,达到成本管控目的。
2.2 筒体局部磨损
筒体局部磨损,由于筒体内装有多块衬板,每块衬板间存在一定间隙,钢结构筒体在间隙处出现局部裸露,致使矿浆、细小钢球对筒体钢结构裸露位置进行连续磨损。
为便于衬板的安装,衬板间存在间隙是必然的,用海绵或其他富有韧性的填充物进行间隙填充,杜绝矿浆、细小钢球对筒体钢结构部分进行磨损。
2.3 筒体大面积磨损
筒体大面积磨损大多由于筒体衬板脱落且不及时更换导致,由于筒体螺栓为定置易磨件,螺栓更换不及时使得筒体内衬板脱落,导致筒体大面积磨损。
图(1)筒体内磨损位置说明图
3 球磨机筒体磨损治理及防范措施
2013年年终检修发现,磨机筒体出料端内侧与端盖连接处磨损严重,局部已磨通漏浆,针对这一局部磨损现象,我厂采用筒体内部密封,外部钢环加厚的方式对Ⅰ段球磨机进行改造,磨损情况如下所示:
图(2) 1#球磨机筒体磨损情况图
测绘1#球磨机筒体磨损实际尺寸并绘制如上图,用A/B/C三种尺寸描述筒体出料端的磨损程度,其中A表示筒体磨损总宽度;B表示以出料端第一个螺栓孔为原点,向端盖方向延伸408mm作为基准,测量B处的磨损深度、C表示总磨损深度,具体磨损情况如下表:
序号 磨损量A(mm) 磨损量 B(mm) 磨损量 C(mm) 1 115 46 58 2 100 65 70 3 105 75 85 4 11
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