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国内首台下悬式传动搅拌30m^3味精真空结晶罐的试制与应用
国内首台下悬式传动搅拌30m^3味精真空结晶罐的试制与应用
发酵科技通讯1999年第28卷第3期
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26)
国内首台下悬式传动搅拌
味精真空结晶罐的试制与应用
杨篮一—
—一
(石河子味精厂新疆832000)
近年来随着我国味精工业生产不断地发
展,产量逐渐地提高,各地生产厂家使用的
味精真空结晶罐的容积日趋大型化.容积由
原来的6.5m3,8,12等逐步升级.至
1995年新疆石河子味精厂年产500t味精扩
建时,委托江宁东方味精工程研究所设计的
图1底装式(落地式】传动结晶罐示意图
25结晶罐在该厂建成投产运行.据称容
积之大当时在国内尚属第一.
随着容积的增大,传统的加热及传动方
式亦有变化.其中传统的传动结构亦由原来
的底装式(落地式见图1所示)锚式搅拌器
搅拌,改为顶装式折叶推进搅拌器强行循环
搅拌.
25结晶罐为列管式内加热,顶装式
传动强制循环搅拌(见图2所示).该设备
自建成投产初期运行摸索后,几年来基本运
行可靠,生产正常,产量质量均较理想.对
于稳定我厂味精产量起到了较大的作用.但
美中不足之处尚有以下三点:
(1)每批放罐时内部下封头处残存约
500—600kg成品味精放不尽,影响产量,从
而增大无功损耗.
(2)加热室剐管常太面积堵塞.影响循
环蒸发,延长生产周期.
(3)设在罐内传动搅拌大轴的轴承处,
因其工作环境恶劣,轴(材料为lGI8N,
9Ti),套(材料为四氟乙烯)磨损严重.
因为传动轴下段轴长约3.2m,重量200
多kg,加上生产任务要求也不允许,拆装
一
次极不容易,所以只好每年停机检修时才
能拆下进行焊补修复.而四氟乙烯轴套内表
面的磨损尤为突出,按运行初期更换实测,
每只价值近仟元的轴承套使用寿命仅为一周
?15?
即得更换.不然搅拌桨叶因轴承间隙愈磨愈
大且距上部轴承支点距离又远而失去平衡,
造成摇摆震动.与罐体连接设在屋面上的冷
凝器摇摆更甚,其连接管道焊缝常被撕裂.
圈21页装式传动结晶罐示意圈
为保证设备正常运行满足生产需要,只
得要求维修工定期在放罐后,设法冷却罐内
温度冒着5O℃左右的高温进人罐内抢修换
套.
尽管轴套定期频繁更换,但由于与其配
合的搅拌大轴的轴承部位得不到修补复原,
始终仍处于非正常配台状态下运行,因此形
成恶性循环,磨损日趋加速.仅此每年更换
轴承套仅材料费一项单耗近2万元.
鉴于上述工况,再根据我厂生产发展需
要,决定对25m3结晶罐所存在的不足之处
进行改造,由本人负责改造方案的设计工
作.原计划为完善改造,其后改变为制造.
原定容积为25,后改变为3o.先后四
易设计方案,又因受到原厂房标高及原工艺
?
l6
设备布局的位置,空间尺寸等诸多因素的影
响限制,使得传动设计方案一改底装,
换装两种传统的传动方式.
几经周折,1997年l0月5号一台构思
独特,结构新颖,体积小,重量轻且与传统
的底装,顶装截然不同的传动方式
——
国内首台下悬式传动搅拌公称容积
3O味精真空结晶罐在新疆石河子味精
厂试制建成(见图3所示)并投产运行,一
次性试车成功,首罐即产出晶体味精
10.74t.随着工人师傅操作中的不断摸索,
单罐产量逐步提高.一个月后,利用原液加
一
次母液,投大号种子1950kg,放罐产量达
16.2.3t.产出味精外观及内在质量等指标均
达到国家产品质量所定要求.
图3下悬式传动结晶罐示意图
新制下悬式传动搅拌3O味精真空结
晶罐自1997年10月5号投产运行至今,经
过一年多的生产实践考核,各部运行正常.
原25味精真空结晶罐存在的三处不足都
得以圆满解决.
与原25结晶罐相比有以下几特点:
(1)301113结晶罐装机电机容量与25
结晶罐相等,采用变频调速新技术,省电,
节能效果显着.
(2)采用变频调速,调速范围广,能满
足结晶过程中各个不同周期的转速要求.并
可通过液晶显示出转速,电流等参数,直观
感强,易于操作.
(3)单罐使用蒸汽压力一般在0.05—
0.1MPa.尾汽二次利用引到下部加热下部
封头,节约能源.
(4)列管加热室面积增大,一140.
有效的保证加热蒸发速度.
(5)搅拌桨叶距轴承位置距离短,运行
平稳可靠.
(6)上部冷凝排汽管接口由原来的偏
置,改为正中部,有效的提高了罐内空间容
积,减少料液逃溢机会.
(7)传动系统外形尺寸小,高度占居空
间尺寸小.若新建单位新建厂房高度可降低
高层建筑高度近lm,从而降低建筑造价.
(8)罐容积增大,罐高增高,传动搅拌
轴减短.新罐轴长不及老罐轴长的113.仅
此一项节约不锈钢材料328kg.
(9)节约材料,25IrI3结晶罐传动系统
总重约为3078.其中不锈钢材约占700kg.
新制30m]结晶罐传动系统总重约为1210kg.
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