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关于松软突出煤层瓦斯抽放钻孔施工技术研究
关于松软突出煤层瓦斯抽放钻孔施工技术研究 【摘 要】在我国,很多矿区的煤炭瓦斯含量很高给回采工作带来了很大的安全隐患。在煤层回采前,通过在打钻孔对瓦斯进行抽放,降低煤层开采过程中的瓦斯含量,是高瓦斯矿井回采中一种重要的区域防突措施。本文针对松软突出煤层瓦斯抽放钻孔施工中存在的问题,通过使用新型钻机,增大钻杆直径等措施,大大提高了钻孔深度、成孔率,加快了施工进度,消除了工作面顺层抽放的“空白区”,解决了顺层孔的施工难题,为工作面顺利回采提供了安全保障。 【关键词】松软突出煤层;瓦斯抽放;钻孔施工 煤炭一直是我国最主要的能源。在我国,很多矿区的煤炭瓦斯含量很高,如两淮地区、重庆、贵州等地区,煤层中的高瓦斯给回采工作带来了很大的安全隐患。在煤层回采前,通过在打钻孔对瓦斯进行抽放,降低煤层开采过程中的瓦斯含量,是高瓦斯矿井回采中一种重要的区域防突措施。在顺层钻孔施工中,如果突出煤层本身比较松软,由于受到地质因素、煤层力学性质、施工工艺、钻机具能力等因素的影响,钻孔深度往往达不到设计深度,进而影响抽放效果。甚至有的区域在回采时,瓦斯浓度还跟抽放之前差不多,,给回采带来极大的突出威胁。因此,如何提高钻孔施工深度和成孔率,保证抽放工作达到预期效果,是松软突出煤层亟待解决的关键问题。下面本文以某高瓦斯矿井的钻孔施工实践为例,探讨一下松软突出煤层瓦斯抽放中钻孔的施工技术。 1 存在的问题 某煤矿煤层突出危险性严重,除了开采保护层外,瓦斯抽放是防突的另一个重要区域性防突措施。以前在采煤工作面顺层预抽钻孔的施工中,存在以下问题。 (1)由于该煤矿突出煤层软分层普遍发育且煤层瓦斯含量大,在钻孔施工中,经常会出现喷孔、塌孔等事故,且由于使用的钻机和钻杆的问题,经常产生卡钻、抱钻现象,如此一来,钻孔很难打到设计深度。而钻孔深度不够,则不能对煤层附近的瓦斯进行抽放,给回采工作留下巨大的隐患。以K1502工作面为例,该工作面长178 m,抽放时从运输巷和回风巷同时打顺层钻孔,要将整个工作面的瓦斯抽放到安全范围以下,所有钻孔深度必须在80 m以上。但目前施工的钻孔深度一般只有65 m左右,难以满足要求。 (2)原来采用的钻机为ZYG-150型液压钻机,钻杆为580 mm螺旋钻杆,该钻机动力头活动范围较大,加之钻杆自重较大,施工过程中钻杆会产生较大幅度的摆动。钻杆摆动厉害,会导致钻孔定向钻进能力差,容易跑偏。另外,本矿所采煤层为薄煤层,钻孔时经常会因为钻头进入煤层底板而终孔,一次成孔率较低。并且由于这些原因,钻进效率也很低,台机月进度只有4200 m左右。 (3)钻孔布置于软分层中,钻孔施工结束后,孔口段易垮塌封闭,封孔难度大,封孔深度达不到设计要求,导致封堵不严,漏气现象时有发生,抽放瓦斯浓度低,效果不好。 2 顺层钻孔施工及封孔改进方案 针对钻孔施工和封孔中存在的主要问题,改进方案要从钻机施工能力、排渣工艺、钻杆强度、巷道施工条件、布孔方式、封孔材料等多方面综合考虑,才能达到预期目的。 2.1 选用大功率钻机 分析认为,大部分抽放钻孔施工不到设计深度,主要原因是原来的钻机功率小(15kW)、输出转距小(额定输出转距650N?m),转速低,一旦钻孔出现垮孔,钻机负荷加大时,钻机旋转较慢,易导致排粉不畅通,造成卡钻、抱钻现象。所以,钻机的旋转转距、推进力和转速应大幅度增加。同时考虑到施工巷道断面较小,且搬运距离长、环节多,又要求钻机外形尺寸小、易搬运。鉴于这种情况,从更高的打钻能力和适合顺层钻孔施工的要求出发,采用了重庆煤科院生产的ZY-1250型液压钻机,其性能比ZYG-150型钻机优越得多。 2.2 增大钻杆直径 提高钻杆强度,确保定向钻进。将542mm地质钻杆外绕580mm螺纹叶片的钻杆,改为550mm地质钻杆外绕585mm螺纹叶片的钻杆。这样,一方面提高了钻杆强度,减少钻孔施工过程的钻杆绕度,确保钻孔定向钻进;另一方面减小钻杆折断事故的发生。 3 实施情况 3.1 试验地点基本情况 K1502工作面所采煤层为5煤,该煤层厚度在0.5~2.1m,平均厚度为1.1m,中间发育有0.1~0.5m的软分层,煤层瓦斯含量高,平均为14.93m3/t.工作面沿倾斜方向布置,仰斜开采,运输巷倾斜长875m,回风巷倾斜长882m。 3.2 钻孔施工情况 K1502工作面顺层抽放钻孔采用ZY-1250型钻机配套550mm地质钻杆外绕585mm螺纹叶片的钻杆施工,采用螺旋加压风排粉,并将钻孔布置在硬分层煤中。钻孔布置方式:工作面切割巷以北180m范围内孔间距为3.5m,其余段孔间距为5.5m,设计孔深85.0m,预抽孔孔径均为96mm。工作面累计施工顺层抽放钻孔372个,其中运输巷174个,回风巷
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