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水轮发电机事故案例
水轮发电机事故案例
一、水轮机转轮事故
(一)叶片断裂事故
贵州省红林电站装设水轮机为HL160—LH—200,单机容量3.4万千瓦,设计水头142米,转轮叶片17片,材料为ZG20SiMn。1986年3月3日该电站2#机组突然发生异常噪音与振动,被迫停机。检查后发现叶片严重裂缝与脱落。17只叶片完全脱落的有4片,每个叶片上都有不同程度穿透性裂纹。经分析,主要原因如下:①该电站在电网中担任调峰任务,机组起动频繁,负荷变动大。50%额定功率以下运行时间占30%,水轮机长期处于低负荷非稳定区运行,易发生机组振动,尾水管又没有完善的补气设施,致使发生强烈水压脉动;②转轮材料为ZG20SiMn铸造,它抗气蚀性差,制造工艺粗劣使水流流态恶化,易产生气蚀与振动;③转轮选型不妥。该转轮应用水头110~150米,本电站实际运行水头为145~147米之间,接近该转轮上限水头。常年在高速水流作用下,叶片气蚀比正常时更严重;④转轮断裂位置大部分在叶片与上冠(或下环)交接处,即转轮应力集中部位,与多次转轮补焊应力集中变形有关。
因此,运行工况不佳,转轮选型不妥,制造粗劣,使振动与水力脉动过大是造成叶片断裂损坏的主要原因。
(二)转轮梳齿迷宫咬死事故
1、某电站装有两台HL220—WJ—84水轮机,Hp=55米,机组容量2500千瓦,在运行中,经18分钟,转速从额定转速750r/min下降到500r/min,立即停机检查,发现梳齿密封咬死,磨损深度达1mm左右。其原因是顶盖未扫干净,有大量型砂与杂物运行后落入迷宫间隙,造成转轮咬死。
2、某电站HL240—LJ—120水轮机单机出力3200千瓦,空载试运行正常,在作72小时连续负荷试验时,发现导叶开度不变,出力却逐渐减小。停机检查发现梳齿迷宫咬毛卡死。原因是安装时单侧迷宫间隙比设计范围偏小。
二、导水机构事故
1、某电站装有HL120—LJ—90机组两台。投产两个月后,导叶剪断销连续多个剪断,最多时一次剪断七只,均是在开停机过程剪断。该电站事故不属常规剪断销剪断故障。
经检查原因为安装时,为减小导叶漏水,该电站设计导叶端面间隙调整在设计间隙下限0.06mm(对于高水头混流式水轮机,导叶端部间隙一般为0.08~0.10mm)。经过一段时间运行后,泥沙磨损拉毛了顶盖和底环平面,使导叶卡阻,造成剪断销成片连续剪断。
事后用磨光机修整顶盖与底环平面,在顶盖与座环组合面加垫,扩大导叶端面间隙为设计值上限。
2、某电站装有HL220—LJ—100水轮机两台,单机容量5000千瓦,发电一年后2#机检修,导水机构发现下述情况:①座环严重气蚀,气蚀在两导叶搭接处,气蚀深度2~3mm,面积20mm×40mm,呈蜂窝状;②每只导叶小头下端面有深2~3mm,长15~20mm呈三角形的磨损痕迹与高温痕迹。
经分析原因为:①底环气蚀为导叶间隙气蚀造成。导叶内、侧存在压差,高速水流流经导叶端部间隙,形成负压是引起间隙气蚀的原因,而导叶小头的磨损加剧了间隙气蚀;②导叶小头端面三角形磨损是转轮安装高程偏高造成,致使导叶在开度大于85%时小头端面与转轮产生摩擦,形成导叶端面的三角形磨损;③底环经2000小时运行严重气蚀。是底环护板材料太差引起,转轮装的太高,也加剧了气蚀的发生。
处理:换不锈钢底环,提高抗气蚀性能,导叶下端尖部磨损处补焊磨平,降低安装高程(―1.5~―2.0mm)。
三、水导轴承事故
(一)立式机组转动油盆漏油引起烧瓦事故
安装时根据规范应做转动油盆煤油渗漏试验,以保证油盆无渗漏。在运行中,常发生转动油盆渗油现象,使油盆油位降低,引起水导轴承断油烧瓦事故,其原因有:①油盆盖漏油。转动油盆随水导安装吊入,待水导安装完成后,再和转动油盆组合。油盆盖与油盆连接法兰采用“O”形圈密封,油盆盖分半面用纸垫密封。因工作位置狭窄给施工带来困难,运行前无法做密封试验,工作稍有不慎,在运行中便会使油盆盖在分半处面组合处漏油;②回油管与挡油筒漏油。回油管和挡油筒的作用是使水导上油箱保持一定油位。当上油箱油位高于回油管油位时,热油经冷却器冷却,通过回油管回到转动油盆。依靠离心力使润滑油进入水导轴瓦,经挡油筒进入水导上油箱形成油循环。机组停机时,上油箱油位逐渐下降,使转动油盆的油位过高,导致机组起动时转动油盆甩油,周而复始,润滑油大量流失,使水导油位过低引起烧瓦;③转动油盆盖破裂。水导轴承烧瓦后使轴瓦间隙扩大,使转动油盆盖与轴承外壳擦壳,导致铝质油盆受高温而破裂。
(二)卧式机组轴承带油环脱扣引起烧瓦事故
某电站有卧轴混流式四支点机组两台,单机容量320千瓦。水轮机后轴承采用带油环油润滑方式。带油环采用燕尾接头。在运行中带油环燕尾接头脱扣,轴承断油,轴瓦严重烧毁,巴氏合金全部熔化,主轴与轴承盖相碰,主轴弯曲,主轴磨损最深处达3mm。
经分析,
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