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130th四角切圆煤粉炉低NOx燃烧改及试验研究
130th四角切圆煤粉炉低NOx燃烧改造及试验研究 摘 要:对某化工厂自备电厂130t/h锅炉进行低NOx燃烧改造,采用空气分级燃烧技术,改造后NOx排放浓度大幅降低,并对影响锅炉NOx排放的因素进行了现场试验研究。 中国论文网 /1/viewhtm 关键词:低NOx燃烧;空气分级;NOx排放 DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.09.051 0 引言 目前我国电力系统内大型锅炉基本都进行了低NOx燃烧改造,并对改造方式和影响因素进行了研究[1,2]。但对于化工企业和钢铁企业的自备电厂,由于其具有锅炉容量小、布置形式多样、燃用煤质差、机组老化等特点,造成低NOx燃烧改造困难,效果不佳。本研究针对某化工厂自备电厂130t/h锅炉进行低NOx燃烧改造,通过合理的改造方案设计大幅度降低了锅炉NOx排放水平,同时对影响锅炉NOx排放的因素进行了试验研究。 1 锅炉概况 改造对象为某化工厂自备电厂#1锅炉,为无锡锅炉厂设计制造的UG-130/3.82-M4型中温中压煤粉锅炉,制粉采用钢球磨中储仓热风送粉系统。锅炉燃烧器为四角切圆式喷燃器,喷口为固定形式,每角燃烧器共布置七层喷口,其中二层一次风喷口,三层二次风喷口,一层三次风喷口,最上面布置有一层废煤气和二次风混合喷口。改造前各层燃烧器布置图(见图1)。 目前锅炉所烧燃煤煤质情况如下: 干燥无灰基挥发份(Vdaf) 27~31% 收到基全水分(Mar) 6~10% 收到基灰份(Aad) 38~50% 收到基低位发热量(Qb,ad) 11~15 MJ/kg 平均值13 MJ/kg 煤粉细度 20~30%(R90) 灰变形温度 1450℃ 灰软化温度 1500℃ 2 改造方案 本次改造根据空气分级燃烧的原理,对一次风、二次风、三次风和废煤气口进行了改造,增加了一层燃尽风喷口并对相应水冷壁进行了改造,同时对锅炉切圆尺寸进行了调整。 2.1 一次风改造 将锅炉原一次风燃烧器更换为低NOx燃烧器,该燃烧器内部采用合理的煤粉分离、浓缩和均流装置,能够使煤粉在燃烧区域向中心集中,让煤粉处于缺氧状态进行燃烧,有利于降低NOx排放量。改造后,一次风速从原来的29m/s降到24m/s。原上、下一次风标高分别上移139mm和180mm。 2.2 二次风改造 维持二次风箱原风压不变,将单角二次风风速由50m/s降低到42m/s,改造后中二次风及上二次风喷口面积改变,入射角度不变;下二次风,喷口角度、喷口净面积不变。 2.3 三次风改造 将原三次风喷口取消,原三次风分成两股,一股加入到下二次风和下一次风之间,标高为9065mm;另一股放在燃尽风下面标高为12553mm。三次风风速风压都不变,上下三次风管道上都加装防磨挡板门。 2.4 增设燃尽风 为了实现燃烧区低氧燃烧和炉膛空气深度分级燃烧,预留出较大的燃尽空间及还原空间,在炉膛上部每个角标高13406mm处安装1层燃尽风喷口(可上下摆动20度,左右摆动10度)。燃尽风风源取自原二次风箱,风量占总风量的20%左右,燃尽风管道上设有手动挡板风门,可以调节燃尽风量。 2.5 废煤气口改造 改造前废煤气喷口净面积0.0078m2二次风配风净面积为0.0085m2,改造后费煤气喷口净面积和二次风配风净面积都不变,标高变为10406。 2.6 水冷壁改造 由于增加了一层燃尽风喷口,需要在相应位置的水冷壁上开孔,所以本次改造在各角燃尽风位置更换了8根水冷壁管。 2.7 切圆尺寸调整 改造前锅炉切圆尺寸分别为Φ317和Φ827,改造后调整为Φ317和Φ398。 改造后各层燃烧器布置情况(见图2)。 3 改造后NOx排放测试 烟气成分测试选择在空气预热器入口和出口分别测量,采用TestoXM350烟气分析仪,每个测试工况稳定1小时后进行。 烟气中NOx的浓度(干基、标态、6%O2)计算方法为: 式中: NOx(mg/m3):标准状态,6%氧量、干烟气下NOx浓度,mg/m3; NO(?L/L):实测干烟气中NO体积含量,?L/L; O2:实测干烟气中氧量,%; 0.95:经验数据(在NOx中,NO占95%,NO2占5%); 2.05:NO2由体积含量?L/L到质量含量mg/m3的转换系数。 NOx均指修正到标态、干基、6%O2及含有5%NO2的浓度。 由于锅炉长期运行在100t/h工况下,所以NOx测试在此工况下进行,测试结果见表1、表2。 根据现场实际的运行状态,选取100t/h负荷作为测试条件,通过表1和表2可以算出,改造前空气预热器入口NOx平均值
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