大型循环流化床锅炉投入石灰石系统后出现的问题及其分析.docVIP

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大型循环流化床锅炉投入石灰石系统后出现的问题及其分析

大型循环流化床锅炉投入石灰石系统后出现的问题及其分析文章摘要: 摘 要:大型循环流化床锅炉最大的优势在于炉内脱硫,但石灰石系统投入后对流化床锅炉运行产生一些影响。本文针对投入石灰石系统后流化床锅炉出现的一些问题进行分析,并提出了一些防范措施。 关键词:循环流化床锅炉 脱硫 石灰石系统 0 前言 中国华电集团有限公司石家庄热电厂八期技改工程配套采用了四台410t/h循环流化床锅炉,每台锅炉配备一套炉内石灰石脱硫系统。石灰石的4个给料口独立布置在炉膛前墙,同时由2台BK8011型石灰石罗茨风机(1台运行,1台备用)进行送粉,石灰石粉从粉仓经旋转给料阀(上)进入中间缓冲仓,从缓冲仓再经旋转给料阀(下)被石灰石输送粉风机通过输送管道送入炉膛密相区。(见图1) 1-日用仓  2-暖冲仓  3-压缩空气 ? 4-石灰石粉 5-石灰石风机 6-检修压缩空气 7-二次风 8-炉膛 ? 图1 石灰石输送系统图? ? 1 石灰石系统投运后出现的问题 为了缓解石家庄市区内的环保压力,我厂四台流化床锅炉的石灰石系统都进行了试运行,总体上达到了环保要求,但在系统长期稳定运行上仍存在一些问题: (1)??? 石灰石粉仓上料系统,由于检修压缩空气系统供气量有限,常常因为压缩空气低致使石灰石上料系统无法正常向粉仓上粉。 (2)??? 检修用压缩空气带水,使石灰石粉受潮,结块。石灰石粉仓内板结,造成下粉不畅。 (3)??? 石灰石系统送粉管路较细较长,中途弯头处极易发生堵塞。 (4)??? 石灰石粉质量问题,粒度不合理,运行时石灰石量加的很大,但脱硫效果不甚明显。 (5)??? 石灰石罐车内有杂物伴随石灰石进入粉仓或石灰石粉仓上部观察孔落下杂物造成旋转给料阀卡涩,造成不下粉,或下粉不畅。 (6)??? 投入石灰石后,造成炉膛床温降低。 (7)??? 炉膛床压迅速上涨,严重时需要投油助燃,降低床压。 (8)??? 运行中的冷渣器排渣量增大,并且容易结低温焦块,造成冷渣器堵塞。????? ?? 2 原因分析 (1)??? 修压缩空气压力正常维持在0.6Mpa左右,而石灰石罐车所需要的内部上粉压力最低为0.3Mpa,因此单一台炉上粉时完全可以满足要求,如果两台炉或是多台炉同时上粉时便会造成检修压缩空气储气罐压力降低,上粉速度减慢,加之运行中如果再有其他用气点(如落渣管引渣用吹扫压缩空气等),将造成储气罐压力进一步降低,致使无法正常上粉。 (2)??? 氧门排出大量的潮湿蒸汽,造成石灰石粉罐长期处在潮湿的环境中。石灰石细粉具有极强的吸湿性,长期处于潮湿的环境中,极易板结成块。此外如果长期停运石灰石系统,而粉仓及送粉管路中仍存有大量石灰石粉,便很容易造成石灰石的板结,为再次投运带来不便,甚至需将管路解体逐段疏通,无形中增大了工作量。 (3)??? 石灰石送粉系统在运行中,送粉中途的管路不易堵塞,可是当加粉量短时内突然增大时,尤其是在弯头处,单凭输送风无法将石灰石粉送入炉膛,直接造成输送管路堵塞。 (4)??? 脱硫使用的石灰石粉要求,CaCO3≥94.06%,MgCO3≥1.8%,水分≤0.08%其他≤40.6%,石灰石粉粒度≤1.5mm(d50=0.45)。脱硫剂粒度与燃煤粒度及其粒度分布对循环流化床锅炉的脱硫效率都有较大的影响: a. 采用粒度较小的石灰石粉,可以有效的提高循环流化床锅炉的脱硫效率;但过小的脱硫剂粒度会造成脱硫剂在炉膛内未能完全反应就被高速的烟气带走,影响脱硫效率,造成不必要的浪费。 b. 采用粒度较大的石灰石粉就会减少反应生成的CaO与烟气中SO2的接触面积,一样影响脱硫效率。合理的钙硫摩尔比也是影响脱硫效率的主要因素。 我厂四台循环流化床锅炉设计钙硫摩尔比为2.3;石灰石粉消耗量4.8t/h。随着石灰石粉量(钙硫摩尔比)的增大,二氧化硫的排放量明显降低,脱硫效果十分显著。但当石灰石粉量高于设计值,仍继续加大给料量时,脱硫效率提高的很少;同时造成一些负面的影响,如:由于石灰石给料量过大造成床温下降;床压上升;从而影响锅炉负荷,使得NOx排放升高。在实际运行过程中我们通过对石灰石下粉量与旋转给料阀转速的计算,发现在80%以上额定负荷时,燃烧实际煤种,投入石灰石量应较大于设计值,为5~7t/h。投石灰石前,SO2排放量约为2000 mg/m3以上;投石灰石后,SO2排放量低于设计值404 mg/m3,脱硫效率达到了90%。 (5)??? 送入炉膛的石灰石质量不过关或没有严格的成分化验通知单,使得运行人员无法及时了解石灰石的成分。 (6)??? 由于石灰石自锅炉燃烧室前墙送入,从DCS床温测点显示,前墙一侧的床温降低较多,但总体平

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