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浅析锅炉给煤量反馈波动引起风量波动成因及解决方法
浅析锅炉给煤量反馈波动引起风量波动成因及解决方法
摘 要:针对电厂锅炉给煤机给煤量反馈波动引起风量波动,从各种方面找原因分析了给煤机的控制部分、变频器参数变化、机械部分、电子皮带称测量系统、干扰问题、逻辑组态以及煤量与风量的关系,从逻辑方面加以限制,制定了改造方案,通过实施改造方案,达到了安全可靠的预期效果。
关键词:煤量;风量;干扰;波动
中图分类号:TK22 文献标识码:A
茂名热电厂一台200MW燃煤发电机组,锅炉由国内哈尔滨电力公司制造。为亚监界参数、四角切圆燃烧、自燃循环汽包炉。汽包锅炉燃烧自动调节的任务是:
(1)维持气压恒定;
(2)保证燃烧过程的经济性;
(3)调节引风量,使之与送风量相适应,以维持炉膛负压在允许范围内变化。锅炉燃烧过程的重要任务之一是维持炉内过剩空气稳定,以保证经济燃烧。炉内过剩空气稳定,对燃煤锅炉来说,一般是通过保证一定的风煤比来实现的。对于单元制锅炉,主压力调节器主要是控制汽轮机的进汽压力,当外部负荷发生变化时,汽轮机主汽门前进汽压力变化,主压力调节器发出增减燃烧量和风量信号,以适应外部负荷的要求。对于直吹式制粉系统,燃料量调节设计时需要考虑风煤配合:送风量和燃料量同时根据燃烧率指令来调节,两者之间最佳配合由送风量调节系统来完成。当实际风量受到限制时,燃料量调节系统应限制燃料量。当煤粉燃烧器设置有周界风(燃料风)时,燃料风挡板开度按给粉机转速或给煤机转速(煤量大小)进行比例控制。锅炉能否稳定、安全可靠性运行,直接关系着发电厂的社会效益和经济效益,为了更好地更安全地对锅炉给煤量的控制,避免给煤机给煤机量反馈波动引起风量波动,对给煤率反馈波动逻辑进行优化。
1给煤机的组成及测量原理
我们厂#5炉有五台沈阳施道克电力设备有限公司的EG2490型称重式给煤机具有电子称重控制器和STOCK196NT微处理机控制器。给煤机微处理机控制器由四个硬件包组成:一个电源,一块CPU板,一个键盘/显示器组成和一个电机转速控制器,数字和模拟量的输入输出设备组成:输入信号转换卡(A1)即接受操作指令,反馈卡(A3)电流转换卡,用户收到的是4-20mA电流反馈信号。
给煤率测量和控制电路 给煤机的称重信号由两个支撑着称重辊的称重传感器产生,称重辊的每一侧有一个称重跨距辊,它们精确地定义了称量物料的皮带给定长度,每支称重传感器支撑了称重跨距上25%的物料重量,称重传感器的输出被放大成信号,表明了皮带每厘米长度上的物料公斤数量。这一重量数据用于给煤率计算公式中,从而控制给煤机。公式如下:单位重量(kg//M)×皮带速度(M/SEC)=给煤率(kg/SEC)
2存在问题
去年4月13日#5炉风机电流突升波动,此时#5炉C给煤机间歇性断煤,造成瞬间有煤块从较高位置跌落引起称重式给煤机煤量突变(从工程师站电脑查历史曲线得知当时C给煤机反馈信号达100%),机组在协调方式下送风量会随给煤反馈量自动加大,引起送、引风机电流突升波动。4月22日#5炉C给煤机煤量瞬间突变由16.3吨升至28.6吨,送风机电流由18A升至27A,A、B引风机电流由72A分别急升至129A、146A(已过流),脱硫增压风机电流从82A升至142A,炉膛负压变正318Pa,机组跳出协调,手动调整后回复正常。4月26日#5炉C给煤机煤量瞬间突变由19.1吨升至39.1吨,送风机电流由18A升至27A,A、B引风机电流由72A分别急升至142A、149A(已过流),脱硫增压风机电流从82A升至125A,炉膛负压变正390Pa,机组跳出协调及AGC,手动调整后回复正常。4月28日#5炉C给煤机煤量瞬间突变由19.1吨升至39.1吨,A、B送风机电流分别由17A、17A升至24A、25A,A、B引风机电流由67A、71A分别急升至122A、112A,脱硫增压风机电流从74A升至120A,炉膛负压变正429Pa,机组跳出协调及AGC,手动调整后回复正常。#5炉C给煤机给煤率波动故障反复多次出现,其它A、B、D给煤机给煤率波动也有同样的故障,已经影响到机组的安全运行和经济效益。
3故障查找
可能引起给煤机给煤机量反馈波动的因素:
(1)给煤机的控制板电子设备板坏、变频器参数变化或设置不当,电机坏;
(2)机械部分皮带不正、皮带滚动轴坏或皮带不平衡;
(3)电子皮带称测量系统有故障如指令板A1卡故障、反馈板A3卡故障,称重传感器故障,电子皮带称测量系统接线松动、不牢固,测速传感器故障,电子皮带秤测量部分电子设备故障;
(4)运行人员的误操作;
(5)屏蔽接地干扰问题等都会引起给煤机量反馈波动。
4解决方法
针对给煤机给煤率反馈波动,引致送、引风
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