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初冷器喷洒工艺改进
初冷器喷洒工艺改进
摘?要 分析了焦炉煤气鼓风冷凝工段横管初冷器运行中存在问题,提出了改进措施,改进后运行效果良好。
关键词 初冷器;喷洒洗萘;改进措施
中图分类号 TQ522 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2012)062-0094-02
1 目前设备运行状况
初冷器对来自焦炉~82℃的荒煤气进行冷却,现设置4台并联的煤气初冷器(横管冷却器)20W01~04。荒煤气由上部进入横管初冷器,在横管初冷器中分三段冷却。上段及中段用循环水,下段用低温水将煤气冷却至21℃。煤气从横管初冷器下部排出,进入电捕焦油器。设计时考虑了如果有一台初冷器停止工作时,煤气出口温度仍能保持21℃。
荒煤气自上而下通过初冷器,为了使煤气中的萘和焦油冷凝下来及煤气中夹带的灰尘沉积下来,在初冷器上段设有喷洒装置,喷洒液取自于焦油氨水分离装置。
煤气初冷器前的煤气上升管安装了喷头,其目的是对荒煤气进行冷却,使升华的萘和悬浮的灰尘沉积下来。喷洒冷凝液来自于冷凝液槽。
在实际的应用中,由于焦炉原因无法在立式焦油氨水分离槽中取到轻质焦油,无法得到合格的喷洒液。喷洒液流量125 m3/h左右,平均每台初冷器42 m3/h。在生产运行中,初冷器的阻力上升很快,每天冲洗3台才能满足生产需要,相当于每台初冷器平均32小时清理一次。初冷器下液管道和液封槽处经常被积萘堵塞。初冷器阻力较大,应对焦炉不正常生产情况的能力较低。
2 存在的问题
对初冷器运行影响较大的问题可以归纳为以下几点:
2.1 喷洒液流量低
该套初冷器装置,原设计为3开1备,单台的喷洒液流量为40 m3/h,加上初冷器自身冷却下来的40 m3/h,单台合计80 m3/h。但在实际生产的情况下验证其喷洒量原小于此设定值。喷洒量的不足严重影响了喷洒密度,造成了喷洒盲区,也降低了喷洒洗涤效果。实际折合1.10 m3喷洒液/千方煤气。而同样的焦化厂,其喷洒量远高于我们,例如沙钢太平焦化厂其平均值为4.8 m3喷洒液/千方煤气,太钢焦化厂也有4.0 m3喷洒液/千方煤气。
2.2 喷洒液品质较差
配套初冷装置的原设计喷洒液为30%轻质焦油和70%氨水混合液,此种混合液的洗萘效果较好。???内多家焦化厂都是采用此种混合液,其洗萘效果非常好。由于焦炉原因,立式焦油氨水分离器中的轻质焦油乳浊液层高度过小乃至丧失。
初冷器喷洒液中轻质焦油含量低,初冷系统没有合格的喷洒液,导致初冷器的洗萘效果较差,阻力较大。在没有混合液的情况下,目前初冷器的清理使用的是外锥溢流的轻质焦油和氨水混合物(其中的轻质焦油仅有300 mg/L-400 mg/L左右),远远不能达到设计水平。喷洒液中能溶解萘的轻质焦油含量无法得到保证。
煤气中萘的露点温度是50~52℃,故煤气中的萘很大一部分是在初冷器下段结晶析出,设计工艺也是初冷器除萘。下段喷洒液流量低,氨水溶萘能力差,不能形成足够的溶萘洗萘能力,导致初冷器阻力居高不下,下液管频繁堵。
2.3 竖管喷洒效果较差
竖管喷洒是荒煤气从焦炉进入化产的第一道处理工序,对优化初冷器运行起到非常关键的作用,初冷器前煤气竖管喷洒的作用是对来自焦炉的荒煤气进行预洗涤,尽可能多的洗去荒煤气中夹带的大量的煤粉、焦粉、萘等,减轻初冷器的洗萘压力,提高洗涤效果。在原设计中的竖管喷洒是一个非常关键的工艺。现用的是单层溅板式的喷头。这种喷头的优点是流量大,不易堵塞。但此种喷头存在较大的缺点,存在喷淋盲区,雾化效果差,喷淋密度差。
3 针对相关问题的解决办法
1)初冷喷洒液量少。通过实现初冷器的分段喷洒,增加断塔盘,更改配套机泵管道,更改流程,提高喷洒液量。
2)初冷器喷洒液中轻质焦油含量低。对初冷器流程改造,在初冷器喷洒流程的过程中富集轻质焦油,最大限度提高喷洒液中的轻质焦油含量,提高喷洒液的溶解萘的能力。
3)煤气中萘的露点温度是50℃~52℃,故煤气中的萘很大一部分是在初冷器下段结晶析出,更改两段喷洒,提高下段喷洒量。
4)初冷器前的煤气竖管喷头雾化效果差,喷洒能力较差。针对喷头效果的情况,可以对溅板式喷头和螺旋式喷头进行喷淋实验,针对不同流量的雾化效果进行对比。在满足流量的情况下采取雾化效果最好,喷淋密度最大并且没有盲区的喷头。为防止喷头限制流量,可以采用双层喷洒的模式。
4 设备、工艺改造部分
4.1 设备改造和修复
实现初冷器的分段喷洒,增加断塔盘,更改配套机泵管道,更改流程。重新核算初冷器冷却过程和喷洒过程的热量平衡。改造所需要的泵参数如下:流量545 m3/h,功率75 kW的机泵2套;120 m3/h,功率33 kW机泵2台(利旧初冷器喷洒液泵),新增上段喷洒系统液封槽,初冷器下液管增大直径
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