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电站空冷器风温偏高问题排查探讨方案

电站空冷器风温偏高问题排查探讨方案   摘 要:本文结合某电站机组空冷器风温偏高异常问题,对电站空冷器风温偏高问题采取排查措施,通过对风循环系统、空冷器设备、供水系统等检查找出空冷器风温偏高问题成因,从而提出解决措施,保障电站空冷器运行质量,实现电站运行的综合效益。   关键词:电站;空冷器;风温偏高;排查   中图分类号:TM62 文献标识码:A   一、电站概况   某水电站位于我国西南地区,其水电站建设的主要目的为发电,兼顾区域内灌溉用水,水电站为引水式电站,电站正常蓄水位为2043m,设计库容为3730万m3,总装机容量为1100MW。水电站建筑主要是由厂房、开关站、长引水系统、拦河大坝等构成。该水电站引水隧洞全长达到了15926m,压力管道总长度为1004.67m,在汛期,电站发电量为3.64亿kW/h,保证出力为16.304MW。2009年将两台机并网进行发电。   2010年水电站进行检查性大修后,该电站夏季机组带55WM负荷时,供水采取的是循环水池供水,其定子空冷器冷风温度测点最高超过了50℃,热风温度测点最高值则超过了70℃,空冷器冷风温度与热风温度均超过了国家规范值及设计值。通过检查后发现线圈最高温度在100℃以上,铁芯最高温度则在80℃以上,线圈及铁芯温度并没有超过设计温升。为找出电站空冷器风温偏高问题,公司组织技术人员进行设备及系统排除。   二、电站空冷器风温偏高问题排查   电站在运行过程中,其空冷器冷风温度测点最高超过了50℃,热风温度测点最高值则超过了70℃,超出了规定值及设计值,不利于电站系统运行的安全性与稳定性。针对这种问题,公司组织技术人员进行排查。对机组定子线圈端部、定子通风槽片、空冷器、转子、风道、供水系统等进行了综合检查,具体排查情况如下:   (一)风循环系统检查   在2010年底,技术人员进行现场机组风量实际测量,发现风量满足电站系统运行的设计要求;在2011年汛期来临之前,对机组坑道内风道进行检查,发现风道并不存在阻塞问题,风道畅通;在2011年汛期后,技术人员对转子上下挡风板、转子上下风扇叶片等进行检查,结果表明转子上下挡风板不存在破损情况,???有漏风等问题,挡风板高层设计符合要求,转子上下风扇叶片工作正常。   (二)空冷器设备检查   安排专业技术人员,对空冷器设备进行检查,结果表明,空冷器进出水隔板密封并不存在破损问题,没有发现串水问题;空冷器散热翘片工作状态正常,不存在变形问题,且没有污染物阻塞散热翘片;在2011年汛期后进行检修时对1号机组空冷器散热翘片变形部位进行了一定调整,通过检测后发现空冷器散热翘片风道畅通;检查发现空冷器在正常工作状态下,其冷风与热风之间温度差在22℃左右,证明该是空冷器换热效果较好;在机组负荷为50MW与机组负荷为55MW时,机组定子绕组温差为13℃左右。在2011年7月,安排专业人员对空冷器核容进行计算,发下空冷器容量冗余较小。   (三)技术供水系统检查   在进行电站供水系统检查时,发现技术供水泵出力正常,技术供水压力与技术供水流量并没有出现较大幅度变化;技术供水管路并没有出现阻塞问题,检查电动四通阀发现通阀没有错位问题,滤水器滤芯在检修时进行过清理,阀门门芯设置正常。在2011年汛期后检修时对尾水冷排阀门进行了检查,检查结果证明门芯位置设置均不存在失误;在单机运行状态下,清水池与尾水取水量均可以达到220m3/s,说明电站中支管并不存在节流问题,检查发现阀门安装正确;双机同时取清水池运行过程中,其中1号机技术供水流量值为170m3/s,2号机技术供水流量值则为180m3/s,相比单机运行状态下,其供水流量低了40-50m3/s;在2010年对清水池进行过清淤工程,清水池不存在淤泥;两台机在双机清水池取水过程中,空冷器风温、定子绕组温度、轴承油温等普遍较高;在冬季时节,该电站单机运行过程中,其电站清水池冷水温度为14℃,联补双机运行过程中,其清水池温度为9.5℃,研究表明该电站尾水渠位置冷却排换热效果较差;电站尾水冷却排位置在尾水回水处,通过检查发现,尾水冷却排表面存在着一层较厚泥垢,泥垢的存在极大影响了冷却排散热效果。   三、电站空冷器风温偏高问题解决方案   通过对电站空冷器风温偏高问题进行排查发现,引起风温偏高问题的原因主要为电站尾水冷却排表面存在泥垢,其换热及散热效果较差。为此,提出解决电站空冷器风温偏高问题的方案:第一,将联补水库排空,吊出电站尾水冷却排,清除冷却排散热管外壁泥垢,检查冷却排内壁是否存在结垢问题,保证冷却排整体性能。第二,考虑到尾水冷却排位置出现泥垢等问题,采取清理措施只能实现短时间内空冷器运行正常,长时间运行下则仍会出现泥垢等,为此,可以将冷却排外移,让尾水直接冲刷冷

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