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工程建筑论文-三峡工程二阶段降低混凝单位用水量的试验研
工程建筑论文-三峡工程二阶段降低混凝土单位用水量的试验研究
摘要:对缓凝高效减水剂、引气剂、国标I级粉煤灰及三者联掺对混凝土减水效果的试验研究表明:缓凝高效减水剂、引气剂、国标I级粉煤灰三者均有减水作用,其中高效减水剂是主要减水成分,国标I级粉煤灰(掺量30?第一辅助减水成分,引气剂(混凝土含气量5.0±0.5?第二辅助减水成分,而三者联掺能够最大限度地降低混凝土单位用水量。三峡工程应用表明,降低混凝土单位用水量取得了明显的技术、经济效益。
关键词:三峡工程 混凝土 缓凝高效减水剂
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1 前 言
在影响混凝土单位用水量的因素中,骨料的影响是显著的,试验研究表明,在水胶比及坍落度相同条件下,花岗岩人工骨料混凝土较天然骨料混凝土的单位用水量高约40kg/m3左右,见表1,这主要是由于花岗岩人工骨料是粗粒结构,颗粒界面粗糙,集料粒形较差,因而导致混凝土单位用水量显著提高。
表1 人工、天然骨料混凝土单位用水量比较
人 工 骨 料 天 然 骨 料 级配 水胶比 用水量(kg/m3) 砂率(%) 坍落度(cm) 和 易 性 级配 水胶比 用水量(kg/m3) 砂率(%) 坍落度(cm) 和 易 性 棍度 抹平 离析 棍度 抹平 离析 二 0.50 179 40 6.5 上 好 轻 二 0.50 139 33 7.5 上 好 轻 0.45 179 39 7.1 上 好 轻 0.45 144 34 7.8 上 好 轻 三 0.50 156 35 5.0 上 好 轻 三 0.50 110 27 5.7 上 好 轻 0.50 152 33 5.5 上 好 轻 0.50 107 25 7.3 中 较好 较轻 四 0.50 146 32 5.0 上 好 轻 四 0.50 102 25 7.0 上 好 轻 0.50 143 30 5.1 上 好 轻 0.50 99 23 7.6 上 好 轻 试验依据:SD105-82;试验控制:w/(c+f)=0.55;中热水泥;掺和料采用重庆电厂Ⅱ级粉煤灰灰,需水量比97.7%,烧失量5.4%,等量替代30%;外加剂为:缓凝高效减水剂ZB-1A(0.5%)+引气剂DH9,湿筛混凝土含气量4~5%。
三峡工程二阶段混凝土,采用花岗岩人工骨料,混凝土单位用水量偏高,胶凝材料用量相应增加,由于混凝土是热的不良导体,较多的胶凝材料水化放热,相应的混凝土内部温升较高,易导致温度裂缝,破坏混凝土整体性,并降低其技术性能,不利于大坝的快速施工,而且对裂缝的处理——混凝土灌浆,还将花费大量的人力物力,其经济性较差。为此,大坝混凝土的浇筑,除在施工中采取一定技术措施外(如:预冷原材料,铺设降温管道等),为降低混凝土单位用水量,相应减少胶凝材料用量,因而降低温升,从根本上减少温度裂缝,加快施工速度,提高混凝土技术、经济性能,进行了降低混凝土单位用水量的试验研究。
2 试 验
2.1 试验原材料
水泥:葛洲坝中热525#硅酸盐水泥。
砂:三峡下岸溪斑状花岗岩人工砂,细度模数2.57,石粉含量13.7%。
石:三峡古树岭闪云斜长花岗岩人工碎石。
粉煤灰:安徽淮南平圩电厂粉煤灰,国标I级粉煤灰,需水量比92%。
外加剂:浙江ZB-1A缓凝高效减水剂;
河北DH9 引气剂。
2.2 试验
2.2.1 外加剂减水效果试验
试验依据GB8076-97,使用葛洲坝中热525#硅酸盐水泥,C-3A含量不高于6%,引气剂检验混凝土含气量控制5.0±0.5%,试验结果见表2。
表2 外加剂减水率检验结果
混凝土序号 用水量(kg/m3) 砂率(%) 水泥用量(kg/m3) 外加剂品种及掺量 坍落度(cm) 含气量(%) 减水率(%) 抗压强度比(%) 3d 7d 28d C基准 215 39 330 / 7.6 0.3 / 100 100 100 CZB-1A 166 39 330 ZB-1A 0.7% 7.5 1.0 22.8 183 204 164 CDH9 194 36 330 DH9 1.3/万 7.8 5.2 9.8 88 89 86 试验结果表明,缓凝高效减水剂ZB-1A(0.7%)减水率为22.8%;引气剂DH9(引气量5.2%时)减水率9.8%。缓凝高效减水剂具有较高的减水率,引气剂也有一定的减水效果。
2.2.2 粉煤灰减水效果试验
试验依据:SD105-82,配合比设计为体积法,粉煤灰等量替代,外加剂采用缓凝高效减水剂ZB-1A(掺量0.7%)和引气剂DH9,坍落度控制4.0±1.0cm,湿筛混凝土含气量5.0±0.5%
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