浅析煤矿岩巷大断面快速掘进新技术的实践(孔令会).docVIP

浅析煤矿岩巷大断面快速掘进新技术的实践(孔令会).doc

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浅析煤矿岩巷大断面快速掘进新技术的实践(孔令会)

浅析煤矿岩巷大断面快速掘进新技术的实践 孔令会 (矿业公司) 4 主要施工技术措施 该大巷施工改进施工方案,通过采取改变永久支护形式、中深孔爆破、多工序平行作业等措施,快速顺利地完成了相应地进度任务。该巷道余下的工作量,施工平均月进尺达到了l00多m,最高月进尺近200m,为整个北部扩建区提高生产能力赢得了时间,同时也积累了一些大断面岩巷快速掘进的经验。 1)修改设计,积极为快速掘进创造条件。①永久支护形式由原来的料石砌碹,改为锚喷支护,以减少支护工程量,减轻劳动强度。②巷道断面形状由原来的三心拱改为半圆拱,提高巷道承载能力。修改后,巷道净断面积为17.6m2,掘进断面积减小为19m2,大大减少了掘进工程量;每米巷道打锚杆11.2套,喷120mm厚C15混凝土,支护工程量的大为减少,对提高巷道掘进速度非常有利。设计修改后的巷道断面见图1。 2)光面爆破,为锚喷支护打下基础。为实现光面爆破,在巷道施工中严格实行了“两定”、“三保证”制度。其中“两定”即为打眼工定人、定位;“三保证”即为保证周边眼间距不大于400mm,保证周边眼装药量不超过lOOg/m,保证周边眼炮泥封口质量。遇到岩石较为破碎点,周边眼间距缩小为220~250mm,并实行隔眼装药。宁可欠挖,不可超挖;出现超挖时,尽量用镐刨,用撬棍橇,不得已时才用炮崩。周边眼采用正向装药结构,一般只装引药,引药后装填200-300mm炮泥,眼口充填200mm炮泥糊口。通过采取这些措施,成功地实施了光面爆破,光爆眼痕率达了92%,为锚喷支护创造了良好的条件。 3)“抛掷爆破漏斗楔形掏槽”,提高循环进尺速度。为提高爆破效率,增加循环进尺量,在中深孔爆破中采用了“抛掷爆破漏斗楔形掏槽”。在具体做法上,也就是在掏槽范围内先形成漏斗,为掏槽眼爆破增加自由面,提高掏槽效果。设计抛掷漏斗半径r=600mm,最小抵抗线W=700~900mm。在掏槽眼布置中,分上下三排布置(眼口距1600mm,眼底距200~400mm,排间距500mm,垂直深度比辅助眼深200mm)。爆破所用雷管为毫秒延期电雷管;从第l段到第2段一次顺序起爆。实践表明,采用该掏槽方式,掏槽效果较好,掏槽深度均达到了2m以上。 4)改造运输系统。以前料石砌碹期间采用的是双轨过渡式车场调车,不但增加了掘进期间轨道铺设量,且增加了铺设永久轨道时的拆除量,安全间隙得不到保证,同时也不利于掘进期间砌筑永久水沟作业。为克服此弊端,加快施工速度,对运输系统进行改造,即使用单轨浮动式车场调车,简易空车道紧跟装岩机后(最远不超过lOm)。空车进车场时,用电瓶车顶入;装车时,单辆矿车用l1.4kW调度小绞车牵至装岩机卸矸槽下,装满后再用11.4kW小调度绞车牵出,如此反复,等4辆矿车装满后,用电瓶车一同牵出。为避免空车调运时间长,将空车线长度控制在40~90m通过技术改造,如此加快了矿车的周转速度,平均每班出车32车,一班最多出车45车。 5)实施多工序平行作业。使用5台风钻同时打眼,当倒完工作面一侧渣后,该侧下部打眼(用两台风钻)与另一侧倒渣平行,同时倒渣还与清理耙岩机后巷道两侧浮渣平行;采取喷浆与维修掘运设备平行、钉道与作车场平行、敲帮问顶与施工前准备平行等方式,充分利用时间和空间,组织多工序平行交叉作业,在8h内完成了两个正规循环,大大加快了掘进的速度。 4结束语 近年来,岩巷掘进采用新技术施工,速度明显,效果也好,为提高掘进速度,加大煤炭生产量提供了有力的保障。但是,这样也还存在一些问题影响岩巷掘进速度和工效。如喷射混凝土产生的粉尘量大,损害作业人员的健康,降低了工作面的能见度,不利于安全施工;喷射时的回弹量会造成一定的损失,水泥利用率还不高;采用钻爆法施工时,打眼工作量大,使用气腿凿岩机打眼占用的循环时间多,而钻车的实用效率只有30%左右等。这些问题都有待于进一步的克服和解决。 参考文献 [1]陈炎光等.中国煤矿采场围岩控制[M].煤炭工业出版社.1994. [2]钱鸣高.采动岩石力学基本研究与展望[J].岩土力学,1997,18(增刊). [3]张荣立等.采矿工程设计手册[K].北京:煤炭工业出版社,2003. [4]刘长友等.采场支架围岩关系及其监测控制[M].中国矿业大学出版社.2003. [5]贺礼雄.高应力大断面煤巷锚网(索)支护技术.煤矿安全,2004(8). 孙志文.大断面软岩巷道支护技术.煤炭技术,2007,26(1). 4

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