提高钢管拱高空现场焊合格率QC.pptVIP

  1. 1、本文档共29页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
提高钢管拱高空现场焊合格率QC

提高钢管拱高空现场焊接合格率 * * 一、工程概况 XX大桥位于西安市灞桥区, 横跨XX,由主道桥、E辅道桥、F辅道桥及广运潭桥组成。主道桥全长837m,共有29墩台,桥梁左右幅分修,桥梁全宽2×16.5m,双向八车道。主道桥主桥为50+50+80+50+50m钢管混凝土下承式拱梁组合体系无铰拱,拱轴线采用二次抛物线,矢跨比均为1/4;拱轴系数均为1.3。80米拱拱肋采用“哑铃”形断面,两根φ900×16 mm的钢管,中间设缀板连接,缀板采用16mm厚的钢板。50m拱采用一根φ900×16mm的钢管。两个拱肋之间采用横撑φ600×12mm的钢管联系(横撑)。钢管拱肋、横撑及加劲肋采用Q345qD钢材,钢管采用板材卷制,无法卷制的钢管采用无缝钢管;钢管拱肋及横撑采用工厂制作,现场吊装拼接的施工方法,80m跨拱肋分三段吊装,最大吊装重量约28t,50m跨拱肋分两段吊装,最大吊装重量约14t。钢管拱至XX水面高差达50m。 图1 吊装焊接完毕的钢管拱 二、QC小组简介 表 1   小组成员表 1.小组名称:提高钢管拱高空现场焊接合格率QC小组 2.成立时间:2006.9.15 3.课题时间:2006.9~2006.12 4.小组成员表:见表1 5.小组类型:现场型 48学时 组员 试验工程师 本科 6 48学时 组员 质检工程师 大专 5 48学时 组员 工程部长 本科 4 48学时 副组长 项目副经理 本科 3 48学时 副组长 项目经理 本科 2 48学时 组长 项目总工 本科 1 培训学时 组内职务 职 称 文化程度 年龄 性别 姓 名 序号 三、选题理由 业主要求 钢管拱现场焊接检测合格率必须达到100% 提高钢管拱高空现场焊接合格率 为缓解西安市交通压力,业主要求主线桥在12月30日必须通车,而钢管拱为主线桥控制工期的工程,提高钢管拱现场焊接质量,将加快施工进度。 工期要求 选定课题 四、现状调查 钢管拱试验段焊缝检测合格率低 2006年9月15日对钢管拱试验段焊缝进行检测,检测的焊缝不能达到目标要求。 表2 钢管拱试验段焊缝检测合格率统计表 62 0 0 0 1 3 3 5 8 焊接变形 裂纹 未熔合 夹渣 内部气孔 合格率% 缺陷类型 不合格数 合格数 检查焊缝数 针对钢管拱试验段焊缝自身质量指标进行了取样检测,共检测200个数据,其中出现不合格频数共计76个点,归纳为五大因素,统计表如下: 表 3 100 100 76 124 合计 100 0 0 8 焊接变形 5 100 0 0 8 裂纹 4 100 0 0 8 未熔合 3 100 2.6 2 8 夹渣 2 97.4 97.4 74 92 内部气孔 1 累积频率(%) 频率(%) 不合格频数(次) 合格频数(次) 因素 序号 造成焊缝不合格因素调查分析 60 裂 纹 焊接变形 未溶合 夹 渣 10 20 30 40 50 76 20 40 60 80 100 100% 100% 100% 97.4% 58.3% 内部气孔 频数(次)                        累计100% 图2 调查分析图 五、目标确定及可行性研究 1、设定目标值  本次活动的目标是将钢管拱高空现场焊接一次合格率提高到100%。 100 60 62% 合格率(%) 100% 现状 目标 图 3 根据以上的分析,我们QC小组成员一致认为,只要精心组织施工,完成既定的目标是完全可能的。   结论 2、可行性研究 1)、我们操作工人已经有过钢管拱桥和钢箱梁特殊板材的焊接实践,操作焊工都经过正规培训,持证上岗并具有丰富的特殊板材焊接经验。 2)、使用的焊接设备采用KH500型CO2气体保护焊机,设备比较先进。 六、原因分析   从人、机、料、法、环等五个方面进行因果分析,经过归纳整理,得到如下因果分析图。 图4 因果分析图 焊缝内部气孔 人员 设备 焊接电缆的电流过小, 影响焊接质量 ★ 焊前准备不足, 操作技术不稳定 焊接人员未按工艺作业 环境 方法 先期编制的施工工艺 不能适应施工需要 ★ 气候变化大,防风雨能力差 ★ 料 焊条、CO2气体质量不合格★ 操作人员质量不强 劳动强度大、疲劳作业 ★ 注:带“★”为末端因素 激励机制不完善 ★ 高空施工操作空间狭窄,危险性大 ★ 七、要因确认   针对因果分析表中的各项因素,本着立足现实解决问题的目的,结合现场做深入论证,逐一确定。 表4  要因确认表 9月15日 非要因 焊条受潮,影响焊接质量。 对焊条、C02气体进行检查 焊条、 CO2气体质量不合格 3 9月15日 要 因 50m的高空焊接危险性大,且只有2.5m *

文档评论(0)

liwenhua11 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档