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新型隔热涂料在甲醇与合成氨装置上应用(总结)
新型隔热涂料在甲醇与合成氨装置上的应用
刘卫平
(山东红日阿康化工股份有限公司 山东临沂市 276021)
在甲醇和合成氨装置中,从造气工段生产的水煤气,经过洗涤塔洗涤后,经煤气管道进入气柜缓冲,再经过管道进入脱硫工段,主要过程如下:
造气工段洗涤塔 煤气管道 气柜 煤气管道 脱硫进口洗涤塔 罗茨风机
在此过程中,水煤气的降温是必不可少的一个环节。而如何采用更经济的方式降低气体温度,从而达到节能降耗的目标,是目前化工行业比较普遍的问题。
一 水煤气温度对装置的主要影响
1 影响罗茨风机寿命和能力
对于罗茨风机而言,一般要求进口气体温度要求在45℃以下,而且水煤气经过罗茨风机以后,由于压力提高,温升一般在30℃左右。由于风机一般采用风冷,调整能力较小,设备内两个转子的间隙很小,如果进口气体温度太高,相应造成 轴承轴承等运转部件温度过高,严重可造成转子抱死,设备停车。
根据气体特性,在相同体积压力下,温度越高则体积越大。罗茨风机为容积式设备,即进口气体的流量是不变的,因此,气体温度越高,则设备的输送能力越小,相应生产能力越小。
2 影响脱硫和再生。
对于脱硫而言,一般采用湿法脱硫,在脱硫塔内通过气液接触的传热和传质过程,使气体中硫化氢和脱硫液反应,同时降低气体温度,如果水煤气温度高,则影响脱硫效果和脱硫液的再生。
3 影响生产能力
同样压力的气体,温度越低则体积越小。以我公司10万吨合成氨装置为例,夏季每个班产量94-96吨之间,冬季则产量在102-104吨之间,其中气候的影响是关键因素。由于各地气候条件存在差异,气候的影响也大小不同。以我公司所在地临沂市为例,临沂地处中纬度区,属温带季风区大陆性气候,四季分明、光照充足。年平均气温约14℃,夏季七、八、九三个月平均气温25-26.5℃,夏季最高气温超过40℃,在这种情况下,夏季白天气柜和管道的表面温度一般超过60℃。从而造成气体在输送过程中温度升高。
根据我公司10万吨/年合成氨装置的设备布置状况,气体所经过的管道(气柜前后)距离约230米,管道直径1.4米,气柜直径28米,容积1万方,一般情况下高度维持在10-12米左右。则气体经造气进入脱硫工段所经过的管道和设备的表面积约2000平方,停留时间约10分钟。在这种条件下,经实际检测,夏季造气工段洗涤塔出口气体温度在43-44℃之间,脱硫洗涤塔进口气体温度约47-51℃。气体在此过程中的升温约4-7℃。相应降低生产能力1.5%以上。
二 新型涂料的应用
目前国内甲醇和合成氨厂家在降低水煤气温度方面,基本采用循环水洗涤的方法,虽然能达到降温效果,但相应增加能耗。对10万吨合成氨装置,按气体的气量50000标方计算,气体中主要成分的含量按下表:
名称 CO2 CO H2 N2 CH4 O2 含量 % 8 28.5 40 21.8 1.3 0.4 热值KJ/Kmol 40.3 29.5 29 29.5 38 29.9 由上表计算可知,在此过程中,气体温度每升高1℃,所吸收的热量为67.8MJ,相应气体每降低1℃所消耗的循环水量在80立方以上。而对于国内的石化行业,目前已经普遍应用在储罐表面采用隔热涂料的方式,降低储罐内气体或液体的温度,从而降低消耗,提高装置安全性。这种隔热涂料能使太阳辐射和其它热辐射给予反射、隔热,以达到隔热、降温、防腐的效果。而目前的国内甲醇与合成氨装置中,气柜及输送管道多数采用涂刷红丹防锈底漆和面漆的方式,仅考虑防腐作用,而没有隔热降温的作用。
三 新型涂料的使用特点
1 降温效果明显
根据在齐鲁石化的试验结果,在气温38℃条件下,罐顶表面涂白漆温度为46℃,涂隔热涂料温度为41 ℃,而我公司合成氨气柜表面涂普通灰漆,在气温38℃条件下,表面温度可达65℃。可以看出,通过涂刷新型隔热涂料,在夏季可降低气柜表面温度20℃以上,基本可以消除由于光照对气体温度带来的影响,消除由于气候对气体温度带来的影响。
2 提高装置生产能力,降低运行费用
对相同压力的水煤气而言,在40气体温度每升高1℃,体积增加0.32%。相应降低生产能力0.32%。虽然0.32%数字较小,但对于长周期运行的装置,累积起来则数值不可忽视。年产10万吨的合成氨装置,1℃则影响每年320吨产量,产值超过60万元。
有的企业为了降低脱硫工段进口气体温度,在脱硫进口设有冷却塔,通过循环水洗涤降低气体温度,而采用隔热涂料以后,可以取消冷却塔,从而减少设备和占地,降低一次性投资,降低装置的水电消耗,降低运行费用。仍以我公司10万吨合成氨为例,脱硫进口的冷却塔循环水量在夏季约150方/小时,按每方0.4元计算,则仅夏季3个月循环水费用为13万元。节能效果明显。
3 降低一次性投资。
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