钢铁热修工人的心情.doc

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钢铁热修工人的心情

钢铁厂热修工心情一角 有人经常跟我讲那个谁你还在准备热修干活呢?,我只是嗯的回答就止步了,不再谈论关于热修的事情,因为大家都知道热修工种很累工资还老低,我觉得是一种耻辱,和悲剧。 我来到热修岗位已经一年半有余,在这个繁重的岗位上饱受了热修兄弟们所遭受的总总疾苦,想到这里每每不能安稳入睡,我得做点啥,改变这种现状。现在的情况并没有多少实质性的改观,热秀兄弟们仍旧受苦受难,现在我更揪心的是于热修兄弟们的困苦……  要避免兄弟们受苦受难就亟待解决如下难题 1,提高钢包滑动几件连滑次数(关键性指标) 目前连滑次数基本可以达到2次,本班连滑连滑率基本达到100%,造成不连滑原因大致如下: 1.1这个连滑件是上班所上,本班不放心上班,所以拆掉重新上,增加了工人劳动量 1..2机件下水口口套发生松动,为防止钻刚,重新上件,增大了工人劳动量。 1.3连铸发生烧眼,滑板损害严重,连滑成功率不高,拆掉重新上件,增加工人劳动量。 1.4连滑件正好需要换上水口,所以拆掉上新的,增加工人劳动量。 1 . 5 热修工不能准确确认某机件是否具备连条件,导致本来可以连滑的机件因为不能确定,结果卸掉重新安装,增加了劳动量。 解决办法:1.1.1各班组上件必须认真做好机件检查确认,按操作规程把滑动套件安装好。      1.12本班人员一定要把下水口套安装紧固。      1.1.3本班人员做好上水口的的确实检查工作,保证连铸自动下流      1.14遇到上述1.4情况,尽量连滑结束后再换水口 1. 1. 5提高滑板材质,增加连滑次数3—4次。(重点改进项目,对降低劳动强度起关键性作用) 1. 1 6上级应当及时联系相关专家前来现场指导教授连滑技术(重点) 2,提高上水口使用次数。(重点) 更换上水口耗时费物,影响生产效率,大大增加工人劳动量。 2.1目前所用上水口12次一换,其实14—15次完全可以的。 2.2更换目前材质的上水口,使上水口使用次数达到18次以上(目前有实验过某种水口,结果是可行的),这样在新包中修之前正好换两次,这样就比目前少换一次水口。 3,改善上件所使用的工具性能。(值得推广,容易实施) 主要改善撬棍的性能。撬棍必须保持锐利不能发钝,这样能尽快的将上水口表面泥料清理干净,减少工人劳动强度,减少热辐射;其次改变撬棍的尖端形状,增大尖端宽度,加大打击泥料的概率,减轻劳动量。目前尖端平面尺寸宽度为20mm,应该锻造至30mm顶端为平行或者扇形。 更换上水口。(值得推荐,容易实施) 4.1更换上水口的的难度部分是烧水口。烧水口一定要将水口正下侧部分纵向彻底烧开一条沟,使水口下部纵向完全断开,这样水口就好打。困难的就是每次不能一招命中,时常有水口烧浅了,接下来打水口就费时费物费力。因此烧水口一定要烧好,哪怕烧坏座砖也没关系,深点比浅点好。 对于上述情况,是本着以人为本的基础来说的,倘若真能够实现那将是热修人的一大福祉,从企业长远的经济利益来讲也同样有积极的意义,应为每一项的改进都是生产程序的优化。我作为一名80后热修工人(2011年全球最差职业),我的现实是残酷的,但我像周围的你们一样不卑不亢,不骄不躁,淡定淡定的迎接这美好的共产主义……      

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