刍议水轮机漏水检修问题.docVIP

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刍议水轮机漏水检修问题

刍议水轮机漏水检修问题    摘要:导叶漏水也是多数水电厂检修中感到比较困扰的问题,本文结某电厂水轮机检修经验,分析了漏水的影响,漏水的原因,提出了改进措施。    关键词:水轮机;导水机构;漏水;检修    一.水轮机导叶漏水造成的影响    1.经济效益的损失    漏水的损失就是电能的损失,经济效益的损失,这往往容易被人们所忽视。某水电厂年运行小时均在4500h,耗水率约为4.5m3/kW?h,导叶漏水量为0.6m3/s,每台发电机每年在停机问损失的水量约为920万m3,折算损失的电量达204万kW?h。运行时间越少,停机时间越长,漏水量就越大,经济损失就越大。    2.停机困难    停机时漏水所形成的射流速度将导致机组转速难以控制到35%额定转速以下,从而无法加闸制动。特别是现在广泛采用弹性塑料推力瓦,其摩擦系数仅为钨金瓦的l/5~1/4,更无法停机。发电公司的某电厂机组,电厂机组都存在转速不能降至额定转速的35%的问题,强迫加闸制动,机组还需很长时间才能完全停机,一般需要lOmin以上,有时甚至需要切断水源才能停机。    3.可能导致烧瓦    停机后,大量的漏水有时会导致机组缓慢空转,弹性塑料推力瓦则更容易发生这种情况。其结果极易造成推力瓦和导轴瓦烧毁。某电厂都曾经发生过类似事故。停机过程中,低转速时间长,瓦面润滑破坏,也会造成瓦面磨损。    4.伴生的空蚀恶化    间隙存在,就会产生间隙射流,水压突然变化形成的间隙空蚀,会使过流部件损坏,其结果又促使漏水量加大。    导叶漏水给水电厂运行带来的影响是多方面的,既影响安全运行,又带来检修的困难,是多数水电厂感到困扰的问题。    二.导叶漏水因素分析    1.导叶关闭后,存在以下几种间隙漏水    ①导叶相互之间搭接的立面间隙。导叶相互之间搭接的立面间隙要求用0.05mm的塞尺检查不能通过。实际中,只有少数导叶间隙符合要求,几年的检修检查统计,导叶间隙大的有2mm,一般在0.5~1.0mm之间。    ②导叶上下端面与顶盖底环之间的端面间隙。按《水轮机通流部件技术条件》要求导叶上下端面总间隙应小于导叶高度的0.1%,当总间隙小于0.2mm时,取0.2mm。实际测量双河的端面间隙是1.5~2.5mm,下游的赶场电厂机组的端面间隙也在1.0mm以上。    ③导叶各轴颈处的间隙。    2.导叶和顶盖在单侧水压作用下产生间隙    导叶和顶盖在单侧水压作用下,如果导叶本体刚度不够,则会产生弯曲,增大立面间隙,顶盖上抬,加大端面间隙,这些均使漏水增加,也加速导叶磨蚀破坏。    3.停机后接力器的压紧行程漂移产生间隙    在机组停机后,一般水电站是将调速器的主供油阀关闭,机械锁锭有间隙,油压消失后,接力器的压紧行程会逐渐发生漂移,导叶在水压作用下,会出现微开启,导致立面间隙加大漏水。实践经验表明,接力器压紧行程调整好后,经过一段时间的运行,也会逐渐发生漂移。    4.调速轴扭矩变形造成间隙产生    在中小型机组,调速器控制导叶方式一般不是接力器直接控制,调速器接力器布置在发电机层,通过较长的调速轴传递力矩。发电机层与水机层高差在7m以上,由调速轴的扭矩传递给推拉杆调整导叶,一般在接力器处测量压紧行程。在某机组检修后,开始运行期问,导水机构效果很好,运行后漏水逐渐变大,几年来一直是这种情况。最近一次检修后,运行一段时间,开始出现停机困难,检查压紧行程,在接力器处测量有2mm间隙,在水机层测量推拉杆,没有压紧行程。分析是调速轴扭矩变形造成,于是重新调整,在推拉杆处压紧行程调整为2mm,测量接力器处有8mm。调整后,漏水明显减小,停机转速下降快。检查其他三台机组,是同样的现象。全部调整后,在运行中,再没有变化,效果很好。    三、导叶漏水处理措施    1.导叶立面间隙处理    导叶立面密封,多是直接依靠相邻导叶头尾搭接研合封水,借助刚性平面接触构成密封,这种结构要求导叶本身特别是尾部应具有较高的刚性、耐磨性,接触面加工精度和光洁度高,波浪度小,才能保证闭合时接触良好,达到较好的封水效果。实际上,由于尾部单薄易变形,由于锈蚀,光洁度差,波浪度大,导叶纵向接合面的接触点是不均匀的,导叶从上到F受力不均,上小下大,变形量不一致,造成间隙也不一致。为了减少磨损和间隙空蚀,相邻两导叶接触面的两个立面应采用抗磨性能好的材料,如堆焊耐磨不锈钢焊条或铺焊不锈钢钢板。在检修中,立面间隙处理主要有以下四种方法:    ①补焊法:个别导叶立面存在局部较大间隙,在间隙处补焊,然后磨平,达到平面接触,间隙合格。    ②连杆调整法:只有个别导叶立面间隙过大,可以根据其周围导叶立面间隙的情况,通过调整连杆长度,将不合格的间

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