化学干预煤炭催化燃烧节煤剂的节煤原理-芬芳环保科技.DOC

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化学干预煤炭催化燃烧节煤剂的节煤原理-芬芳环保科技

某电厂1号锅炉催化剂节煤系统试验实施方案批 准: 审 定:审 核: 编 写: 某电厂 广州市芬芳环保科技有限公司二〇一五年十月 PAGE 241号锅炉催化剂节煤系统试验实施方案1 试验目的技术服务中心积极拓展节能降耗思路,为公司火电机组深度节能降耗提供技术方案。我公司积极推进150MW机组节能降耗工作,采用芬芳科技公司技术,在入炉煤中添加“掘能”牌催化节煤剂,通过降低入炉煤燃烧活化能,提高入炉煤发热量,以期达到降低机组发电煤耗的目的,实现国家2020年节能减排行动方案目标。为科学分析验证燃煤催化剂的节能效果,我公司、技术服务中心、芬芳科技公司三方联合开展1号锅炉催化剂节煤系统试验。通过科学的试验方法,确保试验过程及结果的真实、准确、可靠;探索火电机组全方位、多途径测算试验发电煤耗的科学方法,为公司其它机组发电煤耗摸底试验积累经验与方法。2 试验流程经过三方协定,本着严谨、公平、公正的原则,确定试验流程如下图1所示。 1.双方开展讨论节能试用会议1.双方开展讨论节能试用会议8.我方整理厂方收集数据9.开展节煤试用效果讨论会议2.双方派出项目负责任人3.双方确定安全作业地3.厂方协助我方安装调试装置5.厂方提供正常生产数据6.我方负责现场操作7.我方负责中控观察图1 催化节煤剂应用试验流程 试验过程中,三方本着信任、公平、公正的原则,开展各项工作。确保试验的每一个环节试验结果公正、准确。3、试验效果评价方案正平衡煤耗效果评价在空白试验与加剂试验阶段,采用正平衡煤耗标准,分别统计测算机组发电煤耗,计算节煤率。节煤率=(空白阶段发电煤耗-加剂阶段发电煤耗)÷空白阶段发电煤耗×100%4、试验过程细则4.1正平衡煤耗对比分析试验4.1.1试验前期准备工作1)、选择锅炉:按照现场及生产条件,此次试验确定在1号炉进行。2)、在空白实验开始前,对于入炉煤皮带秤、给煤机皮带秤由我公司进行校正,以确保试验数据的准确性。3)、我公司为中间仓储式制粉系统,实际入炉煤与入炉皮带自动采样机取样对应延时约5-7小时左右,在试验期间正平衡计算煤耗计算中,入炉煤发热量采用上个班次数据。4)、我公司提供近3个月发电煤耗,作为正常生产的一般性数据,进行参考。5)、试验加剂地点初步确定在运转平台给煤机处,在给煤机壳体上方打孔,加剂管道由此伸入,实现加剂。6)、芬芳科技公司的自动添加设备由可编程逻辑控制器(PLC)、变频器、信号分离器和机械隔膜计量泵等组成,其控制信号为给煤机反馈信号。我公司热控需要协助连接给煤机重量传感器输出的4~20mA反馈信号,计量泵的流量根据该信号调整催化剂加剂量,以保证催化剂添加比例的准确性。4.1.2试验条件试验规范正平衡煤耗统计应以《火力发电企业正平衡计算煤耗技术规范》要求执行。为获得科学准确的试验数据,应重点关注一下问题:(1)入炉煤质对比试验期间,为了确保节能降耗具有可比性,建议入炉煤尽量采购统一矿区原煤,燃料做好入炉煤优化配煤方案,做到试验期间入炉煤挥发分、灰分、低位发热量的参数稳定(小于2%)。试验时使用的煤种工业分析的允许变化范围(绝对值)为:收到基低位发热值Qydw ±0.4MJ/kg收到基灰份Aar ±0.6%干燥无灰基挥发份Vdaf ±0.8%(2)入炉煤计量入炉煤皮带秤、给煤机皮带秤等计量装置在试验前应同一进行校正,确保计量准确,在试验阶段内若无特殊情况,不再对计量设备进行校正。燃料做好入炉煤皮带秤的计量及煤仓煤位的变化统计送计划经营部。试验统计期内耗用燃料总量(折至标准煤), 包括燃煤、燃油与其它燃料之和,同时考虑煤仓、粉仓的变化。对比试验工况开始与结束都要计量煤仓、粉仓的变化。关于粉仓、煤仓变化对入炉煤量变化计算以《火力发电企业正平衡计算煤耗技术规范》要求进行(每班原煤仓、煤粉仓保持80%仓位不变)4米交接班。(3)入炉煤质化验入炉煤化验采用自动采样,采样频率小于70秒/次,每个班次进行一次入炉煤工业分析与低位发热量化验,并以报告方式发试验小组。(4)试验系统隔离 (a)机组采取单元制运行方式,对外汽水门一律关闭;停止供生活及取暖用汽。检查机组热力系统无异常泄漏,对于可以长期隔离的系统进行隔离,满足试验规定的热力系统要求。系统不明漏量不应超过试验主蒸汽流量的0.5%。(b)试验隔离由电厂工作人员完成,并按电厂的机炉阀门检查卡(由我公司提供)对正常运行中应关闭的所有阀门进行检查,由电厂运行人员进行彻底关闭,以确保试验时系统严密。(c)一 、二级旁路门关闭严密无泄漏。(d)高、低压加热器的旁路门,危急疏水门关闭严密无泄漏。(e)关闭凝结水再循环门,除氧器再循环门。 (f)回热系统按设计要求,各加热器疏水逐级回流,并保持加热器水位。(g)关闭一切应关闭的疏水

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