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马头洗选厂降低介质消耗实践
马头洗选厂降低介质消耗实践
【摘 要】马头洗选厂针对介耗居高不下现状,从技术改进、加强设备管理、严把介质质量关等方面入手,很快将介质消耗由原来的2.3 kg/t入洗原煤降低到目前的0.80 kg/t,取得了显著的经济效益。
【关键词】介耗;真密度;体积浓度;磁选机;脱介筛喷水
冀中能源峰峰集团马头洗选厂始建于1959年,是前苏联援建我国156项工程之一。后经多次改造,选煤工艺及技术不断升级。于2007年进行全重介技术改造,设计能力4.0 Mt/a,采用不脱泥无压三产品重介旋流器分选+煤泥直接浮选工艺。
介耗的高低不仅直接影响选煤厂的经济效益,还反映一个选煤厂的管理水平。介耗对于不脱泥重介分选工艺来说更加难于控制,在技术改造投产初期,马头洗选厂的介耗一直居高不下,最高达到10 kg/t入洗原煤。后来该厂不断强化生产管理、开展技术创新,将介耗控制在0.80 kg/t入洗原煤以下。
1 强化生产管理与过程控制
1.1 加强绩效考核
一是该厂对车间加强考核,并与车间的绩效工资挂钩,促进了车间开展降低介耗的攻关活动;二是重介车间加强对员工的考核,将介耗指标与密控工、脱介筛岗位及磁选机岗位员工进行联挂。对完成好的,在考核上进行加分奖励,完不成的进行扣罚。从根本上调动了员工的积极性,确保了人的这个关键因素作用的发挥。此外,该厂还开展介耗对标活动,一开始以厂介耗完成最好月份为对标值,后来以全国标准化洗煤厂介耗标准为标杆值,成立专业化的对标小组,围绕降低介耗开展工艺改进、管理创新,每月做好对标分析,并制定各项措施。通过对标活动,使介耗不断下降,取得了很好的效果。
1.2 把好介质质量关
介质质量是否合格,是影响介耗的第一因素。在技改后的生产初期,该厂介耗高达10 kg/t以上,磁选机尾矿经常出现大量跑介。在不加煤只打分流期间也是如此。通过该厂技术人员的技术讨论及分析,确定磁选机尾矿跑介问题出在了介质质量上。后来对介质进行了严格化验,发现,除介质真密度外,其他指标均符合标准要求。介质真密度低时,在3.7kg/L左右。介质真密度低,系统中的合格介质固体体积浓度就大。由于介质真密度低,造成介质回收系统中进入磁选机的物料粘度高,此时磁选效率大大降低。每次采购介质前,先到供应厂家进行采样化验,各项指标合格时才能采用,并在介质到厂后再进行采样化验,从根本上保证介质质量,并在供货合同中规定介质真密度必须保证在4.20kg/L以上。
1.3 加强设备管理及过程控制
重介系统设备的完好状态是降低介耗的关键一环。马头洗选厂从以下几个方面抓好设备管理:保证旋流器的合格介质入料压力在合格范围内,三产品重介旋流器技术要求入料压力为0.25~0.35 MPa,该厂控制在0.28~0.33 Mpa。压力过高时,悬浮液循环量大,介质回收系统的循环量也随之增大,带来的结果是介质消耗增加;保证每台脱介弧形筛的脱介效果,在停车期间清理弧形筛上积煤,并做到定期倒头;脱介筛筛板要经常检查,筛缝超过0.75 mm时就及时更换,以减少进入磁选机物料的煤泥含量;磁选机在停车时要进行冲洗,开车过程中要经常进行疏通,保证磁选机的全宽入料,提高磁选效率;经常检查磁选机尾矿带介情况,发现异常情况时要进行分析,及时采取措施纠偏;及时清理系统中的杂物,保证每台脱介筛的入料均匀;磁选机精矿冲水要保证有效,冲水孔有堵塞时要及时清理。
1.4 加强脱介喷水的管理
一方面,要保证足够的喷水压力,以便完全冲洗掉附着在煤粒表面的介质,减少产品带介。马头洗选厂的喷水压力控制在0.2 MPa左右;另一方面,要保证脱介喷水水质清洁。该厂经过尾煤两段浓缩两段回收工艺改进后,二段浓缩机溢流出清水,脱介喷水浓度在10 g/L以下;再有在循环水箱中加篦子,防止粒度较小的杂物进入喷水堵塞喷嘴,在停车时要对堵塞的喷嘴进行清理。
2 开展技术创新
2.1 工艺改进
技术改造投产初期,介耗一直居高不下。该厂从工艺角度进行了分析。原设计中采用煤泥旋流器对粗精煤进行分选。但煤泥旋流器的入料压力一直无法稳定,无法实现有效分选,而且从磁选机精矿中分流一部分介质进入煤泥合格介质,造成介质在回收系统的循环,增加了介质消耗。后该厂去掉煤泥重介分选环节,原精煤脱介筛一段底流也做为分流进入煤泥合格桶,每个系统增加一台磁选机专门处理煤泥合格介质。工艺上的改进,为降低介质消耗打下了基础。
2.2 提高员工的操作水平
加强员工的技术培训,提高员工对介耗波动的分析判断能力。密控工加强操作,依据入洗原煤情况稳定分流量,保证系统悬浮液中的煤泥含量在25%~35%之间,并要求密控工对整个重介系统做好巡检,观察各桶的液位实际情况、脱介喷水情况、磁选机尾矿带介情况
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