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粗氩塔“氮塞”事故分析与处理
粗氩塔“氮塞”事故分析与处理
【摘 要】本文系统分析了粗氩塔发生“氮塞”事故的原因,提出了“氮塞”事故预防措施和处理方法。
【关键词】空分设备;粗氩塔;氮塞;原因;措施;处理
福建三安钢铁有限公司现有两套20000Nm3/h空分设备,均采用分子筛吸附器净化、增压透平膨胀机制冷、全精馏无氢制氩的常规外压缩流程。由于钢铁冶炼企业具有用气不均衡性的特点,加上调度系统不完善,生产信息具有一定滞后性,因此粗氩塔“氮塞”事故的发生的可能性也比其他行业的空分系统来得大。“氮塞”严重影响氩提取设备的正常运行,给企业造成很大的经济损失,本文针对粗氩塔“氮塞”事故进行分析和处理,谈谈个人的观点仅供参考。
1 氩系统流程简介
从上塔相应部位抽出氩馏分气体,含氩量为8%~10%(体积),含氮量小于0.1%(体积)。氩馏分直接从粗氩塔I的底部导入,沿着填料盘上升进入粗氩塔II,在粗氩冷凝器中被冷凝回流到粗氩塔II塔釜,粗氩塔II塔釜排出的粗液氩经过循环液氩泵加压后作为粗氩塔I的回流液并进入上塔。由于上升气体中的高沸点组分(氧)被大量洗涤下来,低沸点组分(氩)体积分数不断提高,最后在粗氩塔II顶部得到氧体积分数≤2ppm,氩体积分数98%~99%的粗氩气。
含氮约为1%~1.5%(体积)的粗氩气从精氩塔中部进入,在精氩塔中得到进一步分离出氮,最后在精氩塔底部得到纯度≥99.999%的纯液氩。(如下图1)
2 “氮塞”的原因分析
粗氩塔“氮塞”的形成一般是由于操作不当,使得来自主塔的氩馏分组分发生变化,含氮量超标造成的。粗氩冷凝器的传热温差是按粗氩含氮量为1.5%来设计的。当粗氩含氮量大幅度增加时,氮气占据粗氩冷凝器板式单元的大量空间和面积,冷凝器温差减小甚至为零,粗氩冷凝量减少或不冷凝,致使粗氩塔回流液减少,氩馏分抽取量减少,粗氩塔上升气体量减少,阻力下降,塔板漏液,最终导致粗氩塔无法正常工作。粗氩塔冷凝器热负荷的变化,这是氩系统常出现“氮塞”的直接原因所在。那么造成氩馏分组分发生变化原因又有哪些呢?
3 氩馏分组分发生变化的主要原因
3.1 设备先天不足
上塔氩馏分抽口位置设计偏高,会使氩馏分中含氮量居高不下。上塔液空进料口位置设计过低,也会引起氩馏分含氮量过高。
3.2 上塔操作压力大幅度波动
上塔操作压力大幅度波动也会导致氩馏分中含氮量增加。分子筛纯化系统切换升压时,均压阀自动打开,使正在进行吸附工作的吸附器中的一部分空气进入再生的吸附器中,进精馏塔的空气量减少8%~9%,造成上塔操作压力下降,氩馏分中氩、氮含量升高;吸附器卸压时,来自上塔的再生污氮气不会进入吸附器而经过放空阀放空,如果放空阀没及时打开,就可能使上塔憋压而引起操作压力升高,精馏效果降低,使氩馏分中氩含量,氮含量增加。
3.3 产品氧气纯度发生波动
产品氧气量抽取过大,氧气纯度降低,上塔提馏段氩富集区严重下移,氩馏分抽口处气体中氩、氮含量升高,这也是造成氩馏分含氮量过高的最常见原因。
3.4 进上塔膨胀空气量过大
由于膨胀空气进料口离氩馏分抽口比较近而且膨胀空气含量氮为78.03%,进上塔膨胀空气量大小对氩馏分的影响也比较大。进上塔膨胀空气量过多,膨胀空气进料口以上段回流比降低,组分的分离能力减弱,氩馏分中氩含量降低,氮含量增加。
3.5 主冷液氧液位过高
主冷液氧液位过高,上升蒸汽量减少,氧产品纯度下降,氩馏分含氮量就会上升。
3.6 设备发生故障
在实际运行过程中,一些设备发生故障也可能引起氩馏分的组分发生不可调整的变化。如:主冷板式单元氧氮通道发生泄漏,氧纯度下降,使氩馏分含氮量升高;增压透平膨胀机增压侧后的冷却器泄漏,水份被带入上塔,造成膨胀空气进口以下段填料层冰塞,氧氮分离效率降低,致使氩馏分含氮量升高;有的液氩循环泵密封气采用氮气由于分压关系串入泵内,直接影响粗氩纯度,含氮量升高。
引起氩馏分组分变化的因素很多,但产品氧气纯度变化是主要的,经验表明,产品氧气纯度变化0.1%,氩馏分含氧量就要变化0.8%~1%。
4 “氮塞”的预防措施
(1)首先必须保证主塔精馏工况的稳定,在调整氩系统时,应将主塔和氩系统当成一个整体来考虑;
(2)控制氩馏份氩含量在8%~10%范围内,若上升急剧,应赶快采取措施,不宜过高。氩馏分氩浓度控制过高,会缩短“氮塞”周期,使“氮塞”程度更加严重。反之,会加重粗氩塔精馏负担,而且使产出的粗氩气含氧量增加。因此,控制适当的氩馏分氩含量是相当关键的;
(3)分子筛吸附器均压时,可提前将氧产量压低点,可避免“氮塞”的发生。当然也可以适当调整空压机导叶,使入塔空分流量尽可能平稳;
(4)制冷量不
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